1、#1爐汽包水位低,,鍋爐MFT
事故經(jīng)過(guò):2002年8月2日20時(shí)20分,,#1機(jī)負(fù)荷260MW,A小機(jī)運(yùn)行B小機(jī)停運(yùn),,電泵備用,。1A小機(jī)潤(rùn)滑油減壓閥動(dòng)作異常,小機(jī)潤(rùn)滑油壓低跳閘,,聯(lián)鎖啟動(dòng)電泵,,但電泵入口壓力低跳閘,汽包水位低,,鍋爐手動(dòng)MFT,,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列,。原因分析:(1)潤(rùn)滑油減壓閥故障,,小機(jī)潤(rùn)滑油壓低保護(hù)動(dòng)作。(2)電泵跳閘的原因是:?jiǎn)?dòng)初期除氧器壓力低,,小機(jī)跳閘后電泵聯(lián)啟升速過(guò)快,,且入口壓力低保護(hù)動(dòng)作。(3)電泵入口濾網(wǎng)臟污,。暴露的問(wèn)題:運(yùn)行人員操作經(jīng)驗(yàn)不足,,操作時(shí)不能兼顧設(shè)備的運(yùn)行狀況。防范措施:(1)機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,,A,、B小機(jī)運(yùn)行正常后,方可停運(yùn)電泵,,備用,。(2)電泵自啟后,應(yīng)密切監(jiān)視電泵入口壓力、潤(rùn)滑油溫,、工作油溫,、軸承溫度等參數(shù),,進(jìn)行升速時(shí),,升速不得太快(不能按著升速按鈕不放,應(yīng)點(diǎn)擊升速按鈕,,穩(wěn)定升速),,同時(shí)立即派人就地監(jiān)視電泵運(yùn)行狀態(tài);潤(rùn)滑油溫,、工作油溫基調(diào)儀動(dòng)作不正?;虿患皶r(shí),應(yīng)立即開啟旁路門進(jìn)行調(diào)整,。(3)正常運(yùn)行中,,應(yīng)檢查確認(rèn)小機(jī)直流油泵處于良好的備用狀態(tài),定期進(jìn)行試驗(yàn),。(4)對(duì)電泵泵入口壓力低保護(hù)進(jìn)行修改,。(已由1.25Mpa跳電泵修改為0.8MPa,延時(shí)30S)(5)汽前泵,、電泵入口濾網(wǎng)應(yīng)保持清潔,,濾網(wǎng)前后差壓高時(shí),及時(shí)聯(lián)系維護(hù)清理,。(6)電泵運(yùn)行時(shí),,適當(dāng)降低主汽壓力,以免電泵上水困難,。2,、#1機(jī)凝汽器真空低,汽機(jī)跳閘事故經(jīng)過(guò):2002年8月3日16時(shí)19分,,#1機(jī)初次帶負(fù)荷,,#7、8低加因水位高一直處于解列狀態(tài),。投#7,、8低加時(shí),汽輪機(jī)真空由90.65 KPa下降至81 KPa,,低真空保護(hù)動(dòng)作汽機(jī)跳閘,。原因分析:投#7、#8低加時(shí)誤開汽側(cè)放水門,,#7,、8低加汽側(cè)與凝汽器相連處于真空狀態(tài),空氣通過(guò)低加汽側(cè)放水漏入凝汽器,凝汽器真空從90.65KPa下降至81KPa,,低真空保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),。暴露的問(wèn)題:(1)對(duì)系統(tǒng)不熟悉,操作時(shí)不能充分的估計(jì)所造成的后果,。(2) 操作人員操作時(shí)上下聯(lián)系脫節(jié),,發(fā)生異常問(wèn)題不能及時(shí)分析和消除。防范措施:(1)在投運(yùn)高,、低加時(shí),,應(yīng)首先檢查各汽側(cè)放水、放氣門是否關(guān)閉,,嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度,,就地與集控室聯(lián)系好,密切注意真空變化,。(2)操作真空系統(tǒng)的任何閥門時(shí),,應(yīng)充分估計(jì)到對(duì)真空的影響,要上下聯(lián)系好,,影響真空時(shí)應(yīng)立即停止操作,,恢復(fù)原運(yùn)行方式,查找原因,。3,、#1爐OFT動(dòng)作,被迫手動(dòng)MFT事故經(jīng)過(guò):2002年8月5日5時(shí)55分,,#1機(jī)負(fù)荷300MW,,四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,且每臺(tái)磨均投油槍助燃,,OFT動(dòng)作,,燃油跳閘閥關(guān)閉,所有油槍退出,,磨煤機(jī)失去油支持,,爐膛滅火,運(yùn)行人員手動(dòng)MFT,。原因分析:在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,,#1機(jī)輔汽聯(lián)箱由啟動(dòng)爐倒至冷再時(shí),由于操作調(diào)整不及時(shí)造成輔汽聯(lián)箱壓力低,,導(dǎo)致油槍吹掃蒸汽壓力低(小于0.25MPa),,OFT動(dòng)作,所有油槍跳閘,,負(fù)荷低磨煤機(jī)失去油支持滅火,,手動(dòng)MFT。防范措施:(1)在進(jìn)行輔汽汽源切換時(shí)應(yīng)操作緩慢平穩(wěn),保持輔汽壓力穩(wěn)定,。(2)在操作輔汽聯(lián)箱上的用戶時(shí),,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)輔汽壓力的監(jiān)視,防止輔汽壓力過(guò)低,。(3)油槍蒸汽吹掃汽源門在正常運(yùn)行中應(yīng)保持足夠的開度,,調(diào)整壓力在0.6 MPa以上。(4)輔汽汽源進(jìn)行切換前,,備用汽源管道應(yīng)充分疏水,,調(diào)整兩汽源壓力平衡,,操作平緩,,避免輔汽壓力大幅波動(dòng),。 (5)技術(shù)上,我廠油槍霧化為機(jī)械霧化,,取消了吹掃蒸汽壓力低跳閘所有油槍保護(hù)。4、#1汽輪機(jī)軸承振動(dòng)測(cè)點(diǎn)壞,,保護(hù)動(dòng)作汽機(jī)跳閘事故經(jīng)過(guò):2002年8月5日 12時(shí)30分,, #1機(jī)組在正常運(yùn)行中汽機(jī)#8軸承振動(dòng)突然升至跳閘值(25.4絲)以上(其它軸承振動(dòng)正常),汽機(jī)振動(dòng)大保護(hù)動(dòng)作,,汽機(jī)跳閘,。同類事故:2002年10月14日8時(shí)30分,,#1汽機(jī)#6軸承振動(dòng)大保護(hù)誤動(dòng)作,,機(jī)組跳閘,;9點(diǎn)23分鍋爐重新點(diǎn)火,,12時(shí)08分,,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),12時(shí)32分,,發(fā)電機(jī)重新并網(wǎng)。原因分析:此次汽機(jī)#8軸承振動(dòng)大屬熱工信號(hào)誤動(dòng)作引起保護(hù)跳閘,,汽機(jī)振動(dòng)大保護(hù)誤動(dòng)作曾引起過(guò)多次跳閘,。究其原因,大多是由于信號(hào)、外界環(huán)境等干擾引起,,特別是對(duì)講機(jī)的信號(hào)干擾、振動(dòng)測(cè)點(diǎn)附近溫度高的影響,、測(cè)振探頭本身故障等,。事故對(duì)策:(1)汽機(jī)軸承振動(dòng)大時(shí)要就地傾聽,、測(cè)量軸瓦振動(dòng),檢查實(shí)際振動(dòng)是否突增,、是否有異音,,聯(lián)系熱工檢查,并根據(jù)其它軸承的振動(dòng)情況綜合分析是否虛假,,否則振動(dòng)達(dá)到動(dòng)作值,,應(yīng)立即破壞真空緊急停機(jī),。(2)在汽機(jī)本體軸承振動(dòng)測(cè)點(diǎn)及傳感器附近不得使用對(duì)講機(jī),。試驗(yàn)證明在軸振測(cè)點(diǎn)附近(2米內(nèi))連續(xù)使用對(duì)講機(jī) 3次就會(huì)引起軸振大保護(hù)動(dòng)作,。(3)降低軸振測(cè)點(diǎn)附近的環(huán)境溫度。現(xiàn)已在#2,、3軸承處加裝一路壓縮空氣,來(lái)降低軸振測(cè)點(diǎn)處的溫度,,正常運(yùn)行中注意檢查并保持正常的檢修用壓縮空氣壓力,并在供氣閥上掛“禁止操作”警示牌,,以免誤關(guān),。(4)保持適當(dāng)?shù)妮S封壓力。軸封壓力過(guò)高會(huì)導(dǎo)致軸封漏氣量增大,,從而引起測(cè)點(diǎn)附近溫度過(guò)高,。(5)正常運(yùn)行中注意軸承油溫、密封油溫,、冷氫溫度,、勵(lì)磁機(jī)空冷器出口空氣溫度、蒸汽參數(shù),、無(wú)功負(fù)荷等的變化,,并保持上述參數(shù)的穩(wěn)定。(6)高加危急疏水動(dòng)作時(shí),,加強(qiáng)#9軸承振動(dòng)監(jiān)視,,防止因凝汽器壓力突變引起該軸承振動(dòng)過(guò)大。
類似事故:汽機(jī)軸承振動(dòng)卡件故障,,保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)事故經(jīng)過(guò):2003年12月07日21時(shí)26分,,#2機(jī)組負(fù)荷600MW,機(jī)組跳閘,,光字牌報(bào)警'TSI電源故障',,ETS首出原因'軸承振動(dòng)高',汽機(jī)跳閘,,發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,,鍋爐MFT動(dòng)作,廠用電自切成功,。手啟BOP,SOB油泵和A,B,C,D,F頂軸油泵 ,,檢查高,低壓主汽門,,調(diào)節(jié)汽門,,高排逆止門和各級(jí)抽汽逆止門關(guān)閉,汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降,,A,、B汽泵聯(lián)跳正常,,手動(dòng)啟動(dòng)電泵,加強(qiáng)鍋爐上水,,檢查所有磨煤機(jī),、給煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)跳閘,,手動(dòng)停運(yùn)2A密封風(fēng)機(jī),,檢查202開關(guān),2QF開關(guān)聯(lián)跳,,取下其控制保險(xiǎn),,解除'關(guān)主汽門'保護(hù)壓板,投入'誤上電'保護(hù)壓板,。21:55 經(jīng)熱工檢查后確認(rèn):#2機(jī)組跳閘原因?yàn)?11軸承振動(dòng)卡件故障汽機(jī)振動(dòng)大保護(hù)誤動(dòng)作所致,。原因分析:(1)從DEH打出歷史曲線發(fā)現(xiàn)#11復(fù)合振動(dòng)連續(xù)三次跳動(dòng),最高達(dá)286um,,持續(xù)2秒鐘,,造成汽機(jī)跳閘。(2)排查TSI組態(tài)報(bào)警發(fā)現(xiàn)第7塊監(jiān)視板的兩個(gè)通道同時(shí)激活,,但對(duì)應(yīng)的#11相對(duì)振動(dòng)檢查歷史趨勢(shì)并不高,,導(dǎo)致汽機(jī)跳閘的根本原因?yàn)門SI監(jiān)視卡件工作不穩(wěn)定造成。(3)由于光字牌報(bào)警為綜合報(bào)警,,也不完全排除TSI電源故障跳機(jī)的可能性,。暴露的問(wèn)題:我廠汽機(jī)振動(dòng)測(cè)量元件存在著抗干擾性弱,工作性能不穩(wěn)定的隱患,。防范措施:(1)暫時(shí)解除#11軸振保護(hù),,聯(lián)系廠家對(duì)監(jiān)視卡做進(jìn)一步分析。(2)機(jī)控人員對(duì)比兄弟廠家振動(dòng)保護(hù)邏輯,,討論,、制定我廠的軸振保護(hù)邏輯并進(jìn)行修改。(3)儀電分場(chǎng)準(zhǔn)備探頭,、前置器、卡件一套,,利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)現(xiàn)在安裝的探頭進(jìn)行全面檢查,、校驗(yàn)測(cè)試。(4)在有停機(jī)機(jī)會(huì)時(shí),,徹底檢查TSI電源,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。(5) 維護(hù)人員在進(jìn)行與聯(lián)鎖保護(hù)有關(guān)的工作時(shí)一定嚴(yán)格履行工作票制度和保護(hù)解投審批程序,,作好安全措施,,以防保護(hù)誤動(dòng),。(6)運(yùn)行人員加強(qiáng)對(duì)汽機(jī)軸承振動(dòng)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)測(cè)點(diǎn)跳變等異常時(shí),,及時(shí)聯(lián)系儀控人員進(jìn)行檢查處理,。5、#1爐熱一次風(fēng)母管膨脹節(jié)鼓開,,緊急停爐2002年8月6日18時(shí)30分,,#1爐熱一次風(fēng)道空預(yù)器出口膨脹節(jié)鼓開,一次風(fēng)壓降低,,鍋爐滅火,,緊急停爐。2003年8月23日3時(shí)23分,,#1爐B,、C、D,、E磨煤機(jī)運(yùn)行,,主汽壓力13MPa,負(fù)荷365MW,,監(jiān)盤值班員發(fā)現(xiàn)所有煤火檢大幅度下降,,爐膛火焰電視后墻變灰暗,前墻無(wú)火焰,,CRT所有火檢到零,,所有磨煤機(jī)跳閘,鍋爐MFT,、MBT光字牌同時(shí)報(bào)警,,鍋爐滅火;檢查汽機(jī),、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,。機(jī)組跳閘原因?yàn)锳側(cè)空予器熱二次風(fēng)出口膨脹節(jié)裂開,漏風(fēng)嚴(yán)重,,二次風(fēng)壓急劇下降,,導(dǎo)致燃燒急劇惡化滅火,而此時(shí)磨煤機(jī)繼續(xù)向爐膛內(nèi)輸送燃料,,致使?fàn)t膛存在局部爆燃現(xiàn)象,,導(dǎo)致爐膛壓力高達(dá)4700Pa,MBT動(dòng)作,,機(jī)組跳閘,。(1)風(fēng)道連接膨脹節(jié)制造質(zhì)量差,壓邊不牢。(2)二公司將固定支架施工錯(cuò)誤,,使膨脹節(jié)由設(shè)計(jì)受壓變?yōu)槭芾?/span>,。(1)我廠風(fēng)煙系統(tǒng)連接膨脹節(jié)質(zhì)量不可靠,,存在事故隱患,;(2)鍋爐滅火后鍋爐MFT動(dòng)作遲延太長(zhǎng)(爐膛負(fù)壓低MFT保護(hù)有一定延時(shí)),若處理不及時(shí),,極有可能擴(kuò)大事故,。(1)全面檢查風(fēng)道膨脹節(jié),對(duì)不合格的在停爐時(shí)進(jìn)行更換,;(2)運(yùn)行中保持正常的一,、二次風(fēng)壓,防止風(fēng)道膨脹節(jié)超壓,;(3)鍋爐滅火時(shí)應(yīng)果斷手動(dòng)緊急停爐,,防止鍋爐爆燃,擴(kuò)大事故,;(4)熱工修改邏輯:爐膛負(fù)壓低MFT動(dòng)作值由原來(lái)的-2500Pa延時(shí)60S,,修改為-2500Pa延時(shí)10S。(5)運(yùn)行人員增強(qiáng)對(duì)膨脹節(jié)的檢查,,特別是熱風(fēng)風(fēng)道膨脹節(jié),,發(fā)現(xiàn)開裂、老化,、異味等異常,,及時(shí)聯(lián)系檢修人員確認(rèn)處理。6,、#1主變冷卻器全停 發(fā)變組跳閘2002年8月11日20時(shí)16分,,#1發(fā)電機(jī)負(fù)荷600MW,主變冷卻器全停30min,發(fā)變組跳閘。#1發(fā)電機(jī)跳閘前,,主變A,、B、C三相的三組冷卻器兩組選擇在“工作”方式,,一組選擇在“輔助”方式,,兩組變壓器運(yùn)行時(shí)由于主變油溫高于55℃,第三組冷卻器啟動(dòng)運(yùn)行。由于主變冷卻器電源按兩組運(yùn)行設(shè)計(jì),,第三組冷卻器運(yùn)行一段時(shí)間后工作電源MCC側(cè)開關(guān)過(guò)負(fù)荷跳閘,,備用電源開關(guān)自動(dòng)投入后也過(guò)負(fù)荷跳閘,主變冷卻裝置失電,,冷卻器全停,30 min后發(fā)電機(jī)跳閘。(1)主變冷卻器在正常運(yùn)行中應(yīng)將#1冷卻器設(shè)在“備用”位,, #2冷卻器設(shè)在“工作”位,, #3冷卻器設(shè)在“輔助”位,嚴(yán)格執(zhí)行主變冷卻器的運(yùn)行規(guī)定,,防止三組冷卻器同時(shí)運(yùn)行,,避免主變冷卻器一級(jí)開關(guān)過(guò)負(fù)荷跳閘。(2)加強(qiáng)對(duì)主變冷卻器運(yùn)行情況的監(jiān)視,,當(dāng)就地控制盤,、集控室光字牌或繼電器室保護(hù)裝置報(bào)警、CRT報(bào)警時(shí),,及時(shí)檢查冷卻器的運(yùn)行及運(yùn)行,、備用電源情況,并聯(lián)系檢修進(jìn)行檢查,,盡快恢復(fù)主變冷卻器的正常運(yùn)行方式 防止延誤時(shí)間導(dǎo)致“主變冷卻器故障”保護(hù)動(dòng)作,。(3)更換主變冷卻器電源開關(guān)及電纜,滿足夏季負(fù)荷較高時(shí)三組冷卻器同時(shí)運(yùn)行的需要,。(開關(guān)現(xiàn)已更換,,電纜未更換容量依然不足)附:發(fā)變組設(shè)有主變冷卻裝置全停保護(hù),具體內(nèi)容如下:(1)當(dāng)主變上層油溫達(dá)到55℃或繞組溫度達(dá)到65℃或變壓器負(fù)荷達(dá)到70%以上時(shí),,“輔助”冷卻器組自動(dòng)投入運(yùn)行,,反之,當(dāng)主變上層油溫降到50℃或繞組溫度低于65℃或變壓器負(fù)荷降到70%以下時(shí),,“輔助”冷卻器組自動(dòng)退出運(yùn)行,。當(dāng)運(yùn)行中的冷卻器組發(fā)生故障時(shí),處于“備用”位置的冷卻器組自動(dòng)投入運(yùn)行,。(2)主變冷卻器全停允許運(yùn)行10分鐘,。(3)主變冷卻器全停t1(10分鐘),且主變上層油溫達(dá)75℃時(shí),,保護(hù)出口動(dòng)作發(fā)變組跳閘,。(4)主變冷卻器全停t2(30分鐘),無(wú)論上層油溫是否達(dá)75℃,,保護(hù)出口動(dòng)作發(fā)變組跳閘,。7、#1汽機(jī)保護(hù)誤動(dòng)作,,機(jī)組跳閘2002年8月9日3時(shí)18分,, #1機(jī)組跳閘,BMS首出原因:汽機(jī)跳閘,;ETS首出原因:鍋爐MFT ,。(保護(hù)誤動(dòng))2002年9月3日15時(shí)32分,機(jī)組負(fù)荷600MW,機(jī)組跳閘,,“主汽截止門關(guān)閉,、主燃料跳閘、A小機(jī)跳閘,、B小機(jī)跳閘”光字牌報(bào)警發(fā)出,,廠用電由高廠變自動(dòng)切至高備變運(yùn)行。系統(tǒng)周波由50Hz降至49.5Hz,;汽包壓力由17.18MPa升至18.04MPa,,鍋爐左側(cè)過(guò)熱器安全閥動(dòng)作,17.0MPa回座,。鍋爐過(guò)熱器PCV未動(dòng)作,。CRT畫面BMS首出跳閘原因?yàn)槠麢C(jī)跳閘,ETS后備盤顯示:REMOTE 4 TRIP(HEXP)高排壓力高跳閘,。從跳閘首出原因上看,,汽機(jī)高排壓力高、ETS動(dòng)作,,汽機(jī)跳閘,,鍋爐MFT、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,。機(jī)組跳閘后,,熱工對(duì)高排壓力開關(guān)進(jìn)行檢查,無(wú)感應(yīng)電,、絕緣良好,、定值良好,壓力開關(guān)未動(dòng)作,。運(yùn)行過(guò)程中高排壓力一直在正常范圍內(nèi),。高排壓力高ETS動(dòng)作原因不明。#1,、#2汽機(jī)高排壓力高跳機(jī)保護(hù)解除,。由熱工人員接一路報(bào)警至光字牌,提醒運(yùn)行人員注意,;熱工將MFT保護(hù),、DEH失電全部加上一個(gè)0.5秒的延時(shí)。詳見(jiàn)《熱工保護(hù)變更統(tǒng)計(jì)》,。說(shuō)明:#1,、#2機(jī)高排壓力開關(guān)僅一個(gè),現(xiàn)在僅作用于報(bào)警,。8,、#1機(jī)組1B磨煤機(jī)跳閘,,燃燒惡化,鍋爐滅火2002年10月11日12時(shí)25分,,#1機(jī)組負(fù)荷420MW,,B、C,、D、E,、F磨煤機(jī)運(yùn)行,。B磨煤機(jī)跳閘,造成爐內(nèi)燃燒工況惡化,,火焰電視看不到火焰,,運(yùn)行人員手動(dòng)MFT。(1)滅火的原因:因B磨煤機(jī)處于前墻的中間位置,,B磨煤機(jī)跳閘后,,火焰不集中,D1,、D3與D2,、D4距離遠(yuǎn),不能相互支持,,爐膛內(nèi)溫度降低燃燒惡化,,且二次風(fēng)控制擋板小于45%閉鎖投油,調(diào)整擋板正常后再投油延誤了投油時(shí)間,,爐膛滅火,。(2)B磨煤機(jī)跳磨的原因:B磨煤機(jī)油箱油位低誤報(bào)警,聯(lián)跳磨煤機(jī)低壓潤(rùn)滑油泵,,低壓油泵聯(lián)跳動(dòng)作B磨煤機(jī)離合器脫扣,。我廠“W”火焰爐各個(gè)磨煤機(jī)之間相互支持性太差,燃燒穩(wěn)定性差,。因此,,出現(xiàn)燃燒不穩(wěn)定時(shí),及時(shí)投油助燃很關(guān)鍵,。(1)熱工修改邏輯,,防止磨煤機(jī)大瓦油位低誤報(bào)警跳閘磨煤機(jī)。修改邏輯如下:磨煤機(jī)兩臺(tái)低壓油泵停運(yùn)聯(lián)跳磨煤機(jī),,原設(shè)計(jì)邏輯中無(wú)延時(shí),,當(dāng)一臺(tái)低壓油泵停運(yùn),備用低壓油泵雖然聯(lián)啟,,但瞬間同時(shí)聯(lián)跳磨煤機(jī),。在此邏輯回路中增加一3s延時(shí),,以保證低壓油泵既能正常聯(lián)啟,又不會(huì)導(dǎo)致磨煤機(jī)停運(yùn),。解除磨煤機(jī)油箱油位低,、任一端耳軸油位低聯(lián)跳油泵和磨煤機(jī)離合器的邏輯。(2)由熱工修改邏輯,,燃燒不穩(wěn)時(shí)快速投油助燃,。(熱工已將投油間隔由40S,降低到10S)(3)正常運(yùn)行中保持油槍處于良好備用狀態(tài),,無(wú)閉鎖條件,。本次跳機(jī)因#2機(jī)組尚未運(yùn)行,啟動(dòng)爐處于停運(yùn)狀態(tài),,針對(duì)這種情況,,特制定如下措施:機(jī)組正常運(yùn)行中,由于啟動(dòng)爐處于停運(yùn)狀態(tài),,因此當(dāng)機(jī)組跳閘時(shí)如何向軸封供汽便成為必須解決的問(wèn)題,。為此,從屏過(guò)至空予器吹灰管路加裝了一路至輔汽備用汽源(13.7米兩空予器之間),,當(dāng)機(jī)組跳閘后用屏過(guò)來(lái)吹灰蒸汽通過(guò)空預(yù)器吹灰輔汽供汽管道經(jīng)輔汽聯(lián)箱向汽輪機(jī)軸封供汽,。具體操作措施如下:(1)機(jī)組正常運(yùn)行中:輔汽至鍋爐島電動(dòng)門、輔汽至空予器吹灰手動(dòng)截門,、輔汽供軸封電動(dòng)門開啟,,屏過(guò)至輔汽手動(dòng)截門(新加裝門)關(guān)閉。(2)一旦由于任何原因引起機(jī)組自動(dòng)或手動(dòng)跳閘,,應(yīng)進(jìn)行如下操作:1)立即派人至啟動(dòng)爐點(diǎn)火盡快向輔汽供汽,;2)立即派專人在吹灰操作盤上開啟屏過(guò)至鍋爐吹灰電動(dòng)門,關(guān)閉輔汽至空予器吹灰電動(dòng)門,,并調(diào)節(jié)吹灰站減壓閥,,維持閥后壓力2.5MPa;3)派專人立即到就地部分開啟屏過(guò)至輔汽手動(dòng)截門,,并就地嚴(yán)密監(jiān)視門后壓力不超過(guò)1.0MPa,,做好調(diào)整,嚴(yán)防管道超壓,;4)在CRT畫面上關(guān)閉輔汽至除氧器供汽等各用戶電動(dòng)門,,關(guān)閉冷再至輔汽聯(lián)箱電動(dòng)門;派人到6.9米就地關(guān)閉輔汽至采暖分汽缸手動(dòng)總門,、凝結(jié)水至分汽缸減溫手動(dòng)門,;5)機(jī)組跳閘電泵聯(lián)動(dòng)后檢查其中間抽頭門開啟,并調(diào)節(jié)吹灰減溫閥維持蒸汽溫度350℃(如蒸汽溫度不高則不必開啟電泵中間抽頭門),,防止蒸汽超溫或蒸汽帶水,;6)單機(jī)運(yùn)行機(jī)組跳閘后,,如非汽輪機(jī)本體故障,則關(guān)閉主汽門前所有機(jī)側(cè)疏水閥門,;如非鍋爐本體故障,,則關(guān)閉所有過(guò)熱器疏水,如鍋爐,、汽機(jī)本體故障跳閘,,在保證安全的情況下,盡量關(guān)閉各疏水,,以便長(zhǎng)時(shí)間維持主蒸汽壓力,,并監(jiān)視主機(jī)軸封壓力、溫度應(yīng)正常,。如果軸封壓力下降較快,則保留一臺(tái)真空泵運(yùn)行,,并解除停運(yùn)真空泵及備用真空泵聯(lián)鎖,,同時(shí)開啟真空破壞門,使汽輪機(jī)盡快停轉(zhuǎn),維持真空在20~30kPa,,如真空低于20 kPa應(yīng)關(guān)閉真空破壞門,,通過(guò)開、關(guān)真空破壞門調(diào)節(jié)真空值,,同時(shí)并記錄大機(jī)惰走時(shí)間,;7)如果啟動(dòng)爐正常向輔汽供汽,待啟動(dòng)爐供汽壓力達(dá)0.5MPa以上時(shí)可將輔汽供汽切至啟動(dòng)爐,從吹灰操作盤上關(guān)閉屏過(guò)至吹灰用汽總電動(dòng)門,、減壓閥,、減溫閥及屏過(guò)至空予器吹灰電動(dòng)門,并就地關(guān)閉新增的屏過(guò)至輔汽供汽手動(dòng)門,;8)若輔汽溫度降低至160℃不足以保證蒸汽過(guò)熱度時(shí),,則完全破壞真空停機(jī);9)如主機(jī)軸封壓力保持不住,,應(yīng)立即停止運(yùn)行真空泵并開啟真空破壞門,,完全破壞真空;10)完全破壞真空后應(yīng)手動(dòng)關(guān)閉主蒸汽管道及本體疏水氣動(dòng)門,,并就地關(guān)閉主蒸汽,、再熱蒸汽管道疏水手動(dòng)截門,防止大量疏水進(jìn)入凝汽器,,并根據(jù)凝汽器壓力情況,,聯(lián)系檢修人員打開汽機(jī)低壓缸人孔門。11)停機(jī)過(guò)程中應(yīng)密切注意機(jī)組的振動(dòng),、軸移,、差脹,、油溫、油壓等參數(shù)正常,;類似事故:#2機(jī)組2B磨煤機(jī)一次風(fēng)量低跳閘,,鍋爐滅火2003年08月19日2時(shí)05分,, #2機(jī)組負(fù)荷420MW,主汽壓力16.7MPa,,2B磨煤機(jī)跳閘,,火焰電視顯示無(wú)火,其它磨煤機(jī)火檢迅速降低,,手動(dòng)MFT,。汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,,A,、B小機(jī)跳閘,電泵在自動(dòng)狀態(tài)未聯(lián)啟,,立即手動(dòng)開啟電泵上水,,解除關(guān)主汽門保護(hù)壓板,投入誤上電保護(hù)壓板,。周波最低降至49.83Hz,。2B磨煤機(jī)跳閘的原因?yàn)椋赫{(diào)節(jié)B磨煤機(jī)的風(fēng)量時(shí),直接打開數(shù)字對(duì)話框,,在輸入一次風(fēng)熱風(fēng)擋板開度時(shí),,將40%開度,錯(cuò)誤的輸入為0%(在CRT數(shù)字對(duì)話框用鼠標(biāo)點(diǎn)擊數(shù)字時(shí),,如果點(diǎn)擊時(shí)間太快,,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)點(diǎn)擊后數(shù)字不顯示的情況,操作時(shí)一定注意,。),,運(yùn)行人員在沒(méi)有檢查的情況下,直接點(diǎn)擊:“OK”確認(rèn),,2B磨煤機(jī)一次風(fēng)擋板關(guān)閉至零,,一次風(fēng)流量低于13.5kg/s跳磨保護(hù)動(dòng)作,B磨煤機(jī)跳閘,,鍋爐燃燒惡化,,爐膛滅火。運(yùn)行人員在進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),,盡量避免使用輸入數(shù)字的方法進(jìn)行操作,,應(yīng)使用點(diǎn)擊操作器中“開,、關(guān)箭頭”的方法進(jìn)行操作,以防止誤操作,。不得已使用數(shù)字輸入時(shí),,一定確認(rèn)無(wú)誤后再點(diǎn)擊“OK”,進(jìn)行確認(rèn),。9,、#1鍋爐火檢風(fēng)壓低,鍋爐MFT2002年10月30日6時(shí)54分,,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#1機(jī)B火檢風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓低,,啟動(dòng)A火檢風(fēng)機(jī),準(zhǔn)備清理B火檢風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng),,A火檢風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后B火檢風(fēng)機(jī)隨即跳閘,,因A火檢風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓尚未建立,“火檢風(fēng)壓力低于5KPa延時(shí)5S鍋爐MFT”保護(hù)動(dòng)作,,鍋爐MFT,。(1)因在啟動(dòng)B火檢風(fēng)機(jī)前,A火檢風(fēng)機(jī)在自動(dòng)狀態(tài),,爐側(cè)設(shè)備的熱工邏輯是:當(dāng)啟動(dòng)備用設(shè)備時(shí),程序跳閘在自動(dòng)狀態(tài)的運(yùn)行設(shè)備,。因此,,啟動(dòng)B火檢風(fēng)機(jī)后,隨即跳閘A火檢風(fēng)機(jī),,導(dǎo)致火檢風(fēng)壓力低跳閘,;(2)在停止A火檢風(fēng)機(jī)后,A火檢風(fēng)機(jī)出口逆止閥不嚴(yán),,A火檢風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),,A火檢風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)時(shí),未及時(shí)采取措施,,造成風(fēng)壓降低,。(3)運(yùn)行人員對(duì)熱工邏輯不熟悉。運(yùn)行人員對(duì)不常用的熱工邏輯不熟悉,,牽扯到重大影響的聯(lián)鎖保護(hù)操作時(shí),,重視程度不夠。(1)特別是爐側(cè)設(shè)備在切換時(shí),,應(yīng)首先檢查運(yùn)行設(shè)備是否在自動(dòng)狀態(tài),,如在自動(dòng)狀態(tài)應(yīng)首先切至手動(dòng)狀態(tài),然后將“備用”設(shè)備切至手動(dòng),,手動(dòng)啟動(dòng)正常后,,在將原“運(yùn)行”設(shè)備停止,,投入備用。正常運(yùn)行中爐側(cè)運(yùn)行設(shè)備應(yīng)在“手動(dòng)”狀態(tài),。(2)熱工修改邏輯:#1爐火檢風(fēng)機(jī)壓力低MFT由低于5KPa延時(shí)5S,;修改為低于2KPa延時(shí)10分鐘。(3)對(duì)于清理爐火檢風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng),,或切換火檢風(fēng)機(jī)等工作時(shí),,派人就地監(jiān)視,并與控制室聯(lián)系好,,嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。(4)對(duì)于重大操作或異常工況可能會(huì)造成保護(hù)誤動(dòng)的,,應(yīng)申請(qǐng)總工,,由熱工人員解除。(5)進(jìn)行重大操作時(shí),,特別是進(jìn)行與跳機(jī)保護(hù)有關(guān)的工作時(shí),,要做好安全措施和事故預(yù)想。10,、#1機(jī)汽輪機(jī)高排壓力高信號(hào)管路凍結(jié),,保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘2002年12月9日23:17 ,,#1機(jī)組負(fù)荷423MW,、主汽壓力15.9MPa、汽溫537/528℃,,汽機(jī)跳閘,,發(fā)電機(jī)、鍋爐聯(lián)跳,,電網(wǎng)頻率降至49.75Hz,。廠用電自切成功。ETS顯示跳閘原因:REMOTE 4 TRIP(高壓缸排汽壓力高),。高排壓力高信號(hào)管路未加保溫,,位置靠近機(jī)房西大門處,氣溫低,,信號(hào)管路凍結(jié),,因水結(jié)冰后體積膨脹,高排壓力高信號(hào)管路及壓力開關(guān)處水變成冰膨脹,,壓力升高,,超過(guò)4.92MPa時(shí)壓力開關(guān)動(dòng)作,汽機(jī)跳閘。(1)對(duì)于信號(hào)管路,、變送器增加保溫或伴熱電纜,,切實(shí)做好冬季防凍措施,防止測(cè)量信號(hào)不準(zhǔn)或開關(guān)誤動(dòng)作,;(2)解除汽機(jī)“高壓缸排汽壓力高”跳閘條件,,送光字牌發(fā)報(bào)警信號(hào)。(已解除)轉(zhuǎn)發(fā)是最大鼓勵(lì),!感謝您的支持!
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