膜生物反應器(MBR)采用膜組件代替二沉池進行固液分離,污泥濃度可高達普通活性污泥法的3~4倍,,污泥齡長,,污泥負荷低,有利于降解廢水中各類有機污染物和氨氮,,近年來被廣泛應用于有機廢水處理,、有機廢水脫氮等方面。 不同類型的膜組件處理印染等廢水的對比研究已有報道,,但多為實驗室研究,,應用于煤化工廢水實際項目的案例較少。筆者以陜西某煤化工廢水處理項目為例,,介紹了MBR工藝在煤間接液化廢水處理項目中的應用情況,,并對比了傳統(tǒng)簾式和海藻式膜生物反應器的設計與運行參數,以期為同類工程提供參考,。 1,、工程概況 陜西某煤間接液化工業(yè)示范裝置以煤為原料,生產液化油品,。該項目排放的生產,、生活廢水經污水處理裝置集中處理后再進行深度處理,大部分產水作為循環(huán)水站補水回用,,深度處理產生的濃鹽水排入濃水處理裝置的蒸發(fā)結晶單元進行最終處理,。 污水處理裝置主工藝采用多級A/O+MBR組合工藝,其中MBR單元分別采用傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR系統(tǒng),2套系統(tǒng)獨立運行,,各占50%處理能力,,處理水量均為370m3/h。 2,、工程設計 2.1 進,、出水水質 裝置污水主要由氣化污水、合成高濃度污水,、含硫污水等組成,,廢水水質、水量波動大,,氨氮,、有機物濃度高,并含有一定濃度的油,、硫化物等,。根據分質分流的處理原則,各股廢水分別經預處理后匯入調節(jié)池,,后經多級A/O+MBR工藝處理,,出水進入回用水裝置進行軟化脫鹽。本項目污水出水要求在《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》(DB61/224―2011)一級標準基礎上執(zhí)行更嚴格的控制指標,。進,、出水設計水質見表1。 2.2 工藝選擇 污水處理工藝流程如圖1所示,。 2.2.1 預處理系統(tǒng) 氣化污水硬度較高,,影響后續(xù)工藝設備的運行,在初沉池前投加除硬劑,,可去除水中的硬度和部分懸浮物,。高濃度污水含有一定濃度的有機酸,首先進入中和池,,投加堿液使廢水近中性,,后經渦凹、溶氣兩級氣浮除油,,再經UASB降解大部分有機物,。含硫污水先經溶氣氣浮除油,后經化學沉淀法除硫化物(投加硫酸亞鐵溶液),。以上預處理后的3股廢水進入調節(jié)池均質混合,。 2.2.2 生化處理系統(tǒng) 該項目處理規(guī)模大,同時含有較高濃度的氨氮和COD,,因此選用A/O變型工藝――多級A/O工藝作為生化工藝,,該工藝可根據進水狀況靈活調節(jié)各段的回流比等參數,,適合與后端的MBR池有機結合。 2.2.3 MBR系統(tǒng) 采用處理規(guī)模相同的傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR2組系統(tǒng),,參數對比如表2所示,。 傳統(tǒng)簾式MBR兩端固定在出水口,產水時通過抽吸泵產生的負壓作用,,使混合液中的水往膜內滲透,,經過膜的中空管收集,最后進入兩端的出水收集管中,。由于它的膜絲比較穩(wěn)定,附著在膜絲上的生物不易被曝氣吹走,,所以附著生物較多,,可以更有效地去除污水中的各種有害物質。 海藻式MBR則由底部固定在出水口,、上部不固定的膜絲組件組成的,。其主要特點是不固定的一端隨著曝氣的進行不停抖動,有利于去除膜表面污染物質,,尤其可避免頂部毛發(fā)纖維的纏繞,,大大降低了膜的污染程度。且在膜單元中間曝氣,,優(yōu)化了曝氣位置,,減少了污泥在底部的沉積。 3,、MBR單元主要設計參數 3.1 生化池 生化反應池采用多級A/O工藝,,其中一級O池停留時間67h,分2格,,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,,有效水深6.2m,每格設5個廊道,,污泥質量濃度4g/L,,池底設置旋流式曝氣器。 一級A池停留時間67h,,分2格,,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,,設置推流式攪拌器共16臺,,設2臺一級A池至一級O池的混合液回流泵,回流比200%,。 二級A池停留時間12h,,分2格,每格尺寸32.0m×22.0m×7.0m,有效水深6.2m,,設置推流式攪拌器共4臺,。 二級O池停留時間7h,分2格,,每格尺寸20m×22m×7.0m,,有效水深6.2m,污泥質量濃度4g/L,,池底設置旋流式曝氣器,,配6臺從二級O池回流至一級A池的硝化液回流泵,回流比800%,。 3.2 MBR設備間 為方便設備維護,、管理,MBR池設置在MBR設備間內,。MBR設備間內設置產水泵,、反洗泵、污泥回流泵,、曝氣風機及膜清洗設備等,。 膜池共設8格,其中海藻式MBR和傳統(tǒng)簾式MBR各設4組規(guī)格相同的膜池,。單組膜池尺寸11.0m×3.2m×4.3m,,有效水深3.4m。每組膜池安裝膜組件5套,,共40套,。每套膜組件過濾面積1500m2,總過濾面積30000m2,。膜池設計平均膜通量13L/(m2?h),,最大時膜通量15L/(m2?h),設計污泥質量濃度8.0g/L,。2套MBR系統(tǒng)共用1座產水池,,尺寸16.0m×11.0m×4.3m,有效水深3.8m,,停留時間0.9h,。 每套膜池對應1臺產水泵及污泥回流泵。其中產水泵采用臥式離心泵,,變頻控制,,以實現(xiàn)不同工況下產水量的靈活控制。海藻式MBR系統(tǒng)的產水泵流量比傳統(tǒng)簾式MBR系統(tǒng)大1倍,,以實現(xiàn)定期大流量抽吸,,去除膜絲頂部積累的空氣,。與膜池一對一的污泥回流泵可以靈活控制各組膜池的回流量,以保證污泥濃度均勻,,污泥回流比為400%,。 傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR各設1套反洗泵,變頻控制,,反洗水采用產水池出水,,反沖洗通量30~34L/(m2?h)。 傳統(tǒng)簾式MBR采用常規(guī)的連續(xù)曝氣,,曝氣風機采用2臺單級高速離心風機(1用1備),,單臺風機Q=141m3/min,p=50kPa,,P=220kW,。海藻式MBR采用間歇曝氣,即4組膜池依次曝氣,,曝氣量占總風量的25%,曝氣風機采用2臺羅茨風機(1用1備),,單臺風機Q=83m3/min,,p=50kPa,P=110kW,。通過管路上設置的電動蝶閥控制每組膜池曝氣開閉,。為避免曝氣管道上的銹渣進入膜池損壞膜絲,MBR曝氣管道均采用不銹鋼材質,,另風機均采用無油風機,,避免帶入油分。 由于產水抽吸時會有空氣進入膜絲中,,2套MBR系統(tǒng)在產水管頂部設置真空水射器定期抽吸去除積累的空氣,,抽吸工況在每個產水周期前進行1次,持續(xù)時間10~30s,。 采用檸檬酸和次氯酸鈉作為化學清洗劑,,清洗方式均采用清水+化學藥劑,不同的是,,傳統(tǒng)簾式MBR采用反洗泵作為清洗泵,,而海藻式MBR單獨設置清洗水泵。2套膜系統(tǒng)分別設置檸檬酸及次氯酸鈉的清洗裝置各1套,,分別供維護性清洗及恢復性清洗使用,。所有清洗裝置單獨放置在MBR加藥間內?;謴托郧逑丛谀こ刂羞M行,,無需將膜組件吊出,,減少了人工工作量。 MBR產水管均采用UPVC管,,MBR曝氣管道采用不銹鋼(SS304)材質,,避免銹渣等雜質進入系統(tǒng),損壞膜絲,。 4,、運行效果 4.1 MBR的啟動調試 MBR系統(tǒng)正常運行的前提是前端A/O池活性污泥系統(tǒng)的成功啟動,一般建議膜池污泥質量濃度>3g/L時再啟動產水程序,。該裝置自2016年初開始調試運行,,在A/O池分次投加某市政污水廠活性污泥,同時逐漸增加廢水比例,,直至污泥質量濃度增加至3g/L左右,,廢水進入MBR系統(tǒng)并開始正常產水。 由于進水不含生活污水,,因此工藝前端未設計配置膜格柵,。運行一段時間后發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)簾式MBR的膜絲尤其是上部出水端纏繞了部分絲狀纖維等雜質,分析原因認為,,由于生化池調試時采用市政污水廠污泥作為接種污泥,,其中混有較多絲狀物,纏繞在膜絲上難以分離,。另外,,由于生化池露天設計,池面漂浮的雜質也會進入膜池,,影響膜組件的運行,。后期在生化池出水口設置1~2mm的人工篩網,并定期打撈生化池表面的雜物,,并對膜組件進行離線人工清理,,纏繞物的影響得以消除。而海藻式MBR的膜絲上未發(fā)現(xiàn)明顯的纏繞物,,也體現(xiàn)了該膜結構的優(yōu)勢,。 4.2 實際進出水水質 至今2套MBR系統(tǒng)運行良好。檢測常規(guī)進出水水質如表3所示,。 在進水COD,、氨氮濃度較高且水質波動較大的條件下,2套MBR系統(tǒng)均保持了較高的污染物去除率,,MBR系統(tǒng)可截留生化混合液中的硝化菌及優(yōu)勢菌種,,使生化系統(tǒng)維持在較高的污泥濃度下運行,保證了氨氮和有機物的去除效果,。 相比傳統(tǒng)簾式MBR,,海藻式MBR對總氮的去除效果更佳,,這得益于該系統(tǒng)采用的循環(huán)曝氣模式,增加了缺氧反應時間,,但其氨氮去除率相對較低,。傳統(tǒng)簾式MBR去除有機物的效果更佳。 4.3 清洗頻率對比 項目通過控制化學清洗的頻率,,有效控制MBR膜污染,。總結運行經驗后對清洗頻率進行推薦,,結果見表4,。 相比傳統(tǒng)簾式MBR,海藻式MBR維護性清洗頻率略高,,這是由于該系統(tǒng)采用循環(huán)曝氣方式,,膜曝氣擦洗空氣量較低,但曝氣的總體能耗更低,。 2套系統(tǒng)的檸檬酸清洗頻率相比其他廢水較高,,是因為氣化廢水所含硬度較高,經分析,,硬度以碳酸鹽為主,,后期化學清洗通過輔助投加鹽酸以保證碳酸鹽的徹底去除。 4.4 MBR運行成本 相比化學清洗藥劑費用,,MBR系統(tǒng)的運行成本主要體現(xiàn)在能耗上,。傳統(tǒng)簾式MBR運行電費為0.57元/m3,,而海藻式MBR運行電費為0.45元/m3,,這是由于海藻式MBR采用間歇曝氣方式,選用的風機功率更小,。 5,、結論與建議 將MBR工藝應用于煤間接液化廢水處理,克服了廢水水質波動大,,COD,、氨氮濃度高的影響,出水水質優(yōu)良,,完全滿足設計要求,。其中,海藻式MBR受進水絲狀雜質影響較小,,去除總氮效果更佳,,化學清洗頻率略高,總體運行能耗較低;傳統(tǒng)簾式MBR去除有機物的效果更佳,,運行更穩(wěn)定,。實際工程中應根據進水水質情況,,結合投資、能耗等,,綜合考慮選擇合適的膜組件類型,。 考慮到煤化工廢水含有較高濃度的油、硬度,、重金屬離子,,前端預處理單元應保證運行穩(wěn)定,避免對膜系統(tǒng)造成不可逆影響,。應根據進水水質變化及時調整MBR運行參數及清洗周期,。同時提高運營管理水平,堅持膜的定期清洗策略,,使膜污染得到合理控制,。今后需重點考慮MBR系統(tǒng)與生化處理的有機結合(如將硝化液回流與污泥回流合并),采用更經濟有效的MBR曝氣方式以減少能耗,,并研發(fā)可用于煤化工廢水的親水性強,、更耐污染的膜材料。 |
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