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【靠譜】10大方法教你如何排除過程儀表及調(diào)節(jié)閥故障,,速藏,!

 kbbjq 2016-01-23

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謂儀表故障,大致可分為兩類,,一類是儀表自身故障,,另一類是系統(tǒng)故障,是生產(chǎn)過程中儀表檢測與控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,。
儀表自身故障
第一類故障,由于故障比較明確,,處理方法相對比較簡單,,對于這類故障,儀表檢修人員總結(jié)出一套儀表故障判斷的10類方法,。
1
調(diào)查法,。通過對故障現(xiàn)象和它產(chǎn)生發(fā)展過程的調(diào)查了解,分析判斷故障原因,。
2
直觀檢查法,。不用任何測試儀器,通過人的感觀(眼,、耳、鼻,、手)去觀察發(fā)現(xiàn)故障,。
3
斷路法。將所懷疑的部分與整機(jī)或單元電路斷開,,看故障可否消失,,從而判定故障所在。
4
短路法,。將所懷疑發(fā)生故障的某級電路或元器件暫時短接,,觀察故障狀態(tài)有無變化來斷定故障部位。
5
替換法,。通過更換某些元器件或線路板以確定故障在某一部位,。
6
分部法。在查找故障的過程中,,將電路和電氣部件分成幾個部分,,以查明故障原因,。
7
人體干擾法。人身處在雜亂的電磁場中(包括交流電網(wǎng)產(chǎn)生的電磁場),,會感應(yīng)出微弱的低頻電動勢(近幾十至幾百微伏),。當(dāng)人手接觸到儀器儀表某些電路時,電路就會發(fā)生反映,,利用這一原理可以簡單地判斷電路某些故障部位,。
8
電壓法。電壓法就是用萬用表(或其他電壓表)適當(dāng)量程測量懷疑部分,,分測交流電壓和直流電壓兩種,。
9
電流法。電流法分直接測量和間接測量兩種,。直接測量是將電路斷開后串人電流表,,測出電流值與儀表正常狀態(tài)下數(shù)值相比較,從而判斷故障,。間接測量不斷開電路,,測出電阻上的壓降,根據(jù)電阻值計算出近似的電流值,,多用于晶體管元件電流的測量,。
10
電阻法。電阻檢查法即在不通電的情況下,,用萬用表電阻擋檢查儀器儀表整機(jī)電路和部分電路的輸入輸出電阻是否正常,,電容器是否擊穿或漏電,電感線圈,、變壓器有無斷線,、短路等。
系統(tǒng)故障

對于第二類儀表故障,,即生產(chǎn)過程中檢測控制系統(tǒng)中出現(xiàn)的儀表故障,,比較復(fù)雜,從故障處理的重要性,、復(fù)雜性和故障處理的基礎(chǔ)知識三個方面來說明,。

故障處理的重要性

石油和化工生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)儀表故障現(xiàn)象,由于檢測與控制系統(tǒng)是由若干個儀表(或元件)通過電纜(或管纜)組合而成,,究竟是哪一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障,,一時很難判定。如何正確判斷,,及時處理儀表故障,,直接關(guān)系到石油和化工生產(chǎn)的安全與穩(wěn)定、涉及化工產(chǎn)品的質(zhì)量和消耗,,同時也最能反映出儀表工,、儀表技師實際工作能力和業(yè)務(wù)水平,。

故障處理的復(fù)雜性

由于石油和化工生產(chǎn)操作管道化、流程化,、全封閉等特點,,尤其是現(xiàn)代化的化工企業(yè)自動化水平很高,工藝操作與檢測儀表休戚相關(guān),,工藝人員通過檢測儀表顯示各類工藝參數(shù),,諸如反應(yīng)溫度、物料流量,、容器的壓力和液位,、原料的成分等來判斷工藝生產(chǎn)是否正常,產(chǎn)品質(zhì)量是否合格,,根據(jù)儀表指示進(jìn)行提量或減產(chǎn),,甚至停車。儀表指示出現(xiàn)異?,F(xiàn)象(指示偏

高,、偏低,不變化,、不穩(wěn)定等),本身包含兩種因素:一是工藝因素,,儀表忠實地反映出工藝異常情況,;二是儀表因素,由于儀表(測量系統(tǒng))某一環(huán)節(jié)故障而出現(xiàn)工藝參數(shù)誤指示,。這兩種因素總是混淆在一起,,很難馬上判斷出來,這就增加了儀表故障處理的復(fù)雜性,。

故障處理的基礎(chǔ)知識

儀表工,、儀表技師要及時、準(zhǔn)確判斷儀表故障,,除多年的實踐經(jīng)驗積累外,,必須對儀表的工作原理、結(jié)構(gòu),、性能特點相當(dāng)熟悉,。另外要熟悉測量控制系統(tǒng)中每一個環(huán)節(jié)、應(yīng)對工藝介質(zhì)的物理化學(xué)特性,、主要化工設(shè)備的特性有所了解,,這能幫助儀表技師拓寬思路,有助于分析和判斷故障,。

溫度檢測故障判斷分析與處理
溫度檢測最常見的故障現(xiàn)象就是溫度指示不正常,,指示 (記錄)偏高,、偏低或者是溫度指示變化緩慢,甚至沒有溫度指示,。溫度檢測元件最常用的是熱電偶和熱電阻?,F(xiàn)以熱電偶作為測溫元件進(jìn)行闡述。
這里分析的故障是正常生產(chǎn)過程中的熱電偶故障,,熱電偶安裝過程中的故障,,諸如熱電偶安裝型號不對、熱電偶和補(bǔ)償導(dǎo)線不配套以及補(bǔ)償導(dǎo)線極性相反等故障現(xiàn)象可以排除,。溫度檢測故障判斷思路下圖,。

溫度檢測故障判斷流程圖

溫度檢測與控制系統(tǒng)故障處舉例
溫度指示偏低

工藝過程 某化工企業(yè)溫度記錄系統(tǒng)TR—306用熱電偶作為測溫元件,直接和電子自動電位差計連接,,記錄指示被測溫度,。

故障現(xiàn)象 溫度指示偏低。

分析與判斷 檢查記錄指示儀,,無故障,;查裝置上的熱電偶,發(fā)現(xiàn)熱電偶接線端子螺絲松動,,接觸不好,。接觸不好造成接觸電阻增大,即信號源內(nèi)阻增大,。一般情況下,,記錄儀的輸入阻抗比較大,能克服信號源內(nèi)阻對測量測量精度的影響,,但有一定的限度,。當(dāng)信號內(nèi)阻很大時,會有一部分信號被分壓掉,,記錄儀上的信號小了,,溫度指示偏低。

處理辦法 擰緊松動的接線端子,,溫度指示恢復(fù)正常,。

裂解爐出口溫度指示偏低,變化滯緩

工藝過程 裂解爐出口溫度指示調(diào)節(jié)TIC-202 用熱電偶作為測量元件,,以改變?nèi)剂狭縼砜刂瞥隹跍囟取?/p>

故障現(xiàn)象 TIC-202溫度指示偏低,,當(dāng)改變調(diào)節(jié)閥開度增加燃料油流量時,溫度指示變化滯緩,。

分析與判斷 溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)出現(xiàn)這樣的故障現(xiàn)象比較難以判斷,。調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)不靈敏有許多因素,諸如調(diào)節(jié)器P,、I,、D參數(shù)不合適,,比例P和微分I作用不夠,調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)裕量不夠等,,工藝提量了,,而閥門尺寸沒有變,使得調(diào)節(jié)閥顯得小了,,調(diào)節(jié)閥有卡堵現(xiàn)象,,以及測溫元件滯后造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)不靈敏等。經(jīng)過檢查,,發(fā)現(xiàn)熱電偶芯長度不夠,,沒有插到保護(hù)套管。

這樣造成熱電偶熱端和套管頂部之間有一段空隙,。由于空氣熱阻大,,傳熱性能差,造成很大的測量滯后,。純滯后大的測量系統(tǒng)一般PID調(diào)節(jié)器是很難改善調(diào)節(jié)的,,所以出現(xiàn)溫度變化遲緩等現(xiàn)象。另外測溫點位置也有變化,。如果設(shè)備內(nèi)溫度分布不很均勻,,那么A點和B點的溫度就會有差異。再者,,套管端點溫度通過空氣層傳遞到熱電偶熱端時,,有熱量損失,熱電偶熱端溫度t1要低于保護(hù)套管頂部溫度t0,,所以溫度指示偏低。

大批溫度調(diào)節(jié)器指示偏低

工藝過程 某化工企業(yè)裝置內(nèi)有大批溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),,用熱電偶作為測溫元件,,經(jīng)過溫度變送器將信號傳送至單回路調(diào)節(jié)器。

故障現(xiàn)象 大修后儀表開車,,發(fā)現(xiàn)大批溫度調(diào)節(jié)器指示偏低,。

分析與判斷 儀表在大修時都校正過,但是出現(xiàn)大批量指示偏低現(xiàn)象,,就需要重新檢查了,。

采用熱電偶作為測溫元件,存在一個冷端補(bǔ)償問題和補(bǔ)償導(dǎo)線問題,。大批量儀表指示偏低,,冷端補(bǔ)償處理不好的可能性極大。溫度變送器輸入信號V0等于熱電偶側(cè)得相應(yīng)溫度的熱電勢E1減去冷端溫度(環(huán)境溫度)所產(chǎn)生的熱電勢E2(也稱室溫電勢),,即:V0=E1-E2,。冷端溫度(或稱室溫)不同地點有不同溫度,。正確的環(huán)境溫度是室溫補(bǔ)償電阻所在的環(huán)境溫度。對于溫度變送器而言,,環(huán)境溫度是溫度變送器接線端子板小盒中的溫度,,它產(chǎn)生的室溫電勢記為E21。若考慮冷端補(bǔ)償時采用E21的值,,由上式可得:V01=E1-E21,,而儀表正常運(yùn)行時,試問電勢應(yīng)為E20,,即:V00=E1-E20,,因為E21V00。儀表工發(fā)現(xiàn)溫度變送器輸出偏高,,將溫度變送器零位調(diào)下來,,待實際投用時,則溫度指示偏低了,。

處理方法 可用實際測得溫度變送器室溫補(bǔ)償電阻出的溫度,。具體辦法是把溫度計深入到端子接線板小盒內(nèi),并用絕熱材料包好,,避免冷風(fēng)吹,。測得環(huán)境溫度,用測得的環(huán)境溫度相應(yīng)的熱電勢帶入V0=E1-E2進(jìn)行校正,,這樣校正儀表比較精確,。

合成塔開車升溫過程中溫度指示異常

工藝過程 某氨廠合成塔,從上至下裝有一支10 m左右長的熱電偶套管,,內(nèi)插多點熱電偶,。

故障現(xiàn)象 開車升溫過程中發(fā)現(xiàn)有溫度指示異常,初期各測溫點溫度指示相應(yīng)上升,,一段時間后,,下部各測溫點溫度仍繼續(xù)上升,均在200℃左右,,唯最上部測溫點的溫度指示在100℃左右停滯,。據(jù)分析,該點實際溫度肯定在130℃以上,。

分析與判斷 最上部測溫點溫度指示在100℃左右停滯,,說明該處有水汽積聚,其水分受熱后向上蒸發(fā),,在上部遇冷凝結(jié)成小水珠,,該水珠又在套管內(nèi)落下,如此反復(fù),致使上部測溫點的指示停滯在水沸點(100℃)左右,。產(chǎn)生此故障的原因是保護(hù)導(dǎo)管安裝前未經(jīng)處理或處理不符合要求以及套管內(nèi)氣體溫度仍較高,。

處理方法 將該多點熱電偶往上提,使上部測溫點高于套管頂部一定距離,,其內(nèi)部的水汽被夾帶出套管后在外部蒸發(fā),。如此反復(fù)多次,如水汽不多,,一般可恢復(fù)正常,,否則,需把熱電偶全部取出,,用一支細(xì)尼龍管插入導(dǎo)管底部,,將干燥的氮氣充入管內(nèi),使水汽逐漸地被置換出來,。

烯烴廠裂解裝置DCS溫度指示偏高

故障現(xiàn)象 乙烯裝置45萬噸改造完以后,,開車前檢查校驗溫度變送器時發(fā)現(xiàn)有近300個溫度點, DCS顯示均比實際標(biāo)準(zhǔn)溫度高出2~3℃,,而這些溫度點大部分是分離冷區(qū)冷箱及幾個重要的塔上的溫度指示,,如果測量不準(zhǔn),將無法進(jìn)行溫度控制,,直接影響乙烯產(chǎn)品的質(zhì)量,。

分析與判斷 45萬噸乙烯DCS改造,從端子排到溫度變送器的補(bǔ)償導(dǎo)線均由日方提供,,在校驗溫度變送器時,,從輸入端子加信號DCS指示比標(biāo)準(zhǔn)值要高出2~3℃。而用同樣長度的另一根補(bǔ)償導(dǎo)線檢驗時DCS指示于標(biāo)準(zhǔn)值幾乎沒有誤差,,因此斷定是補(bǔ)償導(dǎo)線出了問題,。對所有的溫度點進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)有日方提供的所有的K型,、T型補(bǔ)償導(dǎo)線的極性均接反,,且輸入端子柜與溫度變送器柜之間存在1~2℃溫差,從而導(dǎo)致了測量誤差,。

處理方法 換補(bǔ)償導(dǎo)線的極性,,指示正常,。

流量檢測故障判斷分析與處理
流量檢測比較復(fù)雜,有氣體、蒸汽和液體不同的工藝介質(zhì),,又有質(zhì)量流量和體積流量之分,。體積流量受到溫度和壓力影響,在測量時要注意溫壓補(bǔ)償。流量測量方法很多,,諸如容積法,、節(jié)流法、速度法,、電磁法等,。測量的儀表種類亦很多。不同的測量方法,,不同的儀器儀表,,其出現(xiàn)的故障各不相同。作為流量檢測系統(tǒng),,其故障現(xiàn)象最終都表現(xiàn)為流量指示不正常,,只是偏高或偏低,或者沒有指示等現(xiàn)象,,所以流量檢測故障判斷的思路大致相差不多,。

流量測量故障處理舉例
乙烯出料流量指示偶發(fā)性偏低

工藝過程 某石化企業(yè)乙烯裝置乙烯出料流量記錄調(diào)節(jié)系統(tǒng)FRC-02由孔板及差壓變送器、單元組合調(diào)節(jié)器,、指示記錄儀,、調(diào)節(jié)閥等組成。塔頂回流流量記錄調(diào)節(jié)系統(tǒng)FRC-01由孔板差壓變送器,、開方器,、單元組合調(diào)節(jié)器、指示記錄儀,、調(diào)節(jié)閥等組成,。FRC-01和FRC-02通過減法器相關(guān)聯(lián)。

故障現(xiàn)象 工藝人員反映乙烯出料量FRC-02指示值經(jīng)常出現(xiàn)突然下跌后又自動恢復(fù)的現(xiàn)象,。除流量指示值下偏外,,還出現(xiàn)過調(diào)節(jié)器的給定值指針也下跌。

分析與判斷 首先用備品替換FRC-02的調(diào)節(jié)器,,故障現(xiàn)象沒有消除,。

上述故障現(xiàn)象發(fā)生時間很短,很快又恢復(fù)正常,。根據(jù)工藝人員反映和敘述的現(xiàn)象,,儀表工認(rèn)為可能是儀表測量回路有故障,又因為調(diào)節(jié)器的外給定指針也有過下跌現(xiàn)象,,綜合考慮,,不單純是儀表輸入回路有故障。根據(jù)自控流程圖,,F(xiàn)RC-02的外給定是由FRC-01的開方器輸出經(jīng)過減法器提供的,,逐項檢查減法器和開方器,。在校驗FRC-01開方器時,發(fā)現(xiàn)開方器輸出端子⑤的螺絲嚴(yán)重松動,,與減法器相連的一個引線旱片接觸不好,。由圖可知,F(xiàn)RC-02乙烯出料流量調(diào)節(jié)器外給定值是回流量與偏差設(shè)定器提供的偏差設(shè)定值在減法器中相減后的輸出值,。如果開方器⑤號端子一根引線松動,,偶爾接觸不好,即無電壓輸出,,將造成減法器瞬間無輸出,,亦造成FRC-02調(diào)節(jié)器外給定指針下跌。外給定瞬時下跌一般不會引起操作工注意,,當(dāng)操作工發(fā)現(xiàn)乙烯流量下跌時,,開方器端子接觸又好了,調(diào)節(jié)器外給定恢復(fù)正常,,流量又慢慢恢復(fù)正常,,因為流量恢復(fù)需要一定時間,調(diào)節(jié)器外給定指示變化只是在瞬間,,故操作工看到流量下跌現(xiàn)象較多,,而流量下跌又恢復(fù)正常的原因?qū)嶋H上是由外給定接觸不好造成的。

原因找到了,,只需將開方器⑤號端子擰緊,,這種故障就消失了。

稀釋蒸汽流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩

工藝過程 某石化企業(yè)裂解爐稀釋蒸汽流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)FIC—108是一個單回路簡單調(diào)節(jié)系統(tǒng),。該裝置建成初開車,,調(diào)節(jié)閥采用籠式閥(套筒閥)。

故障現(xiàn)象 流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)手動狀態(tài)穩(wěn)定,,投入自動狀態(tài)就產(chǎn)生系統(tǒng)振蕩,,無法穩(wěn)定。

分析與判斷 裝置是剛建成投產(chǎn)的,,流量指示調(diào)節(jié)系統(tǒng)也屬于開車之列,,它不同于大修后重又開車的調(diào)節(jié)系統(tǒng)。后者經(jīng)過生產(chǎn)實踐考驗,,說明系統(tǒng)設(shè)計合理,。前者出現(xiàn)故障,除正常判斷外,,還要考慮調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計是否合理,。首先檢查儀表流量測量系統(tǒng),看差壓變送器自身是否產(chǎn)生振蕩,,重新整定調(diào)節(jié)器P,、I、D參數(shù),。如果差壓變送器正常,,調(diào)節(jié)器本身調(diào)校也正常,那么調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成中只剩下調(diào)節(jié)閥這一環(huán)節(jié)了,。通過對調(diào)節(jié)閥進(jìn)行分析,,認(rèn)為調(diào)節(jié)閥流通能力選擇過大,即C,,值過大,。在相同壓力差和相同閥門開度下,C值越大,,單位時間內(nèi)介質(zhì)流過閥門的量越多,。在稀釋蒸汽流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,由于調(diào)節(jié)閥C,,選得過大,,當(dāng)系統(tǒng)中流量稍有變化,產(chǎn)生的偏差信號就使調(diào)節(jié)器發(fā)出微小的調(diào)節(jié)信號,,調(diào)節(jié)信號將改變調(diào)節(jié)閥的開度,。因為C值大,調(diào)節(jié)閥開度雖然變化不大,,卻引起工藝流量較大幅度地變化,,或者說調(diào)節(jié)過量了。這樣反過來又產(chǎn)生偏差,,引起調(diào)節(jié)器反方向產(chǎn)生調(diào)節(jié)信號,,引起調(diào)節(jié)閥反方向變化,造成工藝流量較大幅度變化,,如此反復(fù),,造成系統(tǒng)振蕩。處理方法是調(diào)換調(diào)節(jié)閥閥芯,,因為是籠式閥,,將閥芯窗口面積減小,即將原調(diào)節(jié)閥V值從175減小到99,,控制系統(tǒng)得以穩(wěn)定,。

新安裝流量計不能開表

工藝過程 某化工企業(yè)新安裝一套工藝裝置,其中冷卻水總管裝置測量FI-8005采用孔板和1151變送器作為檢測儀表,。因為是冷卻水總管流量,,工藝管道直徑為DN400mm,流體傳送裝置采用離心泵,。

故障現(xiàn)象 工藝泵,、管道由流量,,打開取壓閥、三閥組,,供電后,,儀表指示最大。

分析與判斷 調(diào)校檢查差壓變送器,,沒有問題,,符合精度,穩(wěn)定性能好,;檢查導(dǎo)壓管系統(tǒng),,也沒有發(fā)現(xiàn)負(fù)導(dǎo)壓管由泄漏;儀表本體負(fù)壓室也無泄漏,。對儀表以及測量系統(tǒng)檢查,,沒有發(fā)現(xiàn)問題,那么,,剩下的原因就是工藝因素了,。

分析工藝過程,因為是冷卻水總管,,管徑很大,,流體流過管徑阻力很小,壓力損失也很小,。

觀察離心泵出口壓力表,,表壓很低,DN400管道和工藝閥門很大,,一時難以判斷閥門開度,。

從離心泵特性可知,離心泵揚(yáng)程和流量有一定關(guān)系,,上述情況就是離心泵流量太大,,揚(yáng)程太小。關(guān)小離心泵出口閥,,離心泵出口壓力指示上升到0.4MPa,,差壓變送器檢測流量正常。

所謂差壓變送器不能開表的原因,,實際上是水流量太大,,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計流量值,使泵出口流量達(dá)到設(shè)計值,,只要工藝達(dá)到設(shè)計值,,儀表也就指示正常了。

壓力檢測與控制系統(tǒng)故障處理
壓力連鎖失靈

工藝過程 某石化企業(yè)重油總管壓力測量報警連鎖PAS-723,。

故障現(xiàn)象 鍋爐燃料油-重油總管壓力下降,,但備用泵P723B不能自動啟動,,導(dǎo)致重油壓力繼續(xù)下降,直到鍋爐聯(lián)鎖動作切斷重油而停車,,造成故障,。

分析與判斷 正常情況下,當(dāng)重油總管壓力下降到某一值時,,備用油泵P723B應(yīng)自動啟動,使重油保持一定流量和壓力?,F(xiàn)在P723B沒有啟動,,說明備用泵沒有收到壓力下降的信號,也就是說PAS-723壓力變送器沒有感受到總管壓力力的變化,。檢查到該故障是由導(dǎo)壓管內(nèi)隔離液被放掉,、重油進(jìn)入導(dǎo)壓管以及變送器的彈簧管內(nèi)而引起的。由于采用隔離液測量總管壓力,,導(dǎo)壓管和儀表沒有采用伴熱保溫,,重油凝固點比較低,因此在導(dǎo)壓管和彈簧管內(nèi)凍結(jié),,不能感應(yīng)和傳遞總管壓力的變化,。同時,由于重油固化而體積膨脹,,傳感元件受力使指示偏高,,亦一直保持這個值。當(dāng)總管壓力下降時,,此值不變,,備用泵不啟動,直至鍋爐停車,。

處理方法 用蒸汽吹掃導(dǎo)壓管,,拆下彈簧管用汽油洗干凈。儀表重新投用前導(dǎo)壓管內(nèi)要充滿隔離液,。清洗沖液后,,儀表指示正常,聯(lián)鎖報警系統(tǒng)正常,。儀表工在日常維護(hù)時要注意隔離液,,不能隨便排污。

精餾塔壓力指示異常

工藝過程  合成氨裝置控制儀表采用TDC-3000PM系統(tǒng),,現(xiàn)場儀表多采用1151系列變送器,,回路中采用EKZ231B系列本質(zhì)安全柵。現(xiàn)場信號電纜為KVV3×1線連接,?;芈饭ぷ髟砣缦拢篎TA上TB1,、TB3提供24V電源,經(jīng)過EK231B-0-27安全柵隔離限能,,向1151變送器提供本質(zhì)安全電壓,,變送器產(chǎn)生的工作電流經(jīng)過250歐姆信號電阻,將4~20mA電流信號轉(zhuǎn)換為1~5V信號電壓,。FTA上TB1,、TB3間的250歐姆電阻已去掉,TB1,、TB3從安全柵1,、2間取1-5V電壓信號。正常情況下在安全柵出測量,,可得到:
2,、3間電壓為24VDV;
5、6間電壓為24VDC,;
1,、2間電壓為1~5VDV;

從4串接萬用表,,電流應(yīng)為4~20mA,。

故障現(xiàn)象

PI608為制冷裝置精餾塔頂壓力指示,量程為2.5MPa,,測量介質(zhì)為氣氨,,導(dǎo)壓管灌變送器油,正常情況下,,PI608指示為60%,,即1.5MPa。某日儀表巡檢人員發(fā)現(xiàn)PI608趨勢圖變化波動大,,大部分時間在20%-40%波動,,且有幾次位于零點附近。工藝操作人員反映,,壓力應(yīng)在60%左右,,且波動較少,比較穩(wěn)定,。

分析與判斷

判斷取壓系統(tǒng)因PI608導(dǎo)壓管灌有隔離液,,是否因為隔離液流失造成指示不準(zhǔn)?隔離液中有氣體而造成指示波動,?將隔離液防掉,,更新灌液,調(diào)校零點后啟表,儀表指示仍偏低,。

判斷安全柵及FTA問題,,在安全柵處測量電壓及信號,情況如下:在1,、2合4,、5端測得電壓信號為2.6VDC,而DCS指示為40.5%,,說明FTA在TOP工作正常,,無故障;在2,、3和5,、6端測得電壓為24VDC,4,、6間電壓為19VDC,,安全柵向變送器輸出的電壓正常,;在4端串接萬用表測得電流為10.3mA,,這與DCS指示對應(yīng),說明安全柵無故障,。

判斷變送器問題 在變送器接線端子出測得電壓為10.6VDC,,低于變送器工作電壓,拆掉變送器信號線,,測得信號線電壓為24VDC,,而在安全柵本質(zhì)安全側(cè)的電壓為19VDC,說明在電纜上有很大壓降產(chǎn)生,。用標(biāo)準(zhǔn)儀器模擬變送器,,DCS指示仍存在故障,驗證變送器無故障,。從安全柵本安側(cè)接上標(biāo)準(zhǔn)儀器,,模擬變送器信號,DCS指示與標(biāo)準(zhǔn)儀器輸出電流相對應(yīng),,證明了故障就在信號電纜上,。從安全柵斷開信號電纜,并將電纜短路,,把現(xiàn)場斷開的信號電纜與變送器連接,,測得信號電纜阻值為2k歐姆且變化校大,而信號電纜的正常阻值時4歐姆左右,。說明信號電纜某處出現(xiàn)故障,,當(dāng)電流信號流過時產(chǎn)生較大的壓降,降低了信號電壓,。因為信號電纜阻值大,,在電纜上產(chǎn)生了較大的電壓降,,減少了信號電壓,使PI608指示比實際值低,;電纜阻值的大范圍波動造成PI608指示波動大,;若電纜阻值過大,將造成回路信號很小,,以致電壓信號在1.2V左右,。

處理方法 

更換信號電纜,PI608指示回復(fù)正常,,與實際相對應(yīng),。
液位檢測故障判斷分析與處理
液位檢測故障判斷分析與處理 液位檢測故障和流量、溫度,、壓力檢測一樣,,其故障現(xiàn)象也可概括為液位指示不正常。液位測量儀表有浮力式,、電容式,、差壓式、超聲波,、雷達(dá)等,,測量儀表雖然不同,但故障判斷思路卻相差不多?,F(xiàn)以電動浮筒液位變送器為例加以說明,。

液位測量故障處理舉例
兩個液位計指示不一致

工藝過程 T-501塔液位測量采用浮筒液面計,在同一位置安裝玻璃液面計,。

故障現(xiàn)象 浮筒液面計指示為50%,,而相同位置的玻璃板液面計指示已是滿刻度了。

分析與判斷 用浮筒液面計測量精餾塔的液位是常用的一種測量方法,,在安裝浮筒液位計的同時也常常安裝玻璃板液位計,,以便操作工在生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢時能比較直觀地觀察塔的液位,這種安裝方法往往會出現(xiàn)兩個儀表指示不一致的現(xiàn)象,。出現(xiàn)這類故障,,工藝人員往往會認(rèn)為是浮筒液位計壞了,儀表工一般也首先檢查浮筒液位計,。關(guān)閉浮筒液位計取樣閥,,打開排污閥,檢查零位,,然后在外浮筒內(nèi)加液,,檢查指示是否相應(yīng)變化,對應(yīng)刻度值,如不正確,,加以校正,。針對此故障現(xiàn)象,檢查浮筒液位計,,無故障,。檢查玻璃板液位計也沒有堵。

然后進(jìn)行查漏試驗,,發(fā)現(xiàn)玻璃板液面計頂部的壓力及接頭處漏,。由于微量泄露,造成玻璃板壓力及氣相壓力偏低,,液面相對就上升了,,造成玻璃板液位計假指示。還有一種情況,,即玻璃板液位計取樣閥處堵塞,。當(dāng)液位下降時,浮筒液位計指示隨之下降,,而玻璃板液位計由于取壓閥門處堵塞,,以表內(nèi)液位不變,造成兩表指示不同,。

處理方法 擰緊氣相壓力表處接頭,,使之不漏,,則儀表指示恢復(fù)正常,,兩表指示一致。

鍋爐汽包液面指示不準(zhǔn)

工藝過程 某石化企業(yè)鍋爐F-701液位指示調(diào)節(jié)系統(tǒng)LIC-701采用差壓變送器檢測液位,,同時在汽包另一側(cè)安裝玻璃板液位計,。

故障現(xiàn)象 開車時,差壓變送器輸出比玻璃板液面計指示值高很多,。

分析與判斷 采用差壓變送器檢測密閉容器液位時,,導(dǎo)壓管內(nèi)充滿冷凝液,用100%負(fù)遷移將負(fù)壓管內(nèi)多于正壓管內(nèi)的液柱遷移掉,,使差壓變送器的正負(fù)壓力差△P=hρ,,h為液面高度,ρ為水的密度,。差壓變送器的量程就是Hρ,,H為汽包上下取壓閥門之間的距離。調(diào)校時,,水的密度取鍋爐正常生產(chǎn)時沸騰狀態(tài)的值,,此時水的密度是0.76g/cm3。鍋爐剛開車,鍋內(nèi)溫度,、壓力沒有達(dá)到設(shè)計值,,此時水的密度是0.98 g/cm3,雖然h不變,,但hp值增大,,△p=ρh,輸出增加,。玻璃板液位計只和h有關(guān)系,,所以它指示正常,但差壓變送器指示液面高度卻大于玻璃液面計高度,。這種情況是暫時現(xiàn)象,,過一段時間鍋爐正常運(yùn)行時,兩表指示就能一致,,不必加以處理,,但要和工藝人員解釋清楚,如果這時儀表工解釋不清楚這個現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,,而工藝人員又堅持要兩表指示一致,,最終儀表工將差壓變送器零位下調(diào),直至兩表一致,。待鍋爐運(yùn)行一段時間后,,如不將差壓變送器零位調(diào)回來,差壓變送器指示將偏低,。

調(diào)節(jié)閥故障處理
調(diào)節(jié)閥閥桿與閥芯連接處經(jīng)常折斷

工藝過程 吸收塔液位控制系統(tǒng)為分程控制系統(tǒng),。

故障現(xiàn)象 控制系統(tǒng)中某一調(diào)節(jié)閥閥桿與閥芯連接處經(jīng)常折斷。

分析與判斷 該控制系統(tǒng)中一調(diào)節(jié)閥經(jīng)常處于小開度下工作,。調(diào)節(jié)閥一般不宜在小開度下工作,,閥在小開度時,節(jié)流件間隙小,,流體流速大,,流體介質(zhì)容易產(chǎn)生閃蒸,對節(jié)流件除機(jī)械沖刷氣蝕外,,小開度造成不平衡力大,,使閥穩(wěn)定性差,產(chǎn)生振蕩,,使閥桿容易折斷,;閥芯閥桿材質(zhì)選擇不當(dāng);

閥芯閥桿連接方法不當(dāng),,機(jī)械應(yīng)力集中,;閥芯與閥蓋導(dǎo)向間隙配合不當(dāng),,若間隙配合過大則易產(chǎn)生振蕩。

處理方法 該系統(tǒng)為一分程控制系統(tǒng),,可固定一個調(diào)節(jié)閥的開度,,適當(dāng)調(diào)整和增大另一調(diào)節(jié)閥的開度,在校準(zhǔn)時兩調(diào)節(jié)閥信號重合性比例適當(dāng),;選擇韌性較大的材質(zhì),;閥芯與閥桿連接處在焊接后應(yīng)在車床上加工一圓弧,讓機(jī)械應(yīng)力分散,;根據(jù)材質(zhì)的強(qiáng)度,、膨脹系數(shù)及閥芯直徑和耐磨特性配制間隙。

調(diào)節(jié)閥閥桿振動

故障現(xiàn)象 調(diào)節(jié)閥在接近全關(guān)位置時,,閥桿出現(xiàn)振動,,影響控制質(zhì)量。

分析與判斷 導(dǎo)致閥振動的原因一般有以下幾個:閥門定位器輸出不穩(wěn)定,;膜片漏,;氣路漏;閥體方向反,。

處理方法 首先對氣路,、膜頭進(jìn)行泄露檢查、試驗,,均正常,;又對定位器進(jìn)行校驗,正常,;最后分析可能是閥體裝反,。但閥體的方向標(biāo)志與流體流向一致。經(jīng)拆驗,,發(fā)現(xiàn)此閥改裝過,,閥體確實裝反,,正確安裝后,,故障消除。

二氧化碳升壓機(jī)喘振調(diào)節(jié)閥開度忽高忽低

工藝過程 FCV-1001調(diào)節(jié)閥是升壓機(jī)的防喘振調(diào)節(jié)閥,。它接受調(diào)節(jié)器FIC-1001的輸出信號,,控制升壓機(jī)的二氧化碳循環(huán)量,實現(xiàn)防喘振控制,。

故障現(xiàn)象 調(diào)節(jié)閥FCV-1001工作不穩(wěn)定,,其開度忽高忽低,無法正確地控制二氧化碳循環(huán)量,,導(dǎo)致循環(huán)量激烈波動,,威脅著升壓機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,。

分析與判斷 調(diào)節(jié)閥是氣動薄膜式調(diào)節(jié)閥。根據(jù)其結(jié)構(gòu)特點和以往的維護(hù)經(jīng)驗,,造成調(diào)節(jié)閥工作不穩(wěn)定的主要原因有以下幾點:調(diào)節(jié)器的內(nèi)輸出信號不穩(wěn)定,;閥門定位器的氣源壓力波動;閥門定位器故障,,工作失靈,;工藝管道基座劇烈振動;調(diào)節(jié)閥的流通能力值過大,,調(diào)節(jié)閥在小開度下工作,;調(diào)節(jié)閥閥桿摩擦力大,產(chǎn)生遲滯性振蕩,;調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)的剛度不夠或預(yù)緊彈簧的預(yù)緊量不夠造成了振蕩,;調(diào)節(jié)閥的節(jié)流元件配合或?qū)蛱组g隙過大。

處理方法 根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,,基本排除了調(diào)節(jié)器輸出信號不穩(wěn)定,、氣源壓力波動和工藝管道劇烈振動的原因。因此,,調(diào)節(jié)閥工作不穩(wěn)定的原因在于調(diào)節(jié)閥本身和閥門定位器,。將調(diào)節(jié)閥切換到手動控制,斷開閥門定位器反饋桿與調(diào)節(jié)閥閥桿之間的連接,,使調(diào)節(jié)閥與閥門定位器之間完全隔離,,即調(diào)節(jié)閥不受定位器輸出信號的控制,定位器不受調(diào)節(jié)閥動作的影響,,觀察調(diào)節(jié)閥和定位器的運(yùn)行情況,,調(diào)節(jié)閥的閥桿不再動作,工作穩(wěn)定,,而定位器的輸出信號仍在不停地波動,。顯然,定位器故障,,工作失靈時造成調(diào)節(jié)閥工作不穩(wěn)定的原因,。




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