現(xiàn)以工程建設(shè)中使用較多的國(guó)產(chǎn)YW-100B型液壓挖掘機(jī)為例,,分析其液壓系統(tǒng)常見(jiàn)故障的現(xiàn)象、原因及排除方法,。
1)行走馬達(dá)兩個(gè)主油管爆裂,。液壓挖掘機(jī)行走馬達(dá)兩個(gè)主油管(A、B)經(jīng)常爆裂的主要原因是,,變速之后雙速閥的閥芯未能及時(shí)回位,,致使進(jìn)油口和回油口不能聯(lián)能,引起油液壓力瞬時(shí)過(guò)高,。此時(shí)應(yīng): (1)適當(dāng)增大雙速閥彈簧的彈力,。在操縱壓力解除后,閥芯在彈簧彈力的作用下能順利復(fù)位,。但應(yīng)注意,,增大彈簧的彈力不能簡(jiǎn)單的用增長(zhǎng)率加墊片的方法,必須以彈簧的彈力進(jìn)行檢測(cè)。 (2)研磨雙速閥,,去除毛刺,,使閥芯在閥體內(nèi)活動(dòng)自如,無(wú)卡滯現(xiàn)象,。 (3)操作要規(guī)范,。例如,挖掘機(jī)行走過(guò)程中換檔的正確操作是:無(wú)論變換任何速度,,必須先讓挖掘機(jī)停車,,然后換檔再行走。 2)行走跑偏,。挖掘機(jī)發(fā)生行走跑偏時(shí),,在認(rèn)定行走馬達(dá)技術(shù)狀況正常、履帶松緊度調(diào)整正確的情況下,,可作如下的分段檢查: (1)檢查行走液壓回路工作壓力,。先檢查行走速度慢的一側(cè),從組合閥開(kāi)始,,拆卸限壓閥上的兩根油管,,用堵頭堵住出油口。再拆卸另一個(gè)組合閥上的兩根行走油管,,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),,拉動(dòng)有堵頭的組合閥的行走操縱手柄,觀察油液壓力是否符合要求,,再觀察另一個(gè)組合閥(限壓閥)的A,,B孔是否有油液流出。如果油液壓力正常,,另一個(gè)組合閥的A,、B孔無(wú)油液流出,即可認(rèn)為故障不在組合閥,;如果油液壓力達(dá)不到正常值,,說(shuō)明內(nèi)泄漏現(xiàn)象嚴(yán)重;如果另一個(gè)組合閥的A,、B孔有油液流出,,說(shuō)明兩組合閥已串通。能使之串通的惟一途徑是梭閥,,要檢查梭閥的密封性或更換梭閥,。 (2)如果組合閥的工作正常,可按順序檢查中央回轉(zhuǎn)接頭,。中央回轉(zhuǎn)接頭處油道很多,,相互之間容易串通,。檢查的方法是:拆卸兩個(gè)行走馬達(dá)的A、B 油管,,然后堵死其中一個(gè)液壓馬達(dá)的A,、B油管;啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),,拉動(dòng)堵死油管的液壓馬達(dá)的換向閥,,檢查油液壓力是否正常(要確認(rèn)兩只補(bǔ)油閥工作性能是完好的);再觀察沒(méi)有堵死的液壓馬達(dá)的A,、B油孔是否出油,。如果油液壓力不正常,沒(méi)有堵死的A,、B油孔又出油,,即認(rèn)為中央回轉(zhuǎn)接頭的油道密封不好,油道已互相串通,,需要修理或更換中央回轉(zhuǎn)接頭的密封件,。中央回轉(zhuǎn)接頭的第二、四油槽是聯(lián)通左行走馬達(dá)的A,、B油孔的,,而第三,、五油槽是聯(lián)通右行走馬達(dá)的A,、B油孔,如果是第二,、三油槽串通或第四,、五油槽串通,則挖掘機(jī)行走不平常,。 3)液壓缸爬行,。液壓缸活塞桿伸出時(shí)產(chǎn)生爬行的主要原因是,液壓缸內(nèi)的密封件和缸壁的配合不好,,從靜摩擦?xí)r阻力變化較大造成的,。這種現(xiàn)象通常在液壓缸新組裝時(shí)容易出現(xiàn),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用,,爬行現(xiàn)象會(huì)自然減輕以至消失,。如果使用一段時(shí)間后液壓缸爬行現(xiàn)象仍然存在,則應(yīng)檢查各密封件是否完好和裝配正確,。 4)組合閥進(jìn)油短管破裂,。除了組合閥的工作壓力超過(guò)規(guī)定值外,最主要的原因是由于限速閥的閥芯在閥體內(nèi)活動(dòng)不靈活,,有卡滯現(xiàn)象,,造成由梭閥過(guò)來(lái)的工作油液不能正常推開(kāi)限速閥,,使回油不暢,致使回油阻力增加,,引起瞬時(shí)壓力升高而油管破裂,。只要拋光或研磨限速閥,使其閥芯活動(dòng)靈活,,該故障即可排除,。 5)動(dòng)力臂油缸、斗桿油缸,、鏟斗油缸的活塞桿只伸出,、不收進(jìn);回油壓力升高,,油管接頭斷裂,,發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷增加。上述故障除了閥芯在正常位置外,,主要原因是由于梭閥裝反所致,。從分析其工作原理可知,前給予回路組合閥依照各自不同的工作情況,,分別引來(lái)各自的工作壓力油,,通過(guò)梭閥推開(kāi)限推開(kāi)限速閥,打開(kāi)總回油路,,使整個(gè)液壓系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài),,即各閥組及所有執(zhí)行元件能夠正常進(jìn)油和回油。當(dāng)棱閥裝反(把梭閥上后組閥進(jìn)油口誤接到梭閥的出油口,,而把出油口接到后組閥的進(jìn)油口)時(shí),,總回油路上的限速閥得不到梭閥引來(lái)的工作壓力油來(lái)克服限速閥的彈簧彈力,無(wú)法把限速閥芯推到回油位置,,此時(shí)限速閥芯在彈簧壓力的作用下處于關(guān)閉總回油路的位置,。從液壓泵輸出的壓力油,由于沒(méi)有回路,,閥組各管路的壓力異常升高,,造成油管破裂。如果在這種情況下拉動(dòng)換向閥,,液壓缸無(wú)桿腔容積大,、壓力高,還能勉強(qiáng)推動(dòng)活塞桿無(wú)法收進(jìn),。由于總回油路不通,,閥組及油管壓力異常升高,柴油機(jī)負(fù)荷加大,,只要正確組裝梭閥,,上述故障即可提到排除,。 6)液壓泵不能實(shí)現(xiàn)合流,挖掘機(jī)行走沒(méi)有快速,。在換缶閥位置正確,、電磁閥的合流閥無(wú)卡滯的情況下,出現(xiàn)這一故障的主要原因是由于背壓閥彈簧折斷或彈力過(guò)小所造成的,。從分析該挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),、原理可知,在液壓系統(tǒng)總回油路的最后一道關(guān)口設(shè)置了一個(gè)背壓閥,,使用權(quán)回油系統(tǒng)有1.2MPa的回油壓力,,合流閥便是利用此壓力來(lái)推動(dòng)閥芯實(shí)現(xiàn)合流的。所以當(dāng)背壓閥彈簧折斷,、回油系統(tǒng)的壓力降低時(shí),,指揮系統(tǒng)沒(méi)有足夠的壓力來(lái)推動(dòng)合流閥或雙速閥,因此不能實(shí)現(xiàn)合流,、使挖掘機(jī)行走速度加快,。更換背壓閥彈簧,使回油壓力達(dá)到正常值時(shí)上述故障即可得到排除,。 |
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