換熱器是石油、化工,、冶金,、動(dòng)力、糧油、制冷,、食品加工和國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的一種通用工藝設(shè)備,。在石化廠中,換熱器投資約占總投資的20%以上,,占設(shè)備總質(zhì)量的40%以上,。 換熱器的作用有兩個(gè):一是通過熱交換使物流的工藝溫度達(dá)到規(guī)定溫度的要求,以完成加熱,、冷卻,、蒸發(fā)和冷凝等工藝過程;二是可有效地利用熱源,,它在余熱回收等方面已成為必不可少的設(shè)備,。但是,有的熱交換器工作條件是在高溫,、高壓下進(jìn)行,,比如工作介質(zhì)的壓力最高可達(dá)250MPa,操作溫度最高達(dá)1000~1500℃,;有的其工作流體具有易燃,、易爆、有毒,、腐蝕性特點(diǎn),,加之化工,、石化生產(chǎn)要求處理量大,、連續(xù)性強(qiáng),因此,,這就給換熱器正常運(yùn)行帶來(lái)了一定的困難,,稍有不慎就會(huì)發(fā)生事故,危及職工的生命安全,。
熱交換器的事故類型主要有燃燒爆炸,、嚴(yán)重泄漏和管束失控三種。其中設(shè)計(jì)不合理,、制造缺陷,、材料選擇不當(dāng)、腐蝕嚴(yán)重,、操作失誤和維護(hù)管理不善是導(dǎo)致?lián)Q熱器發(fā)生事故的主要原因,。下面為大家具體介紹引發(fā)事故發(fā)生的原因:
事故原因: ①自制換熱器,,盲目將設(shè)備結(jié)構(gòu)和材料做較大改動(dòng),,制造質(zhì)量差,不符合壓力容器規(guī)范,設(shè)備強(qiáng)度大大降低,。
?、诤附淤|(zhì)量差,特別是焊接頭處未焊透,,又未進(jìn)行焊縫探傷檢查,、爆破試壓,導(dǎo)致焊接頭泄漏或產(chǎn)生疲勞斷裂,,進(jìn)而大量易燃易爆流體介質(zhì)溢出,,如遇明火,便發(fā)生爆炸,。
?、塾捎诟g(包括應(yīng)力、晶間腐蝕)引起耐壓強(qiáng)度下降,,致使管束失效或產(chǎn)生嚴(yán)重泄漏,,遇明火發(fā)生爆炸。
?、軗Q熱器做氣密性試壓時(shí),,采用氧氣補(bǔ)壓用可燃性精煉氣體試漏,引起物理與化學(xué)爆炸,。
?、莶僮鬟`章、操作失誤,、閥門關(guān)閉導(dǎo)致超壓爆炸,。
⑥長(zhǎng)期不進(jìn)行排污,,易燃易爆物質(zhì)(如三氯化氮)積聚過多,,加之溫度過高導(dǎo)致?lián)Q熱器(如液氯換熱器)發(fā)生猛烈爆炸。
?、哌^氧爆炸,。
預(yù)防措施
①換熱器設(shè)計(jì),、制造應(yīng)符合國(guó)家壓力容器的規(guī)范要求,,圖紙修改與變動(dòng)必須經(jīng)主管部門同意,經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格,。
?、趽Q熱器制造時(shí),要保證焊接質(zhì)量,,并對(duì)焊縫進(jìn)行嚴(yán)格檢查,。
?、哿黧w為腐蝕介質(zhì)時(shí),應(yīng)注意提高材質(zhì)質(zhì)量和焊接質(zhì)量,,增加管壁厚度或在流體中加入腐蝕預(yù)制劑,,定期檢查管子表面腐蝕情況和對(duì)易腐蝕損壞的設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),采取有效措施,。
?、軗Q熱器做氣密性實(shí)驗(yàn)時(shí),必須采用干燥的空氣,、氮?dú)夂推渌栊詺怏w,,嚴(yán)禁使用氧氣或可燃性氣體實(shí)驗(yàn)或補(bǔ)壓。
?、輫?yán)禁違章操作,,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)章。
?、迣?duì)易結(jié)垢的流體可定期進(jìn)行清洗,,將結(jié)垢清洗掉。
?、邍?yán)格控制氧的含量,。
案例分析:
換熱器超壓爆炸事故案例分析
1. 事故經(jīng)過簡(jiǎn)述
受某石油化工總廠化工一廠的委托,核工業(yè)部第五安裝公司,,于1986年3月15日對(duì)化工一廠的換熱器進(jìn)行氣密性試驗(yàn),。16時(shí)35分時(shí),氣壓達(dá)到3.5兆帕?xí)r突然發(fā)生爆炸,,試壓環(huán)緊固螺栓被拉斷,,螺母脫落,換熱器管束與殼體分離,,重量達(dá)四噸的管束在向前方?jīng)_出8米后,,撞到載有空氣壓縮機(jī)的黃河牌載重卡車上,卡車被推移2.3米,,管束從原地沖出8米,重量達(dá)2噸的殼體向相反方向飛出38.5米,,撞到地樁上,。兩臺(tái)換熱器重疊,連接支座螺栓被剪斷,,連接法蘭短管被拉斷,,兩臺(tái)設(shè)備脫開。重6噸的未爆炸換熱器受反作用力,,整個(gè)向東南方向移位8米左右,,并轉(zhuǎn)向170度,。在現(xiàn)場(chǎng)工作的四人因爆炸死亡。爆炸造成直接經(jīng)濟(jì)損失56000元,,間接經(jīng)濟(jì)損失25000元,。
2.事故原因分析
(1)操作人員違反操作,。爆炸的換熱器共有40個(gè)緊固螺栓,,但操作人員只裝13只螺栓就進(jìn)行氣密性試驗(yàn),且因試壓環(huán)厚度比原連接法蘭厚4.7厘米,,原螺栓長(zhǎng)度不夠,,但操作工仍湊合用原螺栓,在承載螺栓數(shù)量減少一大半的情況下,,每只螺栓所能承受的載荷又有明顯下降,,由于實(shí)際每只螺栓承載量大大超過設(shè)計(jì)規(guī)定的承載能力,致使螺栓被拉斷后,,換熱器發(fā)生爆炸,。這是一起典型的因違章操作導(dǎo)致爆炸的事故。
?。?)現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,,分工不明確,職責(zé)不清,。直接參加現(xiàn)場(chǎng)工作的主要人員在試驗(yàn)前請(qǐng)假回家,,將工作委托他人。試驗(yàn)前沒有人對(duì)安全防護(hù)措施和準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查,。
換熱器最容易發(fā)生泄漏的部位有焊接頭處,、封頭與管板連接處、管束與管板連接處和法蘭連接處,。焊接接頭泄漏的直接原因是焊接質(zhì)量差,,如:焊縫未焊透、未熔合,、存在氣孔夾渣,、焊縫未經(jīng)探傷檢驗(yàn),甚至未做爆破實(shí)驗(yàn),,只做部分部件的水壓試驗(yàn)和采用多次割焊,,造成金相改變,內(nèi)應(yīng)力增大,,強(qiáng)度大大降低,。列管泄漏會(huì)造成氣體走近路,如管內(nèi)半水煤氣泄入管間變換氣體中,,使換氣一氧化碳升高,,影響正常生產(chǎn),。造成列管泄漏的主要原因是腐蝕、開停車頻繁,、溫度變化大,、換熱器急劇膨脹或收縮使花板脹管處泄漏以及設(shè)備本身制造缺陷等原因所致??傊l(fā)生燃燒爆炸,、窒息、中毒和灼傷事故都是由泄漏引起的,。易燃易爆液體或氣體因泄漏而溢出,,遇明火將引起燃燒爆炸事故;有毒氣體將引起窒息中毒,;有強(qiáng)腐蝕流體泄漏,,將會(huì)導(dǎo)致灼傷事故,。
事故原因
?、僖蚋g(如蒸汽霧滴,、硫化氫、二氧化碳)嚴(yán)重,,引起列管泄漏,。
②由于開停車頻繁,,溫度變化過大,,設(shè)備急劇膨脹或收縮,使管板脹管泄漏,。
?、蹞Q熱器本身制造缺陷,焊接接頭泄漏,。
?、芤虿僮鳒囟壬撸菟ㄉ扉L(zhǎng),,緊固部位松動(dòng),,引起法蘭泄漏。
?、菀蚬苁M裝部位松動(dòng),、管子振動(dòng)、開停車和緊急停車造成的熱沖擊,,以及定期檢修操作不當(dāng)產(chǎn)生的機(jī)械沖擊而引起泄漏。
預(yù)防措施:
?、俣ㄆ谶M(jìn)行清洗,,選擇耐蝕管材,,流體中就愛如腐蝕抑氧劑,控制管內(nèi)流速,,視泄漏情況決定停車更換或采取堵泄措施,。
②精心操作,,控制系統(tǒng)溫度不要發(fā)生較大的波動(dòng),。
③保證焊接質(zhì)量,,對(duì)焊接進(jìn)行認(rèn)真檢查,。
④盡量減少法蘭連接,,升溫后及時(shí)重新緊固螺栓,,緊固作業(yè)力求方便。
?、輰?duì)脹管部位不允許有泄漏的換熱器宜采取焊接裝配,。
案例分析:
1994年2月17日,湖南岳陽(yáng)氮肥廠甲胺分廠發(fā)生泄漏事故,,死亡3人,,中毒4人,直接經(jīng)濟(jì)損失約157萬(wàn)元,,停產(chǎn)1個(gè)月,。
事故經(jīng)過:
2月13日,湖南岳陽(yáng)市氮肥廠甲胺分廠合成崗位低溫?fù)Q熱器因內(nèi)漏導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率低而停車安排檢修,。2月15日堵內(nèi)漏并拆換了法蘭密封墊,,20時(shí)檢修完畢,作了水壓試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)泄漏,,便開車升溫,。2月16日中班轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。2月17日3時(shí)10分,,換熱器的封頭法蘭新更換的金屬纏繞墊突然被容器內(nèi)介質(zhì)沖壞,,大量液氨、甲醇混合氣從泄漏點(diǎn)向外噴出,、擴(kuò)散,,形成東西長(zhǎng)約200m,南北長(zhǎng)約100m的混合氣覆蓋區(qū)?,F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員中有7人中毒,,其中,3人因中毒嚴(yán)重死亡,,4人送醫(yī)院搶救脫離危險(xiǎn),。事故發(fā)生后,,全廠干部職工聞?dòng)嵓皶r(shí)趕赴事故現(xiàn)場(chǎng),消除引爆條件,,切斷泄漏氣源,,用5臺(tái)消防水車強(qiáng)制稀釋有毒氣體,到5時(shí)30分,,事故現(xiàn)場(chǎng)已被控制,。
事故分析:
造成這起事故的直接原因,是未按圖樣要求更換法蘭密封墊,。低溫?fù)Q熱器封頭法蘭密封墊圖樣要求為金屬包石棉墊,,2月15日檢修更換的是金屬纏繞墊,當(dāng)設(shè)備工作壓力升高后,,金屬纏繞墊靠北方向薄弱點(diǎn)被內(nèi)壓沖壞,,內(nèi)部介質(zhì)突然大量外噴,釀成事故,。造成事故的主要原因是檢修完成后,,未嚴(yán)格按規(guī)程對(duì)容器進(jìn)行水壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn),埋下了事故隱患,。同時(shí),,設(shè)備檢修質(zhì)量存在問題是事故發(fā)生的重要原因。在安裝封頭法蘭時(shí)沒有按照緊固螺栓的方法操作,,使整個(gè)法蘭受力不勻,;而且,28個(gè)法蘭螺栓未完全上滿,,空缺了1個(gè),。當(dāng)班操作工及維修工未及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故苗頭,沒有加強(qiáng)巡回檢查,。
塔設(shè)備污染,、反應(yīng)器觸媒中毒、設(shè)備嚴(yán)重泄漏都是化工設(shè)備事故,,而管殼式換熱器,、合成塔和廢熱鍋爐的管束失效也是化工設(shè)備破壞形式之一。
管殼式換熱器,、合成塔和廢熱鍋爐的管束是薄弱環(huán)節(jié),,最容易失效。管束失效的形式主要要有腐蝕開裂,、傳熱能力迅速下降,、碰撞破壞、管子切開、管束泄漏等,。
事故原因:
換熱器多用碳酸制造,,冷卻水中溶解的氧所致的氧極化腐蝕極為嚴(yán)重,,管束壽命往往只有幾個(gè)月或一兩年,,加之工作介質(zhì)又有許多是有腐蝕性的,如小氮肥的碳化塔冷卻水箱,,在高濃度碳化氨水的腐蝕和碳酸氫銨結(jié)晶腐蝕雙作用下,,碳化塔冷卻水箱有時(shí)僅使用兩三個(gè)月就發(fā)生泄漏。
管子與管板的接頭是管束上的易損區(qū),,許多管束的失效都是由于接頭初的局部腐蝕所致,。我國(guó)的換熱器接頭多采用焊接形式,管子與管板之間存在間隙,,殼程介質(zhì)進(jìn)入到間隙死角之中,,就會(huì)引起縫隙腐蝕。對(duì)于采用膨脹形式的接頭,,由于膨脹過程中存在殘余應(yīng)力,,在已膨脹和未膨脹段間的過渡區(qū)上,管子內(nèi),、外壁都存在拉應(yīng)力區(qū),,對(duì)應(yīng)力腐蝕非常敏感。一旦具備發(fā)生應(yīng)力腐蝕的溫度,、介質(zhì)條件,,換熱器就很快由于應(yīng)力腐蝕而破壞。許多合金鋼和不銹鋼換熱器管束,,往往是由于局部腐蝕和應(yīng)力腐蝕而迅速開裂的,。有人曾對(duì)某變換氣換熱器管束做過失效分析,該換熱器材質(zhì)為Cr25Ni20,,在溫度為420℃左右下運(yùn)行,,在操作三四個(gè)月之后,竟有14%的管子開裂泄漏,。對(duì)其斷口進(jìn)行分析表明,,斷口形態(tài)呈敏化不銹鋼應(yīng)力腐蝕的典型特征:裂紋在起始處為晶間型,裂紋深入到金屬內(nèi)部時(shí)轉(zhuǎn)化為穿晶型,。
在換熱器操作中,,管束內(nèi)外壁都可能會(huì)結(jié)垢,而污垢層的熱阻要比金屬管材大得多,,從而導(dǎo)致?lián)Q熱能力迅速下降,,嚴(yán)重時(shí)將會(huì)使換熱介質(zhì)的流道阻塞。 為強(qiáng)化傳熱和減少污垢層,通常采用增大殼程流體流速的方法,。而殼程流體流速增加,,產(chǎn)生誘導(dǎo)振動(dòng)的可能性也將大大增加,從而導(dǎo)致管束中管子的振動(dòng),,最終致使管束破壞,。常見的破壞形式有以下幾種。
?。?)碰撞破壞當(dāng)管子的振幅足夠大時(shí),,將致使管子之間相互碰撞,位于管束外圍的管子還可能和換熱器殼體內(nèi)壁發(fā)生碰撞,。在碰撞中,,管壁磨損變薄,最終發(fā)生開裂,。
?。?)折流板處管子切開折流板孔和管子之間有徑向間隙,當(dāng)管子發(fā)生橫向振動(dòng)的振幅較大時(shí),,就會(huì)引起管壁與折流板孔的內(nèi)表面間產(chǎn)生反復(fù)碰撞,。由于折流板厚度不大,管壁多次,、頻繁與其接觸,,將承受很大的沖擊載荷,因而在不長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)就可能發(fā)生管子被切開的局部性破壞,。
?。?)管子與管板連接處破壞此種連接結(jié)構(gòu)可視為固定端約束,管子振動(dòng)產(chǎn)生橫向撓曲時(shí),,連接處的應(yīng)力最大,,因此,它是最容易產(chǎn)生管束失效的地區(qū)之一,。此外,,殼程接管也多位于管板處,接管附近介質(zhì)的高速流動(dòng)更容易在此區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生振動(dòng),。
?。?)材料缺陷的擴(kuò)展造成失效盡管設(shè)計(jì)得比較保守,在操作中管束的振動(dòng)是不可避免的,,只不過振幅很小而已,。因此,如果管子材料本身存在缺陷(包括腐蝕和磨蝕產(chǎn)生的缺陷),,那么在振動(dòng)引起的交變應(yīng)力作用下,,位于主應(yīng)力方向上的缺陷裂紋就會(huì)迅速擴(kuò)展,,最終導(dǎo)致管子失效。
?。?)振動(dòng)交變應(yīng)力場(chǎng)中的拉應(yīng)力還會(huì)成為應(yīng)力腐蝕的應(yīng)力源,。
流動(dòng)誘導(dǎo)振動(dòng)引起管子破壞,易發(fā)生在撓度相對(duì)較大和殼程橫向流速較高的區(qū)域,。此區(qū)域通常是U形彎頭,、殼程進(jìn)出口接管區(qū)、管板區(qū),、折流板缺口區(qū)和承受壓縮應(yīng)力的管子,。 應(yīng)力腐蝕只有在拉應(yīng)力、腐蝕介質(zhì)和材料敏化溫度等條件同時(shí)具備的情況下才會(huì)發(fā)生,。如果操作條件不穩(wěn)定或控制不當(dāng),尤其是剛開工時(shí),,最容易出現(xiàn)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕的條件,。
在開工的熱過程中,管子內(nèi)壁溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于管外壁溫度,,因而在管子外壁面將產(chǎn)生短暫但應(yīng)力水平很高的軸向和周向拉應(yīng)力,。依據(jù)溫度應(yīng)力公式計(jì)算,管外壁拉應(yīng)力將接近或超過管材的屈服點(diǎn),。在這種高拉應(yīng)力的反復(fù)作用下,,管子上將會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕微觀裂紋,并迅速擴(kuò)展直至開裂,。換熱器管束上的裂紋一般起始于管外壁,,且垂直于拉應(yīng)力方向。
管束產(chǎn)生泄漏后,,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常采用堵管方法,,并作為一種應(yīng)急的修復(fù)措施。有關(guān)專家曾對(duì)變換氣換熱器管束做過試驗(yàn),,當(dāng)?shù)谝淮伟l(fā)現(xiàn)管束泄漏后,,將占管總數(shù)14%的泄漏管子予以堵塞,然后繼續(xù)使用,。結(jié)果,,很快就發(fā)生了更嚴(yán)重的破壞,以致造成管束報(bào)廢,。這是由于堵塞的管子因管內(nèi)無(wú)介質(zhì)流動(dòng),,其溫度大致等于殼程介質(zhì)的溫度,若殼程為高溫介質(zhì),,這些已堵管子的溫度還要大大增加,,從而因已堵管和未堵管的溫差很大,,加速了自身的破壞。而且已堵管子因溫度較高,,還會(huì)受到軸向壓應(yīng)力的作用,;未堵管子,特別是位于已堵管周圍的管子,,就將受到附加軸向拉應(yīng)力的作用,,從而加快自身的應(yīng)力腐蝕破壞。
預(yù)防措施:
?、俸侠磉x擇管材,,制定合理的開停程序,加強(qiáng)在線監(jiān)測(cè),,嚴(yán)格控制運(yùn)行條件,,防止和減輕應(yīng)力腐蝕。對(duì)工藝進(jìn)行適當(dāng)處理,,降低其腐蝕性,。
②采取先進(jìn)水處理新工藝,、新配方,。
③優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),,在流體入口前設(shè)置緩沖罐,,減少脈沖,適當(dāng)減小折流間距和折流板厚度,,增加管壁厚度,。
④嚴(yán)格控制操作條件,,使其比較穩(wěn)定,。在管束試壓或操作中發(fā)現(xiàn)接頭泄漏時(shí),對(duì)接頭修復(fù)脹管要慎重,。修復(fù)管束時(shí),,采用堵管方法也應(yīng)慎重,在可以更換管子的場(chǎng)合,,應(yīng)盡量拆管更換,,而不采取堵管的方法。
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【編輯:劉斌】 投稿郵箱:[email protected] |
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