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自動(dòng)化儀表維護(hù)安裝經(jīng)驗(yàn)集錦(11-20)

 昵稱(chēng)35231060 2016-07-31
        儀表檢修就是指對(duì)于工業(yè)中工廠儀表出現(xiàn)的問(wèn)題(如通訊故障或顯示異常時(shí))進(jìn)行的查找并處理問(wèn)題的工作,。在此,儀表檢修分為:?jiǎn)误w儀表檢修和成套系統(tǒng)檢修,。單體儀表通常出現(xiàn)的故障是顯示不正常或沒(méi)有顯示,,通過(guò)測(cè)量其輸出信號(hào)和面板操作一般可以解決。而成套系統(tǒng)比較復(fù)雜,必須通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷大體會(huì)出現(xiàn)此故障的原因然后逐漸查找處理故障,。我們總結(jié)了一些儀表故障及處理方法的集合,希望對(duì)所有儀表人員有所幫助,。

11,、1996 年 2 月 12 日,異丁醇車(chē)間脫水塔回流量調(diào)節(jié) FRC-105增大閥開(kāi)度,,記錄儀顯示不變大,。用調(diào)節(jié)器加信號(hào),檢查調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,、行程正常,,但物料流量卻沒(méi)有變化。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,,原因是工藝副線閥門(mén)處于全開(kāi)狀態(tài),,此時(shí)調(diào)節(jié)閥失去作用。實(shí)際上,,當(dāng)副線閥門(mén)全開(kāi)時(shí),,致使調(diào)節(jié)閥的可調(diào)量變小,甚至失去作用,。

12,、1996 年 2 月 13 日,異丁醇車(chē)間脫水塔入料 FRC-101 更換調(diào)節(jié)閥后,,聯(lián)校時(shí)調(diào)節(jié)閥正常,,而實(shí)際使用時(shí)工藝入料量卻達(dá)不到最大量,只有 50%左右,。經(jīng)過(guò)檢查,,發(fā)現(xiàn)由于工藝活門(mén)關(guān)不嚴(yán),在更換調(diào)節(jié)閥時(shí),,工藝在調(diào)節(jié)閥活門(mén)前加了盲板,,而副線沒(méi)加,過(guò)去的流量為副線活門(mén)漏量,。拆除盲板后用調(diào)節(jié)閥調(diào)量仍上不去量,,工藝因此懷疑調(diào)節(jié)閥不好用。分析原因:將副線活門(mén)全開(kāi),,關(guān)閉調(diào)節(jié)閥,,入料量不變且與調(diào)節(jié)閥開(kāi) 50%時(shí)的量一樣,說(shuō)明調(diào)節(jié)系統(tǒng)好用。由工藝進(jìn)一步查找原因,,原來(lái)入料泵出口活門(mén)不好用,,不論怎樣開(kāi)關(guān),閥芯實(shí)際上始終處于一定位置,,即閥芯脫落,,所以泵出口流量達(dá)不到理論

13、關(guān)于 I/C 電容液位計(jì)測(cè)量液位及氣柜容積的區(qū)別:

⑴I/C 測(cè)量液位時(shí),,液面升高電容介質(zhì)加大,,電容變大,輸出電流隨之變大,,電容量與液面變化成正比,,因而反應(yīng)出液位的量。


⑵I/C 測(cè)量氣柜容積時(shí),,如圖 6 所示,,電容線 U 形置于氣柜水封之中,其水中最低處有一膠皮管套于其上(起重物作用),,電容最大時(shí),,氣柜容積最小,隨著氣柜容積增大(升高),,電容線被逐漸拉出水封,,電容逐漸變小,電容量與氣柜容積成反比,,因此,,此類(lèi)I/C 液位計(jì)要求反向測(cè)量。該儀表內(nèi)部設(shè)有正反向設(shè)置開(kāi)關(guān),,通過(guò)調(diào)整其內(nèi)部轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),、接線、二極管方向,,可使氣柜容積最小時(shí)電容最大,輸出電流最?。?mA),;氣柜容積最大時(shí)電容最小,輸出電流最大(20mA),。具體調(diào)整方法:J 1 ,、J 3 斷開(kāi),J 1 與 J 2 短接,,J 3 與 J 4 ,、J 5 、J 6 根據(jù)量程適當(dāng)短接,。

注:2004 年 8 月,,牡丹江東北化工有限公司 15kt/a 醋酸乙烯裝置乙炔氣柜以及氮?dú)鈿夤袢莘e(高度)采用毛細(xì)管單法蘭壓力變送器測(cè)量,,將法蘭膜盒置于氣柜頂部(變送器與法蘭膜盒等高度),隨氣柜升降,,毛細(xì)管內(nèi)的硅油產(chǎn)生靜壓力,,這個(gè)靜壓力與氣柜高度成正比。石家莊化纖有限公司乙炔氣柜采用雙法蘭變送器,,這是一臺(tái)負(fù)壓法蘭損壞而正壓完好的儀表,,充分運(yùn)用了報(bào)廢儀表,達(dá)到了測(cè)量目的,。


14,、聚丙烯裝置氣柜壓縮機(jī)信號(hào)聯(lián)鎖原理:

在氣柜 200m 3 處(低限)有一組干簧管(并聯(lián)),當(dāng)氣柜降到此處時(shí),,置于氣柜頂部的永磁鐵吸合干簧管,,使儀表盤(pán)內(nèi)24V 中間繼電器動(dòng)作,繼電器常閉觸點(diǎn)斷開(kāi)(電氣接線如圖 7),,控制壓縮機(jī)聯(lián)鎖電路,,使壓縮機(jī)跳車(chē),防止氣柜抽空,。此系統(tǒng)另有 I/C 液位變送器產(chǎn)生 1~5V 信號(hào)送至電動(dòng)色帶指示報(bào)警器,,發(fā)出低于 200m 3 ,高于 800m 3 報(bào)警信號(hào),,送至閃光信號(hào)報(bào)警器發(fā)出聲光報(bào)警,,提示操作人員注意。

15,、異丁醇裝置分層器浮筒液位變送器指示與實(shí)際不符,,1996 年9 月 2 日,儀表工校驗(yàn)此儀表時(shí)發(fā)現(xiàn)零點(diǎn)偏低,,調(diào)好零點(diǎn) 4mA 后,,浮筒內(nèi)裝滿水(滿量程),儀表輸出僅為 5mA,。調(diào)整量程為 20mA,,發(fā)現(xiàn)零點(diǎn)高達(dá) 19mA,說(shuō)明測(cè)量范圍已經(jīng)不夠,,用一鐵絲鉤住扭力管與浮筒連接處,,向上用力,電流輸出可增大,,放開(kāi)向下用力,,電流輸出下降,說(shuō)明儀表放大器正常,是扭力管活動(dòng)范圍不夠,,拆開(kāi)浮筒,,從扭力管與外管間隙處摳出許多腐蝕后的“紅泥”,經(jīng)過(guò)清洗后恢復(fù)裝好,,校好零點(diǎn),,灌滿水,輸出達(dá) 20mA 以上,,儀表正常,。1997 年 2 月 18 日,季戊四醇裝置原料脫醇塔 LT-105 也遇到同一故障,。

結(jié)論:扭力管本身正常的位移范圍很小,,如果有雜物將扭力管與保護(hù)管之間的間隙填充,輕則量程可調(diào)范圍變小,,重則指示值停留某一位置不變,。

16、1996 年 9 月 16 日,,聚丙烯裝置聚合釜夾套出水快速切斷閥在現(xiàn)場(chǎng)手自動(dòng)時(shí)正常,,控制室控制時(shí)只能關(guān)不能開(kāi)。經(jīng)查,,控制室通電后,,現(xiàn)場(chǎng)控制箱內(nèi)線圈有電,并且產(chǎn)生磁力,,但閥卻不開(kāi),,所以懷疑手自動(dòng)按鈕出現(xiàn)故障,由于線圈通電產(chǎn)生的磁力無(wú)法克服按鈕內(nèi)彈簧力,,致使其內(nèi)滑塊不動(dòng)作,,氣路不通,而在手自動(dòng)時(shí),,用手產(chǎn)生的力遠(yuǎn)大于磁力,,所以閥可以動(dòng)作。更換手自動(dòng)按鈕后,,切斷閥動(dòng)作正常,。

17、 1996 年 10 月 8 日,,聚丙烯裝置聚合釜夾套溫度冷熱水分程TV-3 熱水調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)行程不夠現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)檢查:控制室用調(diào)節(jié)器給 50%信號(hào),,調(diào)節(jié)閥關(guān),;給 75%信號(hào),調(diào)節(jié)閥行程不到 50%;給100%信號(hào),,調(diào)節(jié)閥應(yīng)全開(kāi),,實(shí)際未動(dòng)作。用電氣閥門(mén)定位器噴嘴擋板機(jī)構(gòu)試驗(yàn)時(shí),,閥可以全開(kāi)全關(guān),,說(shuō)明調(diào)節(jié)閥本身沒(méi)有故障。調(diào)節(jié)器加信號(hào),,閥可以動(dòng)作,,只是行程不夠,故懷疑電氣閥門(mén)定位器有問(wèn)題,,通過(guò)調(diào)零,、調(diào)量程、更換閥門(mén)定位器,,故障仍未消除,。后用萬(wàn)用表監(jiān)測(cè)定位器輸入信號(hào)發(fā)現(xiàn):調(diào)節(jié)器給 50%信號(hào),定位器的輸入信號(hào)僅有不到 10mA,;調(diào)節(jié)器給 75%信號(hào),,定位器輸入信號(hào) 12mA,調(diào)節(jié)器給 100%信號(hào),,定位器輸入為 13mA,,而理論上應(yīng)為 12~20mA,說(shuō)明輸出安保器壞,,更換備用表后,,故障消除。

*此例說(shuō)明:在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥調(diào)校過(guò)程中,,如果用控制室調(diào)節(jié)器發(fā)信號(hào),,則必須采用定位器輸入信號(hào)監(jiān)測(cè)儀器,確保定位器輸入信號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤方可調(diào)校,。

18,、1996 年 10月 17 日,異丁醇裝置工藝反映脫水塔頂部溫度指示偏低,。因脫水塔各點(diǎn)溫度共用一臺(tái) ER-186 記錄儀,,而其它各點(diǎn)指示正常,懷疑第六點(diǎn)即塔頂點(diǎn)有問(wèn)題,,校驗(yàn)記錄儀該點(diǎn)正常,,排除記錄儀問(wèn)題,盤(pán)后測(cè)量該點(diǎn)電阻值,,在穩(wěn)定的情況下與實(shí)際溫度也有出入,,且所測(cè)電阻值從 118Ω變化到 122Ω,,此過(guò)程為漸進(jìn)的,所以懷疑該點(diǎn)電阻體有短路(并非全短)現(xiàn)象,,10月 28 日上塔檢查,,發(fā)現(xiàn)電阻體套管內(nèi)有介質(zhì),清除介質(zhì)后,,溫度上升近 40℃,,說(shuō)明確系電阻體漏造成的溫度偏低,拆除電阻體后檢查發(fā)現(xiàn)法蘭式電阻體內(nèi)法蘭口有砂眼,,重新補(bǔ)焊,,安裝后儀表指示正常。此故障的直接原因是:電阻體內(nèi)有砂眼,,導(dǎo)致物料進(jìn)入電阻體保護(hù)套管內(nèi),,造成電阻體產(chǎn)生附加并聯(lián)電阻(總體電阻降低),溫度指示必然低,。該點(diǎn)溫度正常穩(wěn)態(tài)的記錄曲線應(yīng)為直線,,而實(shí)際是波動(dòng)的,記錄儀打點(diǎn)字頭變化趨勢(shì)如圖 9,。


19,、1997 年 2 月 18 日,季戊四醇裝置甲醛系統(tǒng)開(kāi)車(chē),,工藝反映進(jìn)蒸發(fā)器空氣量 FT-102 指示不準(zhǔn),。經(jīng)查,此表為微差壓 160mmH 2 O,,稍有漏點(diǎn)就會(huì)造成測(cè)量不準(zhǔn),,用肥皂水試漏,發(fā)現(xiàn)有漏點(diǎn),,消除后工藝仍認(rèn)為不準(zhǔn),,具體現(xiàn)象為減少放空空氣量,進(jìn)入蒸發(fā)器的空氣量應(yīng)增加,,實(shí)際上并未增加,,反而減少,檢查 FT-102,,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)壓管內(nèi)有液體,,且有甲醇味道(正常不應(yīng)該有甲醇的),懷疑蒸發(fā)器后工藝管線有堵塞,,阻力變大,,造成空氣加不上量,并且由于堵塞致使三元?dú)夥礇_,,進(jìn)入空氣表導(dǎo)壓管,。配合工藝檢查發(fā)現(xiàn)第二吸收塔尾氣放空管堵,,內(nèi)有水及冰。工藝流程簡(jiǎn)圖如圖 10,。


20、1997 年 2 月 18 日,,季戊四醇裝置1996 年大檢修后開(kāi)車(chē)曾發(fā)生此事,。入料正常,蒸發(fā)器液位 LT-101 應(yīng)有反應(yīng),,而實(shí)際上液位跑零下,。本測(cè)量液位系統(tǒng)采用差壓變送器負(fù)遷移的辦法,其測(cè)量范圍為-13078~-1948Pa,,打開(kāi)正排污孔,,介質(zhì)量小且時(shí)有時(shí)無(wú),打開(kāi)負(fù)排污孔,,介質(zhì)量大且穩(wěn)定,,故懷疑 LT-101 未送電。用萬(wàn)用表測(cè)量有3mA 電流,,說(shuō)明供電正常,。打開(kāi)三閥組平衡閥,使正負(fù)壓室壓力平衡,,LT-101 指示最大,,說(shuō)明儀表好用,此時(shí)向負(fù)壓室冷凝罐內(nèi)加入冷凝介質(zhì),,儀表逐漸向零點(diǎn)移動(dòng),,大約在 20%左右不動(dòng),而此時(shí)工藝液位在 60%左右,,調(diào)整 LT-101 零點(diǎn)至 60%后,,儀表正常。此現(xiàn)象的原因確定為正壓管三閥組處結(jié)晶堵,,通過(guò)打開(kāi)平衡閥,,由負(fù)高壓沖擊正低壓,形成了通路,,儀表恢復(fù)正常,。另外校表時(shí)按原設(shè)計(jì)量程,由于介質(zhì)密度的原因,,也與實(shí)際有出入,,故需調(diào)整零點(diǎn)。


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