CH輪是一艘全集裝箱船舶, 1985年建造, 額定載箱量1 300TEU,。主機型號MAN B&W 6L70MCE, 額定轉(zhuǎn)速89.3r/min, 額定功率10 800k W, 營運轉(zhuǎn)速84.1 r/min, 營運功率1 0147 k W,。臨界轉(zhuǎn)速46~55 r/min, 配NA70型增壓器一臺,。因船齡較老, 近幾年航行于中國沿海, 跑南北航線, 主機轉(zhuǎn)速在65~70 r/min就能滿足船期,。某年春天, 船舶營運于上海-虎門之間。主機發(fā)生故障, 主要表現(xiàn)為主機排溫高,、油門大,、轉(zhuǎn)速上不去、掃氣壓力低,、增壓器轉(zhuǎn)速低, 且伴有單缸掃氣箱著火,。由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全, 故障排查走了不少彎路。1 故障的發(fā)生3月下旬船舶開往上海港途中, 主機逐步出現(xiàn)油門加大, 轉(zhuǎn)速下降, 抵長江口前主機只能開到56r/min, 負荷指示80 (已經(jīng)是油門最大位置) , 增壓器轉(zhuǎn)速2 600r/min (明顯偏低) ,。30日在長江口拋錨期間, 進行了檢查維護, 水洗廢氣鍋爐煙管 (煙管鍋爐) , 4月1日清潔檢查主機掃氣箱,、各缸活塞令和缸套情況基本正常。但掃氣總管檢查時發(fā)現(xiàn)總管內(nèi)底板箱體鋼板朝向主機機體的位置裂開約1m長的裂縫, 寬約1cm,。4月3日, 上海港進港靠泊時, 主機工況進一步下降, 只能開40r/min左右,。靠港期間焊補修理了掃氣總管內(nèi)底板箱體裂紋, 離港開航, 主機依然加不上車, 只能開40r/min,。2 故障的排查2.1 寧波港的檢查修理針對NO.2缸活塞環(huán)槽臟污, 進行了吊缸清潔、檢查;針對NO.3缸排煙溫度高, 將該缸排氣閥整體換備用, 高壓油泵解體,、偶件換新;拆除主機增壓器廢氣進口總管, 檢查噴嘴環(huán), 無臟堵, 解體增壓器更換軸承和氣封;再次清潔廢氣鍋爐煙管, 用通管機疏通清潔, 清除大量煙灰, 編織袋裝了13袋,。4月12日寧波離港后, 主機工況改善明顯, 能開到58r/min, 唯NO.3缸排溫最高, 500℃左右。2.2 虎門港的檢查為了改善主機NO.3缸排溫高的問題, 虎門港解體檢修了該缸排氣閥, 發(fā)現(xiàn)狀況還可以, 加上缺乏新備件, 只能重新裝上維持使用,。對主機各缸掃氣箱進行了檢查, 發(fā)現(xiàn)有些缸油泥較多, 進行了清潔,。19日開航后主機加速過程中, NO.3缸掃氣箱著火, 停車更換了該缸排氣閥 (上次換下的) , 主機換輕油試車, 轉(zhuǎn)速最高開到46 r/min, 負荷指示78, 增壓器轉(zhuǎn)速只有2 500r/min, 在穿越臨街轉(zhuǎn)速區(qū)時, NO.3缸掃氣箱再次著火, 只好減速慢行。2.3 汕頭錨地的檢修為了盡快解決CH輪主機故障, 公司決定在汕頭錨地拋錨徹查, 并增派了技術(shù)人員和岸基支持,。4月21日, 岸基人員在汕頭錨地登輪, 與船上人員一起共同排查主機故障, 并針對發(fā)現(xiàn)的問題進行修理,。(1) 檢查各缸掃氣箱, 只有NO.2缸比較清爽, 其余的下部都有較多油泥堆積 (見圖1) , 尤其NO.3和NO.5下部掃氣空間污物最多, 掃氣口煙灰較多 (見圖2) , 說明燃燒不良存在后燃現(xiàn)象,。分別對臟污比較嚴重的NO.5、NO.3,、NO.4和NO.1缸進行吊缸檢修, 活塞吊出發(fā)現(xiàn)多數(shù)活塞環(huán)彈性不足, 表現(xiàn)為第一、二道活塞環(huán)卡死, 不能彈出, 第三,、四道環(huán)油膩粘滯嵌鈍在環(huán)槽中難以彈出 (見圖3) , 活塞環(huán)外表面光潔度稍差, 部分活塞環(huán)有收口現(xiàn)象,。對活塞環(huán)和環(huán)槽進行清潔、測量, 在活塞環(huán)備件不足的情況下, 盡量挑狀況好的繼續(xù)使用,。由于NO.5缸活塞環(huán)槽磨損嚴重, 第二道環(huán)天地間隙達3.2mm, 遂將活塞頭換新,。逐項按序裝復(fù)。(2) 進入掃氣總管檢查, 單向翻板,、輔助鼓風(fēng)機吸口單向閥狀況較好,。底板箱體有多次覆補鋼板的痕跡, 前次上海港焊補的裂縫重又裂開一條細縫 (見圖4) , 盡管對掃氣影響不大, 在經(jīng)清潔、通風(fēng),、測氧測爆后, 再次作了焊補修理,。圖4 掃氣總管底板箱體裂縫
(3) 拆除增壓器進煙總管接頭, 雖然不是很臟, 還是對噴嘴環(huán)和轉(zhuǎn)子葉片進行了清潔。增壓器前的防護格柵也很干凈, 透過格柵檢查排煙總管內(nèi)部, 未見異常情況,。還清洗了增壓器吸氣濾網(wǎng),。(4) 由于空冷器差壓水位計損壞, 臨時加接一根塑料管, 灌上水用于監(jiān)測空冷器壓差 (見圖5) 。(5) 修復(fù)各缸排氣閥指示器, 現(xiàn)場測試排氣閥的開關(guān)動作及密封性能:放下排氣閥升降/旋轉(zhuǎn)指示器, 拆除彈簧空氣管, 接通雜用空氣觀察排氣閥的關(guān)閉動作, 泄放彈簧空氣觀察排氣閥的打開動作, 所有排氣閥開關(guān)動作活絡(luò)無卡阻;再次使排氣閥關(guān)閉后, 切斷彈簧空氣供應(yīng), 都能保持關(guān)閉45min以上, 說明彈簧空氣缸密封性能良好,。(6) 對所有缸的12只噴油器拆出, 上試驗臺泵壓試驗, 發(fā)現(xiàn)啟閥壓力相差較大, 最低的26MPa, 最高的38MPa,。全部徹底解體、清潔,、檢查, 多數(shù)是THRUST FOOT撐腳磨損或磨出凸臺, 經(jīng)過修整或換新備件, 使所有的啟閥壓力調(diào)整在295~310MPa之間,。安裝時做到同一缸的兩只噴油器啟閥壓力盡量接近。(7) 打開廢氣鍋爐上下兩側(cè)的煙腔道門, 用照光法檢查煙管的暢通情況,。廢氣鍋爐共有煙管約1 300根, 已悶堵了15根, 還有近20根不通,。管子內(nèi)壁有較多浮灰, 用淡水進行了沖洗, 圖6是沖洗前后的情形。(8) 4月23日早晨, 經(jīng)過上述檢修后進行了主機試運行,。主機開正車微速 (34r/min) , 所有排氣閥動作正常, 開度足夠, 關(guān)閉及時;各缸排煙溫度相差較大;空冷器差壓約為40cm水柱 (全速航行時正常值應(yīng)低于20cm) , 明顯異常, 說明空冷器芯子臟堵,。拆除空冷器下部的檢查孔道門, 感覺向內(nèi)吸風(fēng)強勁 (顯示輔助鼓風(fēng)機的吸氣量大于增壓器的供應(yīng)新風(fēng)) , 同時集控室的油門指示從79格下降到68格, 說明掃氣質(zhì)量提高, 燃燒改善了。結(jié)論是空冷器臟堵嚴重,。于是安排化學(xué)清洗專業(yè)廠家攜設(shè)備上船, 調(diào)配清洗劑, 加溫, 對空冷器芯子化學(xué)浸泡,、沖洗, 有一些油泥和碳渣成分被沖洗出來, 最后用清水漂洗干凈, 裝復(fù)。(9) 24日晚上啟動主機, 準備復(fù)航, 主機開46r/min, 工況有所改善, 油門指示只有63格, 增壓器轉(zhuǎn)速2 200r/min, 但空冷器差壓依然有36cm水柱, 分析認為空冷器芯子的中心存在油泥淤積, 難以清洗, 立即提供型號和尺寸參數(shù), 提請公司定制備件,。從數(shù)據(jù)和示功圖看出, NO.3缸發(fā)火嚴重滯后, 觀察該缸高壓油泵換向氣缸的位置已經(jīng)在正車位,。停車, 打開該缸凸輪箱道門檢查發(fā)現(xiàn), 高壓油泵滾輪處于倒車狀態(tài), 滾輪機構(gòu)的導(dǎo)板脫落 (見圖7) 。船舶重新拋錨, 解體主機NO.3缸高壓油泵, 吊出滾輪頂升機構(gòu), 將脫落的導(dǎo)板裝復(fù) (因定位銷和螺栓斷裂, 只能電焊固定) , 將撥叉機構(gòu)脫落的銷子 (圖紙備件號90902-33-455) 和布司 (圖紙備件號90902-33-467) 配齊, 裝復(fù),。見圖8,。2 5日早晨, 一切準備就緒, 船舶起錨續(xù)航, 主機開46r/min, 參照排煙溫度反復(fù)調(diào)節(jié)各缸高壓油泵油門齒條, 使排溫均衡,。通過示功圖檢測各缸工況如表2。主機加車到57rpm, 增壓器轉(zhuǎn)速3 400 rpm, 空冷器差壓67cm水柱 (見圖9) , 集控室顯示掃氣壓力為13k Pa, 掃氣總管溫度為40℃,。各缸主要參數(shù)見表3,。 機艙加強值班巡視, 維持主機在57r/min運行。
3徹底恢復(fù)主機工況28日上午, CH輪順利靠泊上海港碼頭, 在等候空冷器備件期間, 技術(shù)人員再次對主機相關(guān)部件,、掃排氣系統(tǒng)作了全面檢查, 對掃氣總管內(nèi)底板箱體以前焊補的焊縫部分刨除, 重新用高強度焊條修補;排煙總管內(nèi)強度支撐架部位破洞修復(fù), 增加加強筋分散應(yīng)力, 將舊的空冷器芯子提前拆出,。在定做的空冷器芯子備件到船后, 順利安裝。船舶開航后, 主機開到68r/min, 工況正常, 測錄參數(shù):集控室的油門指示61, 增壓器轉(zhuǎn)速6 000r/min, 掃氣壓力60k Pa, 掃氣溫度38℃, 空冷器差壓計僅有6.0cm, 排溫見下表4,。4 故障機理分析4.1 主機空冷器臟堵嚴重主機空冷器差芯子臟堵嚴重, 表面看很清爽, 換熱翅片也沒有倒伏爛損, 實際上當中已經(jīng)朽爛堆積成坨, 堵塞嚴重, 氣流受阻, 增壓器的壓氣背壓高, 轉(zhuǎn)速降低,。增壓器輸送來的新鮮空氣不能順利通過, 主機燃燒不完全, 燃油發(fā)熱量低, 功率發(fā)不出, 主機轉(zhuǎn)速降低, 調(diào)速器增大油門, 噴油量增加而掃氣空氣不能相應(yīng)增加, 燃燒進一步惡化, 排煙溫度升高。掃氣壓力降低后掃氣效果變差, 氣缸內(nèi)未燃盡的煙氣不能有效吹除, 煙?;祀s著未燃盡的油粒粘附在氣缸壁, 在活塞的往復(fù)運動中進入活塞環(huán)槽,、刮入掃氣箱, 活塞環(huán)粘滯不活絡(luò), 不能緊貼氣缸壁, 燃氣下竄, 活塞環(huán)經(jīng)受高溫, 彈性減弱, 氣密性變差, 壓縮壓力和壓縮溫度降低, 又導(dǎo)致燃油后燃。4.2 廢氣鍋爐結(jié)煙太厚廢氣鍋爐煙管積灰太多, 排煙不暢, 也影響了主機的掃,、排氣和燃油發(fā)火燃燒, 掃氣壓力不足時排出的是不完全燃燒的煙氣, 黏性大, 會快速污染煙道及廢氣鍋爐煙管, 形成惡性循環(huán),。4.3 No.3缸高壓油泵換向失效主機正車運行時, NO.3高壓油泵換向氣缸位置正確, 觀察換向推桿和反饋信號都已到位, 但由于滾輪機構(gòu)換向撥叉銷子脫落, 實際高壓油泵滾輪處于倒車位置, 噴油嚴重滯后, 所以該缸掃氣箱多次著火。根本原因是由于滾輪機構(gòu)的導(dǎo)板脫落, 滾輪機構(gòu)產(chǎn)生偏轉(zhuǎn), 撥叉銷子脫離了換向推桿的滑槽, 主機運行時撥叉銷子滑槽邊沿而損壞,。由于正車航行時, NO.3缸高壓油泵運行在倒車位置, 嚴重后燃, 在掃氣口打開時仍有部分燃氣倒灌進掃氣箱, 造成該缸掃氣箱多次著火,。高溫?zé)七M一步造成對應(yīng)位置掃氣總管內(nèi)底板受熱變形, 焊縫崩裂。5 設(shè)備管理的不足CH輪這起主機故障, 未能在一開始就查出故障根源, 雖然船齡長, 設(shè)備老化, 但針對老齡船的設(shè)備管理, 需要輪機人員引起重視,。5.1 損壞的設(shè)施未及時修復(fù)主機空冷器差壓水位計早已裂損, 不能發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)控功能, 不能及時發(fā)現(xiàn)空冷器臟堵, 沒有進行必要的化學(xué)沖洗, 無法發(fā)覺空冷器芯子的損壞情況, 錯失了換新備件的機會,。排氣閥動作指示桿有三個缸壞的, 說明排氣閥的檢修存在盲區(qū), 遇到單缸排溫高無法判斷排氣閥的性能, 只是頻繁更換排氣閥, 徒勞無功。主機排溫表和透平前后排溫表有多個損壞, 平常抄表只看集控室的遙測指示表, 碰巧監(jiān)測系統(tǒng)電路板壞了, 大家就沒了方向,。5.2 缺乏有效地檢查保養(yǎng)廢氣鍋爐煙管積灰過多, 僅水洗是不夠的, 需要定期用通管機疏通, 徹底清楚煙灰,。NO.3缸高壓油泵滾輪導(dǎo)板脫落已非一日, 說明對凸輪箱缺乏有效的檢查。5.3 主管人員業(yè)務(wù)技能欠缺該輪主機測功一直只用爆壓表測量各缸爆炸壓力, 長期不用示功器測量壓縮壓力,、香蕉圖和手拉展開圖, 主管人員也不會正確使用,。機器工況良好時不重視熱工參數(shù)的測量、收集, 發(fā)生故障時沒有比對參數(shù), 缺乏分析判斷的依據(jù), 更沒有經(jīng)驗借鑒,。基于以上幾點, 當主機故障后, 不能提供有價值的熱工參數(shù), 不能進行準確有效地分析排查, 在故障處理上走了不少彎路, 增加了修理成本, 延誤了船期,。6 結(jié)束語這起主機故障警示我們, 作為船舶輪機管理人員, 除了值班處理警報, 更重要的是到設(shè)備現(xiàn)場檢查, 通過看、聽,、摸等手段感受設(shè)備的正常工況, 及時發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。設(shè)備儀表如有損壞應(yīng)及時修復(fù),。設(shè)備檢修保養(yǎng)要嚴格遵守說明書的介紹, 進行全面細致的清潔,、檢測, 正確規(guī)范的安裝、調(diào)試, 方能減少設(shè)備運行中的突發(fā)故障,。要仔細研讀設(shè)備說明書, 熟悉機械的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理, 一旦有異常情況方能準確判斷和正確處置, 工作中就能事半功倍, 得心應(yīng)手,。參考文獻 [1]萬正榮.CH輪主機排煙異常高溫的排查[J].航海,2017(04):74-78. 作者簡介:萬正榮,,上海遠洋運輸有限公司
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