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330MW汽輪機(jī)推力瓦溫度高原因分析及處理

 GXF360 2017-05-26
330MW汽輪機(jī)推力瓦溫度高原因分析及處理

330MW汽輪機(jī)推力瓦溫度高原因分析及處理

王其軍

(國(guó)家電投集團(tuán)河南電力檢修工程有限公司,,河南 開封 475000)

摘 要:某火電廠330MW汽輪發(fā)電機(jī)組于2014年8月A級(jí)檢修后啟動(dòng)正常,,在并網(wǎng)發(fā)電增加負(fù)荷的過(guò)程中,,推力瓦溫度升高超過(guò)報(bào)警值,臨近跳機(jī)值,,負(fù)荷只能保持在150MW以下無(wú)法增加,,不能滿足機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行。本文針對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的分析,,提出解決方案,,達(dá)到機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)推力瓦的溫度降低到報(bào)警值以下的目的。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī),;推力瓦,;軸向推力;軸向位移,;噴嘴改造,;負(fù)荷

某機(jī)組是東方汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)制造的 330/238-16.7/537/537,亞臨界,、一次中間再熱,、三缸雙排汽、單軸,、兩級(jí)可調(diào)整供熱抽汽凝汽式汽輪機(jī),。該機(jī)組的推力軸承為活支可傾瓦塊型,帶有球面軸瓦套,,依靠球面的自位能力保證推力瓦塊載荷均勻,。工作推力瓦和定位推力瓦各11塊,分別位于轉(zhuǎn)子推力盤前后兩側(cè),,承受軸向推力,,成為軸系的相對(duì)死點(diǎn)。本次機(jī)組檢修為計(jì)劃性A級(jí)檢修,,2014年8月23日開工,,2014年10月13日機(jī)組第一次并網(wǎng),檢修中配合東方汽輪機(jī)廠家進(jìn)行高壓噴嘴改造,、低壓進(jìn)汽分流環(huán)改造,、低壓軸封供汽改造、汽封改造等工作,。在機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)帶負(fù)荷階段出現(xiàn)了汽輪機(jī)推力瓦溫度偏高,,影響機(jī)組帶滿負(fù)荷的情況,為此特別重點(diǎn)進(jìn)行整理分析論證,。

1 事件過(guò)程

2014年10月12日16:00,,機(jī)組檢修后啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)至3000rpm,各項(xiàng)指標(biāo)正常,。13日01:20,,機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷,,軸向位移開始增大,推力瓦工作瓦塊#3,、#4,、#5的溫度開始爬升。14日,,機(jī)組帶負(fù)荷至107MW,。軸向位移增大明顯,推力瓦工作瓦塊#2,、#3,、#4、#5的溫度分別是81.51,、97.56℃,、97.96℃、98.36℃,。其余各瓦塊溫度正常(低于70℃),,各支持軸瓦振動(dòng)正常。

10月15日,,機(jī)組帶負(fù)荷150MW,,軸向位移最大0.57mm,,推力瓦工作瓦塊#3,、#4、#5的溫度分別達(dá)到95℃,、97℃,、98℃。集控運(yùn)行通過(guò)各種調(diào)整手段進(jìn)行調(diào)整,,瓦塊溫度變化不明顯,。16日,決定將推力瓦溫度保護(hù)指令暫時(shí)解除,,做超保護(hù)試驗(yàn),。試驗(yàn)過(guò)程中當(dāng)負(fù)荷增加至260MW時(shí),#5瓦最高達(dá)108℃,,同時(shí)#11號(hào)瓦溫度達(dá)到101℃,。軸向位移最大值0.70mm,各軸瓦振動(dòng)正常,。試驗(yàn)完畢后,,負(fù)荷降至150MW以下,熱控保護(hù)投入,。

10月23日,,停盤車,、潤(rùn)滑油,解體推力瓦檢查,。26日晚,,推力瓦處理完畢,27日機(jī)組啟動(dòng),,10:30開始帶負(fù)荷,,修后軸向位移重新定位,(基準(zhǔn)點(diǎn)改為轉(zhuǎn)子向后靠死推力瓦工作面為零位),。17:05負(fù)荷280MW時(shí),,軸向位移最大為0.20mm推力瓦工作面各瓦塊溫度#2瓦塊為90.85℃,#11瓦塊為95.44℃,。

10月27日晚,,因負(fù)荷不能繼續(xù)增加,決定對(duì)高壓進(jìn)汽調(diào)閥的進(jìn)汽方式進(jìn)行調(diào)整,,由原來(lái)的閥序4→3→2→1改為4→3→1→2,,從而改變推力瓦的受力。未調(diào)整前,,#9,、#10、#11瓦塊溫度較高,,調(diào)整后繼續(xù)升負(fù)荷,,隨著負(fù)荷的增加,對(duì)稱的#2,、#3,、#4、#5,、#6,、#7瓦塊溫度較調(diào)整前有了明顯升高,而#9,、#10,、#11瓦塊溫度升高不明顯,且瓦塊溫度趨向均勻,,滿負(fù)荷330MW時(shí),,11塊瓦塊有9個(gè)均在85℃以上,受力比較均,,調(diào)整高壓進(jìn)汽的閥序起到了一定的效果,。

28日10:45負(fù)荷330MW時(shí),軸向位移最大達(dá)到0.27mm,,推力瓦工作面各瓦塊溫度最高達(dá)到#2瓦塊96.98℃,,#11瓦塊98.92℃,,低于報(bào)警值以下。

2 原因分析

(1)從以上現(xiàn)象可以推斷,,機(jī)組帶負(fù)荷后轉(zhuǎn)子受到特別大的向發(fā)電機(jī)側(cè)的軸向推力,,最根本的原因是高壓噴嘴改造造成的。

本次A修前,,專家對(duì)機(jī)組做了性能測(cè)試,,根據(jù)試驗(yàn)得出結(jié)論:機(jī)組調(diào)節(jié)級(jí)實(shí)際通流面積大于最佳經(jīng)濟(jì)工況的面積值,噴嘴組出口面積設(shè)計(jì)裕度偏大,,從而導(dǎo)致調(diào)節(jié)級(jí)效率較低及高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失偏大,,高壓缸效率偏低。建議:東方汽輪機(jī)廠對(duì)噴嘴組進(jìn)行改造,,從而達(dá)到“減小噴嘴通流面積,,減少高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,提高調(diào)節(jié)級(jí)的效率,,進(jìn)而提高高壓缸效率”的目的,。東方汽輪機(jī)廠對(duì)此次改造制定方案,具體技術(shù)要求是:噴嘴組通流面積縮小,,以降低噴嘴葉柵的高度為主,,輔以減小導(dǎo)葉型線的安裝角,從而減小導(dǎo)葉出口面積,,實(shí)現(xiàn)提高調(diào)節(jié)級(jí)后壓力,,優(yōu)化調(diào)節(jié)級(jí)速比,提高調(diào)節(jié)級(jí)效率,,同時(shí)減少高壓調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,。

分析一:從事件概述中描述的現(xiàn)象分析,,證明轉(zhuǎn)子異常受到向發(fā)電機(jī)側(cè)的軸向推力,,而且力量非常大。在機(jī)組運(yùn)行帶負(fù)荷期間,,軸向隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,,軸向位移變化明顯,最大達(dá)到0.70mm左右,。推力瓦在第二次解體檢修后,,機(jī)務(wù)與熱控配合,重新確定了軸向位移的死點(diǎn),。方法是:在推力瓦組裝后,,軸承箱蓋扣全箱的情況下,使用100T的千斤頂將轉(zhuǎn)子頂死至推力盤工作面定零位,。而后在機(jī)組帶滿負(fù)荷330MW時(shí),,軸向位移相對(duì)零位又向發(fā)電機(jī)側(cè)移動(dòng)了0.27mm左右,。由此也進(jìn)一步證明軸向推力隨負(fù)荷增加也在不斷的增加,而且推力非常大,。

分析二:修后增大轉(zhuǎn)子軸向推力的主要原因是高壓噴嘴改造引起的,。因高壓缸通流采用反向布置,高壓進(jìn)汽經(jīng)過(guò)噴嘴后對(duì)轉(zhuǎn)子有一個(gè)向機(jī)頭方向的反向推力,,此設(shè)計(jì)可以平衡機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)向后的推力,。但此次噴嘴改造后降低了噴嘴葉柵的高度,減小了導(dǎo)葉安裝角,,造成了噴嘴通流面積減小,,進(jìn)氣量減少,進(jìn)汽作用在轉(zhuǎn)子葉片上的方向發(fā)生了改變,,由原來(lái)的直吹變?yōu)楝F(xiàn)在的斜吹,,作用力相對(duì)減小,降低了反向推力,,相應(yīng)增大了機(jī)組運(yùn)行時(shí)向后的推力,,引起推力瓦承受的負(fù)荷增大,負(fù)荷越高,,瓦溫越高,。

(2)高壓噴嘴改造是此次產(chǎn)生巨大軸向推力的主要原因,但是在不揭缸狀態(tài)下無(wú)法解決,。因此秉著可以實(shí)現(xiàn)消缺的原則,,從其他因素去分析原因,盡可能降低推力瓦溫度,,達(dá)到機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行的目的,。

分析一:10月15日下午17:00,召開分析會(huì)后,,決定嘗試對(duì)推力瓦蓋采用敲擊的辦法來(lái)改善球面瓦的自位的能力,。經(jīng)過(guò)對(duì)軸承蓋進(jìn)行不斷敲擊,推力瓦工作瓦塊#3,、#4,、#5溫度有所下降,但是隨負(fù)荷增加#11瓦塊溫度上升明顯,??梢哉f(shuō)明此方法雖然可以暫時(shí)改變球面的自位程度,個(gè)別瓦塊溫度的下降會(huì)引起其他瓦塊的溫度上升,,此方法不能解決根本問(wèn)題,。解體推力瓦后,發(fā)現(xiàn)推力瓦球面接觸不好,下半球面有一處約直徑150mm的范圍有未接觸銹蝕痕跡,,未達(dá)到球面接觸面積達(dá)75%以上的要求,。造成推力瓦接觸不好,從而引起自位能力差,;另外,,測(cè)量推力軸承的球面間隙超標(biāo):通過(guò)三次測(cè)量,結(jié)果是緊力0.04mm,,小于標(biāo)準(zhǔn)值間隙0.00~0.05mm,。球面緊力大,會(huì)造成球面自位能力差,。

分析二:機(jī)組在未對(duì)推力瓦第二次解體前,,機(jī)組負(fù)荷在200~240MW期間運(yùn)行,瓦塊溫度相差較多,,工作面11塊瓦塊中有1塊溫度在50~60℃之間,,有4塊在70~80℃之間,有5塊在80~90℃之間,,有1塊在90℃以上,,溫度不均勻。解體推力瓦后檢查發(fā)現(xiàn)推力瓦塊有不同程度磨損,,由磨損痕跡判斷接觸面積較小,,在平板上研磨,發(fā)現(xiàn)接觸面積較小,,大部分在50%左右,,未達(dá)到要求接觸75%以上。對(duì)每個(gè)瓦塊進(jìn)行厚度測(cè)量,,厚度的最大值與最小值相差0.04mm,,未達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)值(小于0.02mm);檢查各瓦塊進(jìn)油口倒角不明顯,,且寬度較小,,不利于瓦塊進(jìn)油。

3 采取的措施及達(dá)到的效果

(1)針對(duì)以上對(duì)缺陷的原因分析,,解體推力瓦,,對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處理:①調(diào)整推力瓦球面間隙,在瓦枕中分面兩側(cè)各加0.07mm墊子,,調(diào)整球面間隙至合格范圍0.00~0.05mm之間,改善球面自位能力,。②修研瓦塊與平板接觸達(dá)到75%以上,。推力瓦組裝后盤動(dòng)轉(zhuǎn)子,根據(jù)推力瓦與推力盤的接觸情況修刮推力瓦塊,保證推力瓦塊與推力盤均勻接觸,。③更換#4,、#6厚度偏小的瓦塊,修研各瓦塊,,保證各瓦塊厚度差小于0.02mm,。④修整瓦塊進(jìn)油囊,有效增加各瓦塊進(jìn)油量,,保證每片瓦塊有效冷卻,。⑤球面與瓦殼對(duì)研接觸,修復(fù)卡口,、高點(diǎn)等問(wèn)題,,提高推力瓦球面接觸,增加球面自位能力,。

(2)調(diào)整運(yùn)行進(jìn)汽方式,,平衡軸向推力:①根據(jù)經(jīng)驗(yàn),運(yùn)行閥序由4→3→2→1改為4→3→1→2,,調(diào)整后,,各瓦塊溫度較均衡,受力均勻,。②后期根據(jù)電科院對(duì)噴嘴室處的壓力檢測(cè),,可判斷出軸向推力的變化量,詳細(xì)記錄,,為下次大修中解決軸向推力大的問(wèn)題提供參考,。

(3)檢修后效果:引起這臺(tái)機(jī)組推力瓦溫度高的最根本原因是轉(zhuǎn)子向發(fā)電機(jī)側(cè)的軸向推力大,是由高壓噴嘴改造而引起的,,這也是最主要的原因,。除了這個(gè)原因無(wú)法解決以外,其他因素經(jīng)過(guò)處理已使機(jī)組能夠帶滿負(fù)荷運(yùn)行,。且各瓦塊溫度較平均,,每片瓦塊均在平均溫度90.52℃附近,達(dá)到預(yù)期檢修效果,。

4 結(jié)語(yǔ)

改造方案的不成熟對(duì)機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生了較大的影響,,目前無(wú)法解決,只有等到大修揭缸對(duì)噴嘴進(jìn)行返廠處理,。另外,,在檢修過(guò)程中要做到精密化檢修,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化施工管控,,各級(jí)質(zhì)檢人員各負(fù)其責(zé),,做好質(zhì)量驗(yàn)收工作,不能只憑經(jīng)驗(yàn)施工,不進(jìn)行精細(xì)化檢修,,造成部分?jǐn)?shù)據(jù)超標(biāo)問(wèn)題不處理,、有缺陷輕易讓步驗(yàn)收,沒(méi)有做到精益求精,。這種行為在機(jī)組不正常狀態(tài)下無(wú)形中會(huì)放大缺陷的影響程度,,影響機(jī)組的正常運(yùn)行。

注釋:

1.軸向推力:是指蒸汽經(jīng)過(guò)噴嘴以后作用在轉(zhuǎn)子葉輪,、輪轂,、動(dòng)葉柵、汽封凸肩上的壓力,。

2.推力瓦溫度保護(hù)值為:報(bào)警值100℃,,跳機(jī)值110℃。

3.軸位移保護(hù)值:報(bào)警值-1.05mm,,+0.6mm,,跳機(jī)值-1.65mm,+1.1mm,。

中圖分類號(hào):TM621

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1671-0711(2017)04(下)-0051-02

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