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GCr15支撐底座的生產(chǎn)工藝研究

 一兵個人圖書館 2022-10-26 發(fā)布于河南
原創(chuàng) 王存曉 秦震 等 鑄造工程 2022-10-26 17:12 發(fā)表于北京














































編輯導(dǎo)語:


現(xiàn)階段45#鋼材質(zhì)的機(jī)加工支撐底座使用壽命僅為兩個月,,H13鋼作為高頻淬火支撐底座,瞬時溫度可提升至300 ℃以上,。筆者以GCr15鋼為研究方向,,探究GCr15經(jīng)熱處理后是否能代替現(xiàn)在45鋼做普通機(jī)床底座,以及代替H13鋼做高頻淬火機(jī)床底座,。采用離心鑄造工藝進(jìn)行鑄態(tài)毛坯生產(chǎn),,經(jīng)球化退火預(yù)處理后,通過使用不同的最終熱處理工藝加工GCr15鋼,,對比觀察硬度和顯微組織,,研究出GCr15作為支撐底座時的最優(yōu)性能熱處理工藝為880 ℃奧氏體化+250 ℃等溫淬火+180 ℃低溫回火,可以代替45#鋼材質(zhì)的機(jī)加支撐底座,,但無法代替H13作為高頻淬火工裝底座,。更換材質(zhì)后經(jīng)過實(shí)踐測試,,處理后的GCr15材質(zhì)普通機(jī)加工支撐底座使用壽命能夠達(dá)到1年以上,極大提高了機(jī)械加工效率,,降低了生產(chǎn)成本,。

0 前言


支撐底座的性能對氣缸套加工過程中的穩(wěn)定性和精準(zhǔn)定位起到了十分關(guān)鍵的作用。中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司之前機(jī)加工支撐底座使用的是45#鋼材質(zhì),,其使用壽命僅為兩個月,,就生產(chǎn)情況來看,經(jīng)常性維護(hù)造成的生產(chǎn)成本增加,、生產(chǎn)效率低下,、資源浪費(fèi)等問題比較嚴(yán)重;高頻淬火底座使用的材質(zhì)為H13鋼,,淬火過程中底座的瞬時溫度可達(dá)到300 ℃以上,。為提升支撐底座的使用壽命,其材質(zhì)應(yīng)具備高硬度,、高耐磨性等特點(diǎn),。為此,筆者選擇對高碳鉻軸承鋼GCr15進(jìn)行分析和研究,。GCr15是一種最常用的高鉻軸承鋼,,淬透性好,經(jīng)熱處理可獲得高而均勻的硬度,。

高碳鉻軸承鋼中的鉻除了增加淬透性外,,部分溶于滲碳體中可形成較穩(wěn)定的合金滲碳體(Fe、Cr)C,。此類滲碳體在淬火加熱時溶解較慢,,減少了過熱傾向,經(jīng)熱處理后得到的組織較細(xì),,鋼中碳化物以細(xì)小質(zhì)點(diǎn)的形式均勻分布,。鉻在一定程度上還可使馬氏體具有較好的回火穩(wěn)定性,在淬火和低溫回火后硬度和強(qiáng)度較高,,有效提高了鋼的耐磨性,。

GCr15是典型的高碳鉻軸承鋼,綜合性能優(yōu)良,,具有合金元素含量低,、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、用途廣泛等眾多優(yōu)點(diǎn),。經(jīng)過球化退火預(yù)處理工藝后,,GCr15的硬度降低,切削加工性能得到提升,,鐵素體基體上的球狀碳化物顆粒細(xì)小,、分布均勻,。經(jīng)過淬火和回火,能具有高的強(qiáng)度和韌性,,硬度得到極大提高,,耐磨性和接觸疲勞強(qiáng)度也能夠得到很好的改善,提高了其使用壽命,。

1 樣塊制備


采用離心鑄造工藝生產(chǎn)高碳鉻軸承鋼GCr15鑄態(tài)試樣,,其工藝優(yōu)點(diǎn)有:(1)鑄件致密度高,氣孔,、夾渣等缺陷少,;(2)幾乎不存在澆注系統(tǒng)和冒口系統(tǒng)的金屬消耗,提高了工藝出品率,。

以Q235廢鋼為原料,,通過加入增碳劑調(diào)整含碳量,加入鉻鐵,、鉬鐵及電解銅等調(diào)節(jié)合金成分含量,,控制熔煉、澆注溫度在一定范圍,,通過調(diào)整澆注轉(zhuǎn)速及涂料厚度等參數(shù)澆注得到鑄態(tài)毛坯管,。

1.1 熔煉工藝

原材料為Q235廢鋼、鉬鐵,、鉻鐵以及電解銅。隨Q235鋼同時加入鉬鐵,、鉻鐵,、電解銅,加入量分別為0.83 kg,、14.5 kg,、0.25 kg;加入6.5 kg增碳劑,,在500 kg中頻感應(yīng)爐內(nèi)熔化,,待熔化完成后加入錳鐵、硅鐵進(jìn)行微調(diào),,檢測化學(xué)成分(成分要求見表1),。

表 1 鋼液成分要求(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

1.2離心鑄造工藝

待成分合格,,鋼液溫度達(dá)到1 600 ℃±10 ℃出爐(出爐前扒渣),,澆注毛坯前在包里加入0.12%鋁進(jìn)行脫氧。涂料厚度范圍控制在0.8~1.0 mm,,澆注轉(zhuǎn)速控制為1 280 r/min,,澆注過程中遵循先快后穩(wěn)的原則,,以防止產(chǎn)生夾渣等缺陷。

待毛坯管冷卻至室溫后,,測量其內(nèi)孔,、外圓直徑及毛坯管長度(見表2),切斷后進(jìn)行噴砂處理,。經(jīng)過一道粗車外圓,、兩道粗鉸內(nèi)孔粗加工工序后,取尺寸為25 mm×25 mm的樣塊檢測其成分(見表3),,進(jìn)行后續(xù)處理,。

表2 毛坯管尺寸測量結(jié)果

表3 樣塊成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

1.3 預(yù)備熱處理工藝

將鑄態(tài)試樣粗加工后分為三組,,進(jìn)行球化退火預(yù)處理,,球化退火時由室溫加熱至810 ℃保溫3 h后爐冷至720 ℃保溫4 h,隨后爐冷至500 ℃后出爐空冷至室溫,。測得球化退火后試樣硬度如表4所示,。

表4 球化退火后硬度檢測(HBW)

經(jīng)球化退火處理后,GCr15材料的硬度大幅度降低,,切削性能得到改善,,符合機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 1255-2014《滾動軸承 高碳鉻軸承鋼滾動軸承零件熱處理技術(shù)條件》規(guī)定的179~207 HBW范圍。

球化退火處理后的金相組織如圖1所示,,在球化退火加熱保溫過程中,,GCr15中的鐵素體基體在高溫下轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,大量碳化物溶解在奧氏體中,,再經(jīng)過退火保溫,,析出的碳化物顆粒呈球狀,無明顯的棒狀或片層狀碳化物,,且分布十分均勻,,與理論一致。

圖1 球化退火后的金相組織

1.4 最終熱處理工藝

三組樣塊分別采取三種不同的熱處理試驗(yàn)方案(見表5),。H13鋼高頻淬火機(jī)床底座瞬時溫度可提升至300 ℃以上,,要想代替H13,處理溫度要高于300 ℃,,因此方案一在370 ℃進(jìn)行回火,。

表5 試驗(yàn)方案


2 樣塊檢測及分析


用布氏硬度計(jì)對球化退火后的樣塊進(jìn)行硬度檢測,根據(jù)不同熱處理方案進(jìn)行處理后,,對三組樣塊分別進(jìn)行三次硬度檢測(去掉第一次測量結(jié)果后),,記錄計(jì)算平均值。

使用砂輪機(jī)磨去樣塊表面脫碳層后,進(jìn)行拋光處理,,隨后用4%硝酸酒精溶液進(jìn)行腐蝕,。通過CX40M正置金相顯微鏡觀察金相組織,使用GeminiSEM電子顯微鏡觀察微觀形貌,。

2.1 硬度分析

GCr15鋼處理前后及采用不同熱處理工藝處理后,,硬度檢測結(jié)果如表6所示。

表6 硬度檢測結(jié)果(HRC)

對比樣塊硬度檢測結(jié)果,,可以看出:經(jīng)淬火+回火處理后,,GCr15的硬度出現(xiàn)明顯提升;H13鋼的硬度在55 HRC以上,,但根據(jù)方案一可以發(fā)現(xiàn),,溫度提升至300 ℃以上后,GCr15鋼的硬度并未達(dá)到理想狀態(tài),,故其在高頻淬火工裝底座上不適用,;經(jīng)過方案二、方案三兩種不同工藝處理之后GCr15的硬度提升程度更大,,使用過程中發(fā)現(xiàn)硬度越高,,則材料耐磨性越好。其中,,按照方案二處理的GCr15底座耐磨性要高于方案三處理后的底座,。

2.2 金相分析

各方案的金相對比如圖2所示。其中,,金相圖片為1 000倍,,電鏡圖片為5 000倍。

按方案一處理結(jié)束后樣塊的金相組織為回火屈氏體,,大量細(xì)小的球狀碳化物附著在鐵素體基體上,。由圖2(b)可以看出,小的碳化物質(zhì)點(diǎn)較清晰,,顆粒較大的碳化物則出現(xiàn)了團(tuán)聚現(xiàn)象,彌散強(qiáng)化作用效果較差,。

按方案二處理結(jié)束后樣塊金相組織由下貝氏體,、回火馬氏體和未溶碳化物組成。觀察圖2(d),,發(fā)現(xiàn)碳化物在基體上均勻彌散分布,,未出現(xiàn)明顯的集聚現(xiàn)象。

圖2 各方案金相對比圖

按方案三處理結(jié)束后樣塊金相組織為回火馬氏體及粒狀碳化物,。經(jīng)850 ℃淬火+180 ℃低溫回火處理后,,過飽和固溶碳原子以過飽和碳化物形式析出,碳化物極為細(xì)小,馬氏體板條更為清晰,。

當(dāng)宏觀硬度超過57 HRC時,,耐磨性主要取決于硬度和碳化物的大小及數(shù)量。對比三種方案,,碳化物尺寸及數(shù)量由大到小,、由多到少依次為方案一>方案二>方案三。方案三碳化物數(shù)量極少,、尺寸過小,,不足以保護(hù)金屬基體;方案一碳化物尺寸過大,,且顆粒較大的碳化物出現(xiàn)團(tuán)聚現(xiàn)象,,產(chǎn)生的彌散強(qiáng)化效果降低,接觸疲勞抗力降低,。方案二碳化物在鐵素體基體上均勻彌散分布,,且其尺寸大小適中,對基體有很好的保護(hù)作用,,能夠提高其耐磨性,。

3 結(jié)論


更換材質(zhì)后進(jìn)行實(shí)踐測試,經(jīng)處理后的GCr15材質(zhì)支撐底座僅能代替普通材質(zhì)的機(jī)床底座,,不能代替H13鋼底座,,且使用壽命能夠達(dá)到1年以上,極大提高了機(jī)械加工效率,,降低了生產(chǎn)成本,,經(jīng)濟(jì)效益比較顯著。

(1)鋼液中Mn含量略微超標(biāo),,但是卻一定程度上提高了淬透性,,成品中殘留Al量較高,但仍符合生產(chǎn)要求,;采用離心鑄造工藝生產(chǎn)鑄態(tài)試樣,,鑄造缺陷少,鑄廢率低,。

(2)相比之下,,碳化物數(shù)量太少、尺寸過小或碳化物尺寸過大且有團(tuán)聚現(xiàn)象均會使得GCr15耐磨性及硬度降低,。

(3)熱處理工藝采用方案二,,即880 ℃奧氏體化+250 ℃等溫淬火+180 ℃低溫回火時,材料耐磨性及硬度等性能最優(yōu),,通過實(shí)踐證明下貝氏體,、回火馬氏體的雙相復(fù)合組織比全下貝氏體或全馬氏體單相組織更加耐磨。

(4)經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐,按照方案二處理后的GCr15材質(zhì)支撐底座目前已使用1年,,仍未達(dá)到其使用壽命,,可以滿足生產(chǎn)需求。









作者單位:1.中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司,;2.河南理工大學(xué)

編輯審核:柳建國

微信編輯:蔡文娟

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