?固化劑方面覆膜砂之所以能形成強(qiáng)度,,是靠加熱時固化劑烏洛托品放出HCHO與熱塑性線性酚醛樹脂進(jìn)行反應(yīng),使線性酚醛樹脂實(shí)現(xiàn)交聯(lián),、固化而實(shí)現(xiàn)的,。在一般條件下,覆膜砂熱態(tài)強(qiáng)度的提高,,有利于提高砂芯(型)的抗脫殼性,,實(shí)際生產(chǎn)也證明了技術(shù)相關(guān)問題這個觀點(diǎn)。 固化劑加入量低于16%時,,砂芯脫殼率高,,其原因是固化劑加入量不足,樹脂不能充分交聯(lián),、固化,,砂芯的熱態(tài)強(qiáng)度低,在翻轉(zhuǎn)時不能克服重力,、摩擦力及外力的作用,,從而發(fā)生脫殼;但固化劑的加入量在12%~22%之間變化時,,隨著固化劑的增加,,覆膜砂的熱態(tài)強(qiáng)度,、常溫強(qiáng)度隨著升高,芯砂的抗脫殼性能也隨之升高;但這并不是說,,固化劑的加入量越多越好,,當(dāng)固化劑的加入量增加到22%時,再增加固化劑的加入量,,砂芯強(qiáng)度不再升高,,脫殼率反而上升。這是因?yàn)?,在該試?yàn)條件下,,固化劑的加入量到22%時,已提供足夠樹脂固化反應(yīng)時所需的甲醛量,,當(dāng)固化劑再增加時,,多余的固化劑并不參加樹脂的固化反應(yīng),留在砂中反而增加砂芯的脆性,,并且使脫殼傾向增大,,另外烏洛托品含氮量高,如果烏洛托品的加入量太大,,出現(xiàn)氮?dú)饪兹毕莸目赡茉黾?。故在一般條件下,將固化劑烏洛托品的加入量控制在18%~20%,,這樣可以獲得較滿意的砂芯抗脫殼性能,。 偶聯(lián)劑的影響在覆膜砂的配制過程中,加入少量的偶聯(lián)劑,,如KH550,,既可顯著提高覆膜砂的常溫和熱態(tài)強(qiáng)度,提高砂芯的抗脫殼性,,又可改善抗吸濕性,。加入KH550,可使覆膜砂的強(qiáng)度和抗脫殼性能得到改善,?;焐肮に嚪矫?.1原混砂工藝存在的問題原混砂工藝如下:原砂加熱(150℃),加酚醛樹脂混合30~40s,,加烏洛托品(硬脂酸鈣)混合70~80s,,出砂。分析認(rèn)為,,上述工藝存在以下問題:(1)原砂加熱溫度相對較低樹脂軟化點(diǎn)在85~95℃,,而原砂加熱溫度只有150℃,這樣樹脂軟化、熔化不完全,,導(dǎo)致覆膜砂中樹脂粘度大,,部分樹脂保持團(tuán)狀,使得覆膜不均勻,。據(jù)資料介紹,,熱法覆膜時砂溫宜高于樹脂軟化點(diǎn)60~70℃(在日本要高80~90℃),因而原砂加熱溫度顯得偏低,,特別是為降低脫殼廢品率選用聚合速度快,、軟化點(diǎn)高的樹脂時,更應(yīng)該注意原砂加熱溫度,,分析認(rèn)為選用樹脂軟化點(diǎn)在100℃左右時,,原砂加熱溫度宜控制在160~170℃為宜。(2)固化劑烏洛托品加入溫度過高固化劑烏洛托品加入溫度過高,,導(dǎo)致固化劑烏洛托品分解,,使固化劑加入量相對不足。用便攜式紅外測溫儀對配砂時的溫度進(jìn)行測定,,發(fā)現(xiàn)加入固化劑的溫度一般在120~130℃,,而加入固化劑烏洛托品的適宜溫度應(yīng)該在110~120℃,因?yàn)闉趼逋衅返姆纸鉁囟葹?17℃,。溫度過高,,會導(dǎo)致烏洛托品的分解;溫度過低,低于100℃時,,又不利于它的溶解及水分充分汽化揮發(fā),。在覆膜砂中殘留過多的水分,不僅導(dǎo)致覆膜砂易結(jié)塊,,而且在制芯時也會加重脫殼,。因現(xiàn)場沒有固化劑加入時的測溫設(shè)備,我們用便攜式紅外測溫儀和秒表對加入樹脂后的混砂時間與溫度關(guān)系進(jìn)行了測定,,在原混砂工藝條件下所測得的數(shù)據(jù)(用PF-100樹脂試驗(yàn)),。 改進(jìn)后的混砂工藝針對上述混砂工藝中存在的問題,進(jìn)行了大量的摸索改進(jìn),,確定對軟化點(diǎn)在100℃左右的樹脂的合理混砂工藝如下:原砂加熱(160℃),,加酚醛樹脂混合65~75s,加烏洛托品(硬樹脂酸鈣)混合45~55s,,出砂,,同時將烏洛托品加入量調(diào)整到18%~20%(占樹脂重)。進(jìn)行制芯試驗(yàn),,各制芯200個,,原混砂工藝對應(yīng)的脫殼率為12%,工藝改進(jìn)后的芯砂對應(yīng)的脫殼率為1.5%。效果驗(yàn)證通過以上的試驗(yàn)后,,利用聚合速度為32s,、軟化點(diǎn)為98℃的樹脂,在固化劑加入量為18%~20%,,加入量占樹脂重0.2%KH550的條件下,按照改變后的混砂工藝進(jìn)行了長時間的工藝試驗(yàn),,共制芯5930件,,脫殼率0.39%,穿芯廢品率0.23%,。按改進(jìn)后的要求選用原材料和混砂工藝,,取得了良好的效果
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