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鍋爐|電廠鍋爐應(yīng)用等離子點火的技術(shù)

 福州電校焊接班 2018-01-19



電力百科第 67 期:點火系統(tǒng)



1. 等離子點火系統(tǒng)及原理1.等離子點火系統(tǒng)及原理

1.1 等離子點火系統(tǒng)


在等離子點火系統(tǒng)當(dāng)中,,主要由等離子發(fā)生器、直流電源,、點火燃燒器,、控制系統(tǒng)等部分組成。


其中,,等離子發(fā)生器能夠?qū)?0kW~150kW電功率的空氣等離子體進(jìn)行產(chǎn)生,,直流電源能夠?qū)⑷?80V的交流電源整合成直流電源,向發(fā)生器供電,。點火燃燒器配合等離子發(fā)生器使用,,對煤粉進(jìn)行點燃。


控制系統(tǒng)采用了數(shù)據(jù)總線,、通信接口,、CRT、PLC等部分構(gòu)成,,能夠?qū)崿F(xiàn)全數(shù)字化自動控制,。系統(tǒng)具有50kW~150kW的輸出功率,且連續(xù)可調(diào),。壓縮空氣壓力在0.12MPa~0.4MPa,,流量在150m3/h以上,且能夠保持潔凈無油,。冷卻水壓力在0.3MPa以上,,流量在10t/h以上,t在40℃以下,。



1.2 等離子點火原理


在等離子點火裝置當(dāng)中,,對直流電源進(jìn)行利用,基于相應(yīng)的介質(zhì)氣壓條件接觸引弧,,在強(qiáng)磁場控制下,,對穩(wěn)定功率定向流動空氣等離子體進(jìn)行獲取,采用磁壓縮,、機(jī)械等方法,,向需要點火的位置送入等離子體射流,在點火燃燒器當(dāng)中,能夠達(dá)到4000K以上具有極大梯度的局部高溫火核,,當(dāng)?shù)入x子火核與煤粉顆粒相接觸,,煤粉顆粒會對揮發(fā)物進(jìn)行迅速釋放,劈裂粉碎再造揮發(fā)充分,,從而被快速點燃。


在等離子發(fā)生器當(dāng)中,,采用了陽極,、陰極、線圈等部分,,在發(fā)火原理上,,基于相應(yīng)的輸出電流條件,中心陰極和陽極進(jìn)行接觸,,系統(tǒng)達(dá)到短路的狀態(tài),,陰極和陽極緩慢分開的過程中,會有電弧產(chǎn)生,,在線圈磁場的作用下,,將電弧拉出噴管外部。


在電弧的作用下,,壓縮空氣受到電離,,產(chǎn)生高溫等離子體,從而使煤粉產(chǎn)生了被點燃的可能性,。在設(shè)計過程中,,采用進(jìn)退執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制點火裝置的陰極,同時控制電弧電功率,。此外,,還利用相同的計算機(jī)控制系統(tǒng),監(jiān)視冷卻水,、冷卻風(fēng)等,。


2. 等離子點火技術(shù)的實際應(yīng)用

2.1 技術(shù)改造

在電廠鍋爐對等離子點火技術(shù)的應(yīng)用中,對老機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造是一項重要的內(nèi)容,。


在改造的過程中,,可以利用等離子燃燒器,對原有的原油槍進(jìn)行替代,,在下層二次風(fēng)道中原油槍的位置,,對等離子燃燒器進(jìn)行安裝,從給粉機(jī)中單獨接煤粉管道,。


在低負(fù)荷穩(wěn)燃,、鍋爐點火等過程中,將等離子投入使用,在鍋爐達(dá)到正常運行狀態(tài)后,,將等離子退出運行,。通常情況下,在中儲倉式制粉系統(tǒng)當(dāng)中,,會對這種方法進(jìn)行應(yīng)用,。


可以對主燃燒器進(jìn)行改造,使其能夠在作為主燃燒器運行的同時,,也可以采用等離子進(jìn)行點火,。在下層一次風(fēng)處安裝等離子點火燃燒器,對原有的煤粉燃燒器進(jìn)行代替,。


在鍋爐穩(wěn)燃,、點火等狀態(tài)下,將其作為等離子燃燒器進(jìn)行應(yīng)用,。在鍋爐正常運行狀態(tài)下,,將其作為主燃燒器進(jìn)行使用。在當(dāng)前很多電廠當(dāng)中這種方法被廣泛應(yīng)用,。



2.2 新建機(jī)組


在新建機(jī)組建設(shè)方面,,將C層4只原燃燒器改造為等離子點火燃燒器,其中包括了周界二次風(fēng)部分,、一二級燃燒室,、等離子引弧裝置,濃淡分離裝置,。對濃淡分離裝置進(jìn)行了設(shè)計,,能夠?qū)⒁淮物L(fēng)分為濃淡兩股氣流,其中濃相進(jìn)入一級室,,淡相進(jìn)入二級室,。


空氣經(jīng)過母管,向等離子裝置就地控制箱輸送,,對壓力開關(guān),、壓力表進(jìn)行安裝,對壓縮空氣壓力進(jìn)行控制,,在滿足壓力后,,向主控室PLC發(fā)送信號。壓縮空氣壓力應(yīng)在0.08MPa以上,,單臺流量在150m3/h,。使用雜用壓縮空氣母管提供壓縮空氣。


采用了水冷卻發(fā)生器系統(tǒng),,單個燃燒器用水量為8t/h,,出入口壓差控制在0.3MPa以上,,采用除鹽化學(xué)水,通過母管向就地控制箱輸送,,滿足壓力后,,向主控室PLC發(fā)送信號。選用不銹鋼作為冷卻水系統(tǒng)管材,,從鍋爐除鹽水補水箱獲取水源,,回水返回除鹽水箱中。


3. 等離子點火技術(shù)的經(jīng)濟(jì)分析

3.1 新建機(jī)組的直接經(jīng)濟(jì)效益

以600MW的機(jī)組為例,,在試運期經(jīng)過機(jī)組帶大負(fù)荷運行,、鍋爐酸洗、電氣試驗,、機(jī)組并網(wǎng),、汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),、整定安全閥,、鍋爐吹管等諸多階段。


在這些階段當(dāng)中,,鍋爐無法對磨煤機(jī)進(jìn)行投運,,也不能實現(xiàn)完全斷油運行,因此,,需要對大量的燃油進(jìn)行消耗,。從電力部門下發(fā)的試運導(dǎo)則規(guī)定當(dāng)中,規(guī)定了在600MW機(jī)組的試運期間,,燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)定量在9000t左右,。


而在機(jī)組試運初期,如果將等離子煤粉點火系統(tǒng)進(jìn)行投入使用,,在整個試運期間,,能夠?qū)⑷加拖目刂圃?000t以下,因而能夠產(chǎn)生十分客觀的經(jīng)濟(jì)效益,。



3.2 老機(jī)組改造的直接經(jīng)濟(jì)效益


在電廠老機(jī)組改造項目中,,對于燃煤鍋爐進(jìn)行等離子點火設(shè)備改造,根據(jù)啟停頻率,、燃煤煤種,、鍋爐型號等不同,投資效益也會具有較大的差別,。


例如,,在200MW的機(jī)組當(dāng)中,每次啟動大約消耗50t油量,,通常在30t~50t,,最高時可能達(dá)到250t以上,。300MW的機(jī)組進(jìn)行以此冷態(tài)啟動,耗油量可能達(dá)到700t以上,,與均值145t相比,,超出了300t~500t左右。


同時,,很多火電機(jī)組具有較高的最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷,,例如100MW的機(jī)組,最低穩(wěn)燃負(fù)荷約在額定負(fù)荷的62%,,200MW的機(jī)組則約為額定負(fù)荷的56%,,300MW的機(jī)組約為額定負(fù)荷的53%,因此,,在助燃和穩(wěn)燃過程中,,需要消耗相當(dāng)大的油量。


1臺100MW的機(jī)組,,每年耗油量可能超過300t,,200MW機(jī)組耗油量可能超過280t,300MW機(jī)組耗油量可能超過500t,。通常情況下,,對于非調(diào)峰機(jī)組來說,能夠在1~2年的時間收回改造費用,,而對于經(jīng)常用于調(diào)峰的機(jī)組來說,,半年到一年內(nèi)就能夠?qū)⑼顿Y成本收回,因而能夠取得十分良好的經(jīng)濟(jì)效益,。


參考文獻(xiàn):張永彩, 張孝勇, 劉鵬,等. 電廠鍋爐應(yīng)用等離子點火的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J]. 中國電力, 2004, 37(3):38-41.


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