摘要:為進(jìn)一步改進(jìn)汽車鎂合金輪轂鑄造模具的設(shè)計(jì),應(yīng)用Pro/E 軟件對(duì)汽車輪轂?zāi)>哌M(jìn)行了三維造型,,對(duì)汽車輪轂完成了模具裝配和分模設(shè)計(jì),,對(duì)鎂合金輪轂擠壓鑄造過程進(jìn)行了數(shù)值模擬。結(jié)果表明:由于存在有凹槽,,導(dǎo)致輪輻中部液體流動(dòng)速度變慢,,處于凹槽里的氣體受到兩端的液體包圍,未能及時(shí)排出以致凝固過程中出現(xiàn)氣孔缺陷,。通過冷卻水道改進(jìn)設(shè)計(jì),,優(yōu)化了澆口尺寸和充型速度,鎂鋁合金汽車輪轂鑄造模具在實(shí)際應(yīng)用中收到良好的效果,。 節(jié)能逐漸作為摩托車及汽車技術(shù)發(fā)展的核心部分,。為此近些年來全球各大汽車集團(tuán)公司為了爭(zhēng)取市場(chǎng),不但越來越美化外觀,,而且著重降低燃油消耗量及提高汽車的性價(jià)比,,這是現(xiàn)代汽車技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。 利用鎂合金輪轂設(shè)計(jì)有如下優(yōu)勢(shì):①降低汽車自身重量,,以達(dá)降低能源消耗,,提升環(huán)保的效果;②增強(qiáng)剎車,、加速等車輛操控性能,;③阻尼性好,,增強(qiáng)車輛平穩(wěn)性;④導(dǎo)熱性好,,以免長時(shí)行駛產(chǎn)生爆胎現(xiàn)象,。 本文使用鎂鋁合金使輪轂輕量化,利用pro/E 軟件對(duì)輪轂結(jié)構(gòu)重新設(shè)計(jì),,使用擠壓鑄造技術(shù),。利用有限元分析并模擬鎂合金工藝數(shù)值,改進(jìn)鑄造工藝和模具設(shè)計(jì),,規(guī)避太多的模具修改,,使新品研發(fā)周期縮短,試模經(jīng)費(fèi)降低,。 使用Pro/E 軟件對(duì)實(shí)體完成圖1(a)旋轉(zhuǎn)截面的設(shè)計(jì)并建立了回轉(zhuǎn)中心線,圖1(b)為設(shè)計(jì)的實(shí)體模型,。 2.1 模擬前期處理 輪轂材料使用AZ91D,模具材料使用H13 鋼,,在材料參考中可查出這兩種材料具體的物理參數(shù)。通過反復(fù)模擬分析結(jié)果對(duì)比擬定各工藝參數(shù)如下:鑄型起初溫度是300℃,,澆注溫度是680 ℃,,沖頭壓射速率是0.7 m/s,保壓壓力為80 MPa,,在金屬徹底充滿型腔后,,將壓力在85 ms 內(nèi)快速增大到100MPa。 2.2 有限元分析 ANSYS 包含多種的網(wǎng)格劃分方式,,劃分精度屬于8 級(jí),。總共包含了4 988 040 個(gè)單元,。AZ91D 物理性能參數(shù)分別為密度ρ=1 680 kg/m3,, 比熱容c=1.3kJ/kg·k,液相線溫度θ=595℃, 固相線溫度θs=470℃,潛熱H=373 kJ/kg,,熱傳導(dǎo)系數(shù)k=90 W2/m.k,。計(jì)算中采用的鎂合金液澆注溫度為700℃,模具初始溫度為300℃,,澆注速度為0.7 m/s,保壓時(shí)間為40 s,。鎂合金輪轂的整個(gè)填充過程在5 s 內(nèi)完成各時(shí)間的填充狀態(tài)和溫度場(chǎng)分布如圖2。 從圖2可看到,,先是鎂合金液穩(wěn)定地從澆口進(jìn)入且填充輪轂輪芯部分,,再慢慢地注入至每個(gè)輪輻中,。于1.03 s 時(shí)合金液抵達(dá)輪轂和輪輻交接處,于2.52 s 時(shí)處于各輪輻頂端間的鎂合金液匯合一起,,此刻溫度處于640℃上下,,鎂合金前端部分屬于完全流動(dòng)狀況。于3.95 s 的時(shí)候鎂合金液前端抵達(dá)輪轂頂端位置,,而且輪轂被完全充型,,這時(shí)候上端合金液溫度是590℃上下,處在可流動(dòng)狀況故不會(huì)出現(xiàn)冷隔缺陷和欠鑄,,輪轂下端位置合金溫度是630 ℃上下,,上下端溫度差大概50℃,當(dāng)填充結(jié)束尾段,,輪芯上方的合金溫度依然與澆注溫度(690 ℃) 相接近,。 從輪轂填充分析過程總可看到:因?yàn)榇嬖谟邪疾郏援?dāng)合金液體前端抵達(dá)輪輻中央處的時(shí)候,,導(dǎo)致輪輻中部液體流動(dòng)速度變慢,,處于凹槽里的氣體或許會(huì)受到兩端的液體包圍,未能及時(shí)逃逸以致凝固過程中出現(xiàn)氣孔缺陷,。 3.1 缺陷分析 根據(jù)以上鎂合金通過低壓條件下鑄造過程,結(jié)合模擬分析,,可看出存在可能產(chǎn)生縮孔及氣孔的缺陷,。氣孔的成因通常包括兩種,第一種是處于填充過程時(shí)氣體被卷入而產(chǎn)生外形比較規(guī)則且內(nèi)表面光滑光亮的空洞,;第二種則是合金精煉不夠抑或熔煉錯(cuò)誤,,氣體在合金當(dāng)中溶解,壓鑄的時(shí)候很快凝固,,而溶解在金屬內(nèi)部的氣體不能及時(shí)析出,,導(dǎo)致金屬內(nèi)的氣體滯留于鑄件內(nèi)最終形成了空洞。解決方法為:改變輪輻的結(jié)構(gòu)及降低澆注速度,。 從整體上看輪輞部位依舊不屬于同步凝固,,每個(gè)輪輻之間的凝固要比對(duì)應(yīng)的輪輻的凝固要早,不過由于澆注速度的減低,,對(duì)應(yīng)每個(gè)輪輻的部位卻能同步凝固,,未能產(chǎn)生液體孤島,則避免了在輪轂處出現(xiàn)縮孔缺陷,,而各自輪輻和輪轂會(huì)接處出現(xiàn)的熱節(jié)仍然存在,,因此模具此處的冷卻性還要逐步改良,以免出現(xiàn)縮孔缺陷,。 3.2 缺陷消除優(yōu)化 依據(jù)以上分析缺陷消除優(yōu)化方法如下:增加冷卻系統(tǒng):為使輪輞端部實(shí)現(xiàn)同步降溫避免產(chǎn)生縮孔缺陷,,在輪輞端部增設(shè)冷卻系統(tǒng),。延緩注射速度:把原來注射速度延緩到0.5 m/s。合理提升模具溫度,,確保導(dǎo)熱均勻,。提升合金液溫度:把合金液原始溫度增加至850℃。調(diào)整澆口尺寸,。這里設(shè)置充型速度為0.5 m/s,,鑄液溫度850℃,模溫400℃,;優(yōu)化工藝后充型過程如圖3,。 從上面模擬程序?qū)Ρ瓤芍湫退俣仁?.5 m/s時(shí)金屬液體充型都相對(duì)平穩(wěn),。速度均勻時(shí),,于充型全過程中,會(huì)接處液體速率差別小,,避免互相沖擊出現(xiàn)紊流,,并且穩(wěn)定的變化率小,鑄件溫度隨著溫度梯度及冷卻率降低而分布越均勻,,則在結(jié)晶形成過程中形成粗大晶粒機(jī)會(huì)降低,,對(duì)提高鑄件質(zhì)量有良好作用。從充型速度場(chǎng)得出,,合金熔液能平穩(wěn)進(jìn)行充型,,所以說最佳充型速度是0.5 m/s。 3.3 充型溫度場(chǎng)和凝固過程優(yōu)化分析 通過擠壓澆注充型鑄造鎂合金輪轂的過程可知,金屬液通過中心澆道注入輪輻,,再隨著輪輻對(duì)型腔開展填充。合金液起初于輪轂下方會(huì)接處融匯,,在此處開設(shè)溢流槽,,能將前沿含氣多、雜質(zhì)多,、質(zhì)量差和溫度低的合金液流充分收集,,再通過層疊法進(jìn)行充型,將氣體不斷向上趕,,而后進(jìn)入輪轂邊的溢流槽,。在充型的全過程中,充型狀態(tài)佳,,合金液體速率穩(wěn),,溫度變化小,當(dāng)型腔完全充滿后,,鑄件溫度仍然均勻分布,。 從圖4 可以看出,,在固定壓力條件下將鑄件保壓凝固,鑄件快速凝固且平穩(wěn),,同時(shí)溫度均勻分布,。鑄件的凝固過程最初是澆道,于填充過程未段合金液體前端部分的溫度處于600℃上下,,還屬于流動(dòng)狀態(tài),,雖然澆注速度漸漸下降但輪轂上端并未出現(xiàn)欠鑄及冷隔現(xiàn)象,大體上完成了輪緣,、輪輻和輪轂澆口的依次凝固,,有助于傳遞壓力,很好地對(duì)鑄件進(jìn)行補(bǔ)縮,,令鑄件關(guān)鍵部位免于出現(xiàn)澆不足,、縮孔或縮松等缺陷,生產(chǎn)出致密,、組織均勻且偏析少的鑄件,。 應(yīng)用pro/e 軟件完成了汽車輪轂?zāi)>叩膶?shí)體設(shè)計(jì),,對(duì)其進(jìn)行了三維造型檢測(cè),,確定采用層切面法,設(shè)置層數(shù)10 和偏距20 mm,, 建立了鎂合金輪轂鑄造模具的有限元模型,,完成各時(shí)間的填充狀態(tài)和溫度場(chǎng)分布模擬,對(duì)卷氣缺陷,、凝固缺陷進(jìn)行了有限元分析完成了初始冷卻水道設(shè)計(jì),、冷卻水道改進(jìn)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了澆口尺寸修改和充型速度后充型速度場(chǎng)有限元分析,。 文章來源:期刊-鑄造技術(shù) 作者:邵永錄,, 陳秀萍 |
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