文/振業(yè)注塑匯(ID:zy-plas) 老師/楊建宏,,李老師 品名:報警器面罩 材料:PVC改性抽粒料(高腐蝕性塑料) 產(chǎn)品規(guī)格:85mm X 55mm X 35mm 模穴數(shù):1*2 模具結構:兩板模 流道方式:冷流動+潛水口 入水點數(shù)量:1個 產(chǎn)品凈重:75g水口重量:20g 水口料比例:0% ①材料在炮筒里面停留的時間在3分鐘內,,當生產(chǎn)中發(fā)生異常時第一時間對炮筒進行清料及保溫設定,停機超8分鐘的要用PP料或者HEPE料過機(防止材料在炮筒里面發(fā)生炭化及腐蝕),。 ②射膠殘余量已經(jīng)控制在愛2-5mm間,,(減少材料在炮筒停留的時間)。 ③螺桿溶膠的速度設置要求一定要慢速和中速之間(減少因螺桿剪切過快與產(chǎn)品產(chǎn)生的黑點,、黃紋) 注塑機噸位:180T 螺桿直徑:40Φmm 炮筒溫度:165℃-180℃ 模具溫度:前模接機水,、后模接的冷水(供多臺機臺使用,設定溫度15℃) 成型周期:19秒 射膠方式:位置切換 射膠保壓段數(shù):射膠4段,、保壓2段 溶膠段數(shù):4段 烤料溫度:60℃(制品的結構不同,,是否烤料也不同) 生產(chǎn)方式:全自動脫落 制品無批鋒加工,外觀確認(黑點,、黃斑,、黃紋、變形等),,制品有輕微的油污要處理,,制品排列整齊使用PE膠袋包裝(每個膠袋裝10PCS),然后放入藍色膠框 產(chǎn)品表面不可有黑點,、黃紋,、黃斑、變形、劃傷,、欠注、縮水,、等(在降低生產(chǎn)周期的時間產(chǎn)品側面容易出現(xiàn)向內收縮變形的現(xiàn)象),、尺寸已裝配效果為準 品質不良信息:制品表面黑點和黃紋很多,不良率在(30-40)%,。 一,、外觀不良原因分析:①炮筒溫度設置過高。 ②模具即嘴和炮筒設置直徑過小,。 ③射速過快,。 ④溶膠速度過快。 ⑤注塑工藝設置不合理(注射多段速度的位置設置不準確,,部分段數(shù)置的轉換點的速度過快,,射膠殘余量過多,。) ⑥后模側面排氣槽深度,、寬度、形狀和位置設計的不合理,,加工的不規(guī)范,,導致型腔排氣不暢順,注塑過程氣體無法排出,,才出現(xiàn)困氣(燒黃) 二,、改善對策過程:①降低成型機炮筒的溫度為(155-165)℃,到PVC改性材料溫度的下限和中限間,,材料不會在筒里面發(fā)生因溫度設置過高產(chǎn)生分解現(xiàn)象(因:分解的過程有三個 A:輕微分解時材料會產(chǎn)生黑點,。 B:中間分解時材料會產(chǎn)生黃紋、黃斑,。 C:嚴重分解時材料會產(chǎn)生碳狀物)在升溫的過程中已炮筒的實際溫度為準,,也可以從炮筒射出的材料表面光澤度、粘度等判斷溫度設置是否達到理想中的要求,。 ②加大模具即嘴直徑和成型機射嘴直徑原來的尺寸要求,,由于長時間在裝模具對嘴的過程中,已經(jīng)出現(xiàn)塌陷現(xiàn)象(模具即嘴的直徑之前3.5mm現(xiàn)在1.5mm不到,,成型機射嘴的直徑之前3mm現(xiàn)在1.7mm),,減少材料因經(jīng)過即嘴和射嘴時壓力損失嚴重,提高材料在流道和模腔里的流動性,。減少材料經(jīng)過射嘴和即嘴時剪切過快產(chǎn)生高溫現(xiàn)象造成分解現(xiàn)象,。 ③降低螺桿的轉速,減少材料在炮筒里面因剪切過快出現(xiàn)分解現(xiàn)象。是材料能夠充分均勻熔融,,又不會出現(xiàn)黑點,、黃紋現(xiàn)象。 ④后模排氣槽的位置重新設計,,排氣槽的位置對應在制品出現(xiàn)困氣的地方從而改善模腔困氣而造成的發(fā)黃,。 ⑤注塑工藝重新調設,降低注射的整體速度,,減少因注射過快產(chǎn)生的黃紋現(xiàn)象,,其次用短射參數(shù)設定,找到產(chǎn)品成型95%位置,,再用保壓區(qū)域的一二段壓力和速度來完成制品的尾部充填,、縮水、變形,、尺寸等不良來確定注塑出的制品合格,。 三、改善后成果展現(xiàn):其統(tǒng)計數(shù)據(jù)為: 改善前 不良統(tǒng)計為35%左右其中包括: ①.黑點13% ②.黃紋,、黃斑20.0% ③.混色5% 改善后 不良統(tǒng)計為3.5%左右其中包括: ①.黑點1.5% ②.黃紋,、黃斑1.5% ③.混色0.5% ---楊建宏 |
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