1. 改善背景隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展,,高效的壓鑄生產(chǎn)工藝在汽車零部件的生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用,。其中,空調(diào)壓縮機(jī)殼體是一類常用鑄件,,這類殼體產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,,對(duì)密封性要求較高,整機(jī)年泄漏量要求嚴(yán)格,,一旦發(fā)生較大的制冷劑泄漏,,會(huì)影響到汽車空調(diào)的制冷效果,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致空調(diào)不制冷,。對(duì)于下殼體氣密檢驗(yàn)要求一般要壓力3MPa左右,,保壓時(shí)間約為2min的條件下不得泄漏。要達(dá)到這一檢漏條件,,鑄件質(zhì)量略有波動(dòng),,很容易引起批量泄漏,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到主機(jī)廠生產(chǎn)進(jìn)度按期進(jìn)行,。 日前,,我公司承接一款100型車用空調(diào)壓縮機(jī)下殼體壓鑄毛坯件的生產(chǎn),壓鑄模具由客戶提供,。產(chǎn)品件如圖1所示,,鑄件外形尺寸為:長112mm、寬135mm,、厚120mm,,盡管鑄件本身的投影面積僅151cm2,但由于鑄件質(zhì)量要求較高,,故選用了力勁DCC400壓鑄機(jī)進(jìn)行試生產(chǎn),。 在生產(chǎn)過程中,,鑄件澆口部位發(fā)現(xiàn)粘模嚴(yán)重,降低壓射速度和壓力后勉強(qiáng)進(jìn)行生產(chǎn),,鑄件試加工后在內(nèi)孔表面發(fā)現(xiàn)大量的縮孔缺陷,,雖對(duì)壓鑄條件進(jìn)行了多次的調(diào)試,但機(jī)加工后全部產(chǎn)品內(nèi)孔表面存在一定量的縮孔,,產(chǎn)品經(jīng)浸滲后的漏氣率高達(dá)30%以上,。 2. 問題分析圖1 含澆注系統(tǒng)的產(chǎn)品 經(jīng)過與客戶溝通了解到:該模具原在另一壓鑄廠已生產(chǎn)10 000余件,產(chǎn)品質(zhì)量尚可,,漏氣率也基本符合質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),。根據(jù)這些信息來看,似乎這套壓鑄模具應(yīng)不存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,。但是,,這些情況又與我們實(shí)際試模情況差異較大,因此我們認(rèn)為有必要對(duì)該模具過去的生產(chǎn)情況做出詳細(xì)的了解和研究,。經(jīng)多方聯(lián)系,,最終獲悉:該模具自投產(chǎn)以來,內(nèi)澆口處的粘模一直困擾著壓鑄廠的生產(chǎn),,生產(chǎn)中為解決這個(gè)問題,,除加強(qiáng)局部冷卻外,每模的噴涂時(shí)間竟然長達(dá)2min以上,,必須等待模具溫度降低后再進(jìn)行下一循環(huán)的生產(chǎn),,否則無法正常生產(chǎn)。 根據(jù)這些信息,,結(jié)合我公司的試模情況,,我們分析認(rèn)為鑄件縮孔嚴(yán)重是由于壓鑄工藝中補(bǔ)縮不足造成的,,而造成補(bǔ)縮不足的原因是為了減少澆口處粘模,,而采取了一系列不當(dāng)?shù)膲鸿T工藝所導(dǎo)致的結(jié)果。 排流柜原理如圖3所示,。由圖3可知,,IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)與電阻器并聯(lián),根據(jù)不同的占空比組成可調(diào)的限流電阻,;直流接觸器用于控制排流柜是否投入使用,;熔斷器用于發(fā)生短路或過載時(shí)對(duì)排流柜內(nèi)元器件進(jìn)行保護(hù);電流傳感器用于檢測排流網(wǎng)電流的大??;二極管是排流柜的核心元件,利用其正向?qū)?、反向截止的特性?shí)現(xiàn)雜散電流的極性排流[10],。同時(shí),,控制器通過控制IGBT的導(dǎo)通和斷開來調(diào)節(jié)電阻器的電阻值,使排流柜排流處于理想狀態(tài)[11],。 在實(shí)際壓鑄生產(chǎn)過程中,,常遇到模具的澆口部位發(fā)生嚴(yán)重的粘模或粘裂現(xiàn)象,,鋁合金黏附在澆口周圍的型壁上,,不易清除掉,這種情況在新模具中出現(xiàn)較多,。因澆口部位粘模成塊的粘掉且有裂紋出現(xiàn),,導(dǎo)致產(chǎn)品合格率低下,影響壓鑄的正常生產(chǎn)也時(shí)有發(fā)生,,這需要從上述原因分析的因素中去逐一解決,。只要解決了粘模問題,其他問題都可迎刃而解,。 內(nèi)澆口處粘模的可能原因如下: (1)金屬液溫度過高,。 由于汽車連桿多為鍛鋼件,其材質(zhì)一般為碳素鋼或合金,,所以對(duì)連桿的無損檢測方法普遍采用磁粉探傷法,,但其僅僅局限于發(fā)現(xiàn)由連桿磁性材料的零件上的表面和亞表面的裂紋、夾雜物,、氣孔等,。這種檢測方法無法全方位準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)其裂紋位置,需要檢測人員先前用肉眼去發(fā)現(xiàn)裂紋的潛在位置,,再通過儀器來進(jìn)行檢測,,這大大降低了檢測的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。而超聲波探傷法是一種不但能夠檢測到連桿表面和亞表面的裂紋,、夾雜物,、疏松等缺陷,還能夠準(zhǔn)確檢測其內(nèi)部縮孔,、疏松等缺陷,,例如其非金屬材料夾雜的白點(diǎn)、夾層,、氣泡,、內(nèi)部裂紋等。然而常規(guī)的超聲波檢測對(duì)缺陷定位定量精度不是很高,,不能準(zhǔn)確地確定缺陷在待測物方向上的尺寸以及準(zhǔn)確位置,。 (2)模具溫度過高。 (3)涂料效果不好或噴涂量不足及未噴到位。 (4)“二快”速度過高也會(huì)增加粘模傾向,。 衛(wèi)青小時(shí)候,,為父親家放羊,鄭季其他的兒子把他當(dāng)奴仆一樣對(duì)待,。衛(wèi)青長大以后,,成為平陽侯府的騎奴,經(jīng)常跟隨平陽公主出行,。 (5)模具表面不光滑,,表面有裂紋。 (6)模具表面有金屬氧化物黏附物,。 (7)工藝設(shè)計(jì)不當(dāng),,如金屬液直接沖擊型芯或型腔。 (8)工藝參數(shù)設(shè)置不合理,。 (9)模具的內(nèi)澆口設(shè)計(jì)不合理,。 (10)金屬液化學(xué)成分不合適,如鐵含量過低或鎂含量過高,。 3. 質(zhì)量改進(jìn)方案通常發(fā)生在內(nèi)澆口處的粘模都是在充型時(shí),,澆口附近局部區(qū)域受到熔融金屬流的猛烈沖擊,表面溫度較高,,受到的壓力較大,,保護(hù)層極易破壞,在壓鑄合金的不斷沖刷下模具保護(hù)層失效并裸露出金屬基體合金進(jìn)而與基體材料發(fā)生反應(yīng)生成復(fù)雜的金屬間化合物相,。金屬間化合物較硬不易變形,,它在壓鑄中的破裂脫落不僅會(huì)導(dǎo)致鑄件質(zhì)量缺陷,同時(shí)會(huì)帶走模具基體材料,,并暴露新鮮表面,,如此周而復(fù)始,粘?,F(xiàn)象逐漸加重,,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致模具表面受到腐蝕及模具材料熔損。因此,,為解決粘模這個(gè)問題,,我們做了如下調(diào)整,。 屋頂下村婦們蒸煮黃粱,,食物的香氣絲絲縷縷彌散在黃梁驛里,提醒著這些遠(yuǎn)道而來的客人,,他們經(jīng)過了一段山重水復(fù)的艱辛旅程,,卻并沒有走到世界的盡頭,依舊停留在紛紛擾擾的人間。 (1)改進(jìn)表面防粘能力 首先,,我們對(duì)模具澆口表面的黏附物進(jìn)行了清理,,對(duì)模具表面進(jìn)行了精細(xì)拋光處理,來降低模具的表面粗糙度值,,降低粘模的可能,;其次,對(duì)模具進(jìn)行預(yù)熱后,,在模具表面涂抹了脫模效果優(yōu)良的脫模膏,,使模具表面形成了一層良好的保護(hù)層。 (2)調(diào)整速度和壓力 由于高溫合金流在高速狀態(tài)下呈霧狀進(jìn)入型壁,,會(huì)黏附模具表面容易形成鑄件表面的粘模缺陷,,同時(shí)這些高溫金屬液流高速地沖刷型壁,加劇了壓鑄模磨損,。一般合理的內(nèi)澆口速度和壓力都是通過經(jīng)驗(yàn)公式估算,,并以生產(chǎn)出合格的鑄件產(chǎn)品所需要的最小速度和壓力作為正常的生產(chǎn)工藝。該產(chǎn)品在力勁DCC400壓鑄機(jī)上生產(chǎn),,為避免在過高的壓力下金屬流黏結(jié),,減小模具的包緊力,根據(jù)產(chǎn)品的要求計(jì)算出所需增壓壓力為26~28MPa,,內(nèi)澆口速度控制在40m/s左右,。 (8)煙氣與鍋爐氣都采用復(fù)噴與復(fù)擋作除塵設(shè)備,復(fù)噴內(nèi)含有多排高壓噴洗噴頭,,噴頭的出口水壓達(dá)4 kg以上,,與煙氣、鍋爐氣形成相對(duì)流而發(fā)生相應(yīng)的碰撞,,使煙氣與鍋爐氣受到水的充分洗滌,,然后再受復(fù)擋的阻擋作用,煙氣,、鍋爐氣中的含塵粒子就掉入水中,,而有害氣體如SO2、NO2,、SO3等及其他有異味的物質(zhì)也溶于洗滌水中,,減少或消除了煙氣與鍋爐氣有害氣體、異味物質(zhì)與粉塵,,完全達(dá)到清潔排放,,滿足環(huán)保的要求; (3)控制模具溫度和澆注溫度 模具溫度的高低對(duì)于是否發(fā)生粘模影響很大,。模具溫度越高,,就越易產(chǎn)生粘模。模具的內(nèi)澆口處是整個(gè)模具的高溫區(qū),在該區(qū)域我們?cè)黾恿俗詣?dòng)噴涂時(shí)間及數(shù)量,,用以對(duì)模具局部進(jìn)行降溫,,并加強(qiáng)模具型芯的冷卻效果,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,,模具達(dá)到熱平衡后將模溫控制在150~200℃,。 鋁合金ADC12的澆注溫度設(shè)定到610~630℃,鋁液溫度太高時(shí),,壓鑄模溫升很快,,會(huì)導(dǎo)致金屬液粘模。 (4)控制鋁合金材質(zhì) 由于鋁合金和鐵有很強(qiáng)的親合力,,當(dāng)鋁合金中的鐵含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),,下同)低于0.7%時(shí),鋁合金很容易與模具發(fā)生化學(xué)反應(yīng),,生成物黏附在模具表面而產(chǎn)生粘模,,因此壓鑄鋁合金中鐵含量應(yīng)控制在0.85%~1.1%。我們嚴(yán)格按照鋁合金熔煉工藝的規(guī)定對(duì)鋁合金錠進(jìn)行熔化,、除渣,、除氣、靜置等工作,,并對(duì)正在使用的鋁合金材質(zhì)進(jìn)行了分析,,實(shí)測的ADC12 鋁合金中的鐵含量在1.08%左右,鐵元素成分沒有問題,。材料其他成分完全符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求(注:同樣的原材料在其他的壓鑄機(jī)上可以正常生產(chǎn),,并未出現(xiàn)粘模現(xiàn)象,,我們基本上能夠排除合金引起的粘模),。 采取以上調(diào)試措施后,澆口處粘模得到了一定的緩解,,但產(chǎn)品質(zhì)量很不穩(wěn)定,,廢品率較高。主要報(bào)廢原因仍是產(chǎn)品漏氣,、冷隔,、內(nèi)部疏松等缺陷,因而我們考慮可能是降低內(nèi)澆口速度后鑄件的填充時(shí)間過長,,鑄件不能得到很好的增壓補(bǔ)縮造成了這些質(zhì)量缺陷,。最終,我們決定利用p-Q2圖對(duì)模具和壓鑄機(jī)的匹配性進(jìn)行校核,。 “哈哈,,我就知道你是個(gè)善良仁慈的孩子,說出國那是騙你的呢,?!绷只钑詺g呼了一聲,揉了揉我的頭發(fā),,“一看你就像一直沒人要的小狗,,又孤獨(dú)又可憐,除了我林昏曉,,沒人愿意搭理你,,我看我還是呆在你身邊算了?!?/p> (5)用p-Q2圖校核壓鑄系統(tǒng)的匹配性 下殼體產(chǎn)品及壓鑄機(jī)參數(shù)為:產(chǎn)品凈重1190g,,平均壁厚5.8mm,渣包重114g,,內(nèi)澆口厚度3.5mm,,內(nèi)澆口面積168mm2,壓射沖頭直徑80mm,,材質(zhì)ADC12,;DCC400壓鑄機(jī)最大空壓射速度6m/s,快壓充油壓力12.5MPa,,壓射缸直徑120mm,。 統(tǒng)計(jì)學(xué)產(chǎn)生于17世紀(jì)的歐洲,最早用于國情調(diào)查,,1662年,,格朗特(John Graunt)發(fā)表了他第一本也是唯一一本手稿《基于死亡賬單的自然與政治觀察》(Natural and Politics Observations upon the Bills of Mortality),分析了生男孩和女孩的比例. 利用實(shí)際生產(chǎn)時(shí)的參數(shù),,我們做出了下殼體模具與DCC400壓鑄機(jī)匹配后的p-Q2圖(見圖2),。由圖2可以看出,在這種模具和壓鑄機(jī)的匹配情況下,,模具線在正常的工藝窗口內(nèi)所占比例很小,,表明系統(tǒng)“柔性”太差。 圖2表明:當(dāng)前這種匹配情況,,適合正常生產(chǎn)的工藝范圍很窄,,即便能夠生產(chǎn)一些合格的鑄件,但對(duì)實(shí)際壓鑄工藝的要求十分苛刻,,受料溫波動(dòng),、壓射沖頭阻力變化、噴涂時(shí)間的不一致等因素的影響,,會(huì)導(dǎo)致實(shí)際工藝超出了合理的工藝窗口之外,,就很容易出現(xiàn)不合格品,。 結(jié)合圖2通過對(duì)模具澆注系統(tǒng)進(jìn)行分析可以看出,現(xiàn)有內(nèi)澆口的截面積僅為168mm2,,對(duì)當(dāng)前這個(gè)壓射系統(tǒng)來說,,顯然是面積嚴(yán)重偏小,這就造成了工藝上不可調(diào)和的矛盾:如果速度太快會(huì)造成粘模,,速度太慢會(huì)造成填充時(shí)間過長,,增壓不能起到應(yīng)有的效果。 為此,,根據(jù)p-Q2圖的基本原理,,理論上我們對(duì)模具的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了以下兩方面的調(diào)整: 基于彈性板殼理論,將鋼絲繩纏繞在卷筒上所形成的繩圈簡化為質(zhì)地均勻的圓環(huán),,每個(gè)圓環(huán)對(duì)筒殼的徑向壓力是均布的,。由于卷筒結(jié)構(gòu)的均勻?qū)ΨQ性,在對(duì)薄殼圓筒進(jìn)行受力分析時(shí),,可以截取任一單位長度的筒殼,,并把它看作單元梁來進(jìn)行研究,整個(gè)筒殼可視為由很多單元梁構(gòu)成,。鋼絲繩在纏入或繞出卷筒時(shí),,鋼絲繩對(duì)卷筒的作用面積是隨時(shí)間而變化的,而鋼絲繩的張力也是隨時(shí)間變化的,,所以鋼絲繩對(duì)卷筒的徑向壓力也在不斷變化,。如圖6所示,截取任意時(shí)刻,、任一單位長度的筒殼進(jìn)行研究,,卷筒受到鋼絲繩對(duì)它的徑向作用力是均勻的且不承受鋼絲繩對(duì)它的軸向作用力。 第一,,內(nèi)澆口面積由168mm2增加到260mm2,。 圖2 模具與壓鑄機(jī)匹配后的p-Q2圖 第二,壓射沖頭直徑由80mm更改為70mm,。 調(diào)整參數(shù)后的p-Q2圖如圖3所示,,模具線落在工藝窗口內(nèi)的長度基本達(dá)到了最大值。 (6)模具的更改 要增加內(nèi)澆口面積需要從兩方面考慮,,一是增加內(nèi)澆口的厚度,,二是加大內(nèi)澆口的寬度。從收集的數(shù)據(jù)來看,,原有的內(nèi)澆口厚度已經(jīng)達(dá)到了3.5 mm,,想要再增加厚度并非良策,只能從寬度上想辦法,。由于受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的限制,,在現(xiàn)有的模具上增加內(nèi)澆口寬度必須從兩端圓柱表面上著手,,在兩個(gè)圓柱上各增加一個(gè)內(nèi)澆口,更改后的澆注系統(tǒng)如圖4所示,。 圓柱外表開設(shè)澆口后,,由于兩圓柱內(nèi)孔有兩根對(duì)接的型芯,很容易造成金屬液沖擊型芯,,所以我們將兩個(gè)型芯減短3mm,,形成一個(gè)間隙便于金屬液的順利充型,,同時(shí)又保護(hù)型芯不被高速填充的金屬流沖擊,,提高了模具型芯的壽命。 C組自然分娩產(chǎn)婦所占比例高于A,、B組,,B組高于A組(P<0.05);C組陰道助產(chǎn)及剖宮產(chǎn)產(chǎn)婦所占比例低于A、B組,,B組低于A組(P<0.05),,見表4。 圖3 改進(jìn)后模具與壓鑄機(jī)匹配的p-Q2圖 圖4 更改澆注系統(tǒng)后的產(chǎn)品 4. 結(jié)語下殼體是汽車空調(diào)壓縮機(jī)的重要零部件,,對(duì)其性能有較高的要求,,受鑄件外形結(jié)構(gòu)以及模具方案設(shè)計(jì)的影響,使鑄件容易產(chǎn)生鑄造缺陷,,導(dǎo)致產(chǎn)品機(jī)加后泄漏成為廢品,,并且嚴(yán)重影響后續(xù)裝配工作節(jié)拍和進(jìn)度。利用p-Q2圖對(duì)模具和壓鑄機(jī)構(gòu)成的壓鑄系統(tǒng)的分析結(jié)果,,對(duì)壓鑄模澆注系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)后,,使模具的填充速度降下來,同時(shí)填充時(shí)間大幅縮短,,澆口處未再發(fā)生粘模,,鑄件得到了有效的補(bǔ)縮,噴涂時(shí)間也降到了正常水平,,實(shí)際生產(chǎn)中產(chǎn)品的合格率由原來的70%提高到97%以上,,從而大幅降低了產(chǎn)品成本,延長了模具的使用壽命,,增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場競爭力,,為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟(jì)效益。 參考文獻(xiàn): [1] 李仁杰. 壓力鑄造技術(shù)[M]. 北京:國防工業(yè)出版社,,1996. 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