王甲安,等/文 華電電力科學研究院有限公司 [導讀]這篇文章從材料質量,、焊接質量,、運行疲勞、金屬腐蝕等4個方面對EH油系統(tǒng)管理泄漏的常見原因進行了分析,。關于這些,,最后一個金屬腐蝕最容易被大家忽略,一般說腐蝕,,目光會放在伺服閥上,,而對于EH油管路的腐蝕不太注意。本文給出了一個EH油管路因腐蝕而泄漏的實例,,也給大家敲響了一個警鐘:EH油系統(tǒng)的腐蝕是普遍存在的,,是雙向的,油可以腐蝕管子,,管子質量不好,,也能污染油;其實,,很多時間,,在EH油管路與保溫結合處、與金屬支架結合處,,在靠近油動機溫度較高處,,都可能會加劇腐蝕。 摘要:汽輪機EH 油系統(tǒng)管道連接供油系統(tǒng),、危急遮斷系統(tǒng)與執(zhí)行機構構成整個回路,, 其作為油介質的傳輸通道,一旦發(fā)生泄漏,,將直接造成發(fā)電機組非計劃停運,,讓企業(yè)蒙受巨大的經(jīng)濟效益與社會效益損失。針對某集團公司近期火電機組發(fā)生的多起EH 油管道泄漏案例,,從金屬材料角度概括了EH 油管道常見的幾類失效機制,,并結合每個典型案例,對失效分析過程及要點做了簡單介紹,,重點從技術監(jiān)督角度提出了治理和防范措施,,具體到相應的檢查方法和檢查內(nèi)容,切合現(xiàn)場,以供借鑒,。 0 引言 汽輪機EH 油系統(tǒng)作為機組重要的調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),,其可靠性直接關系到機組的正常調(diào)節(jié)運行,極端情況下會影響電廠主設備及全廠的重大安全,,甚至造成發(fā)電機組非計劃停運[1-4],。油系統(tǒng)管道連接供油系統(tǒng)、危急遮斷系統(tǒng)與執(zhí)行機構,,構成回路,,其作為油介質的傳輸通道,直接關系到EH 油系統(tǒng)中油介質的流通傳遞,,一旦油系統(tǒng)管道發(fā)生泄漏,,將直接造成發(fā)電機組非計劃停運,讓企業(yè)蒙受巨大的經(jīng)濟效益與社會效益損失,。 EH 油管道主要采用不銹鋼材質(0Cr18Ni9,、1Cr18Ni9Ti 等),外徑較小,,一般在F14~F32 mm,,管壁厚度為2~4 mm,正常運行時系統(tǒng)壓力一般在14.5 MPa 左右,,最高可達16 MPa,,由于EH油管道管徑小,、壁薄,、工作壓力高,對管子材質質量,、焊接質量及結構布置要求比較高,。EH油管道受機組振動、管夾固定不良以及壓力油波動等因素影響,,會產(chǎn)生頻繁的振動現(xiàn)象,,加之在基建階段EH 油管道穿越空間大、走向復雜,、不便排查的特點,,對機組的安全穩(wěn)定運行埋下了隱患。 近期,,某集團公司發(fā)電企業(yè)發(fā)生了多起EH油管道破裂泄漏導致機組非計劃停運事件,,本文結合這幾起典型案例,總結概括了EH 油管道常見的幾類失效機制,,主要有材質質量缺陷,、焊接質量缺陷、疲勞斷裂以及腐蝕等,并結合每個典型案例,,簡單介紹了其失效分析過程及要點,,重點從技術監(jiān)督角度提出治理和防范措施,治理和防范措施具體到相應的檢查方法和檢查內(nèi)容,,切合現(xiàn)場,,以供參考。 1 材質質量缺陷 材質質量缺陷是指金屬材料在初始狀態(tài)下其自身存在的原始缺陷,,主要包括錯用材料以及加工制造缺陷等[5-6],。對于在役機組,由于檢驗工作量大,、面廣,,檢驗方法針對性不強等因素,找出材質質量缺陷的難度很大,,特別是加工制造類缺陷,,通過常規(guī)的現(xiàn)場檢驗檢測手段更加難以發(fā)現(xiàn),因此,,建議利用檢修期,,制定動態(tài)的隱患排查計劃,采取多種檢驗手段相結合的方式,,包括取樣進行實驗室分析,,排查加工制造類缺陷隱患。對于錯用材料的情況,,可利用光譜分析儀進行排查,。另外,最好能夠在基建期間嚴把安裝前質量的檢驗檢測工作,,關口前移,,保證機組不“帶病”運行,同時,,加強材料的入庫驗收,、保管、領用的監(jiān)督管理,,按照相關標準[7-9]要求,,切實做好材料的檢驗檢測。 2017 年9 月24 日某電廠2 號機組(600 MW)發(fā)生EH 油管泄漏,,位于彎管處中性面位置,,呈縱向開裂。油管道規(guī)格為F16×2 mm,,材質為0Cr18Ni9 不銹鋼管,。首先進行了化學成分分析,,成分無異常,外觀檢查,,發(fā)現(xiàn)彎管內(nèi),、外表面有多處明顯制造劃痕,部分劃痕縱向延伸至整個管件,。微觀組織分析組織正常,,為正常奧氏體組織,未見晶間腐蝕裂紋,,但存在大量帶狀缺陷,,在服役過程中,這些帶狀組織缺陷易成為裂紋源,,使材料發(fā)生失效開裂,,降低了材料的使用壽命。維氏硬度檢測結果表明油管的彎管部分的維氏硬度值已經(jīng)超出標準要求,。分析認為,,該泄漏的主要原因是材質質量缺陷,微觀組織存在大量帶狀缺陷,,彎管表面質量差,,隨著時間的推移,缺陷擴大最終導致EH 油管道泄漏,。 2 焊接質量缺陷 焊接質量缺陷,,主要包括裂紋、未焊透,、未熔合,、咬邊、氣孔,、焊瘤等缺陷,,這些缺陷存在于金屬基體中,,減少了焊縫截面積,,降低了基體承載能力,產(chǎn)生應力集中現(xiàn)象,,在應力的作用下,,缺陷逐漸發(fā)展,最終導致基體開裂[5],。焊接質量受坡口形式,、母材、焊材,、焊接工藝,、熱處理工藝以及焊工技術水平等因素影響較大,。由于EH油管管徑小、管壁薄,,焊接時大多采用承插焊接方式,,承插焊類似于角焊縫,,具有一定的焊接強度,,但焊后應力狀況不好,易發(fā)生焊接未焊透,,另外,,EH 油管安裝空間小,,現(xiàn)場焊接施工較困難,在焊接過程中容易發(fā)生焊縫焊接工藝控制不佳,,造成焊接質量差,,勢必導致焊縫應力集中傾向增加,加速焊接失效,。針對焊接質量缺陷,,可通過加強焊材質量監(jiān)督、焊接過程監(jiān)督,,提高焊工技術水平等有效手段來保證焊接質量,,后期可以通過采用合適的檢驗檢測方法及時發(fā)現(xiàn)缺陷。 2017 年7 月4 日某電廠3 號機組發(fā)生EH 油管泄漏,,檢查人員就地檢查,,發(fā)現(xiàn)EH 油A 泵出口管道(規(guī)格F25×2.5mm、材質1Cr18Ni9Ti)至出口濾網(wǎng)前活節(jié)焊縫熔合線處開裂,,見圖1,。宏觀檢查發(fā)現(xiàn)該管道與活節(jié)采用承插式焊接方式,焊口采用單道焊接,,未采取多層多道的焊接成型方式,,造成焊口存在較大的殘余應力。射線檢測結果表明該類承插式焊縫存在未焊透缺陷,。對該插接接頭縱向剖開后,,宏觀檢查發(fā)現(xiàn)焊縫部位的管子內(nèi)壁存在焊瘤缺陷,表明焊接工藝控制不佳,,再加上焊接時未留有膨脹間隙帶來的膨脹附加應力,,造成在熔合線處產(chǎn)生明顯的微裂紋,繼而在管道持續(xù)的低幅度振動作用下,,最終導致在焊縫處開裂,。 3 疲勞斷裂 疲勞斷裂是指金屬部件在交變應力的作用下,首先在局部應力集中或強度較低部位產(chǎn)生裂紋,,裂紋隨后擴展導致的斷裂[5],。疲勞斷裂時無明顯的塑性變形,,引起疲勞斷裂的應力很低,通常都是低于靜載時的屈服強度,,其微觀形貌能清楚地顯示疲勞源區(qū),、疲勞擴展區(qū)和終斷區(qū)。疲勞斷裂具有在時間上的突發(fā)性,,在位置上的局部性及對環(huán)境和缺陷的敏感性等特點,,故疲勞斷裂常不易被及時發(fā)現(xiàn)且易于造成事故。 2017 年6 月21 日某電廠1 號機組因EH 油管泄漏造成機組非計劃停運,。該EH 油管材質為1Cr18Ni9Ti,,規(guī)格為F14×2.5 mm,首先進行了化學成分分析,,成分無異常,,宏觀檢查,斷口表面凹凸不平,,較為粗糙,,存在明顯區(qū)域性特征。對斷口進行掃描電鏡分析,,發(fā)現(xiàn)斷口存在明顯的疲勞源區(qū),、疲勞擴展區(qū)和終斷區(qū)。圖2 為斷口在掃描電鏡下的微觀形貌圖,,可見疲勞擴展區(qū)存在明顯疲勞輝紋,,終斷區(qū)有明顯突起及變形跡象,微觀呈韌窩斷口形貌,,屬于典型的疲勞斷裂[4-5],。為進一步查找疲勞斷裂的原因,對斷口試樣進行了金相組織分析,,母材組織為正常奧氏體組織,,焊縫區(qū)金相組織明顯粗大,熔合區(qū)附近晶界較粗大,,表明該焊縫焊接工藝控制不佳,,焊接線能量過大,焊接質量差,,勢必導致該焊縫應力集中傾向增加,。該斷口所處位置位于EH 油管道接頭螺母旁,距離中調(diào)門閥很近,,本身在服役狀態(tài)下就是應力相對集中區(qū),而內(nèi)部又承受了15 MPa 的工作油壓,,加上焊接工藝控制不良帶來的附加應力,,繼而在持續(xù)受到機組振動帶來的直接或間接的低周交變應力作用下,,最終導致在薄弱部位開裂、擴展,,直至完全斷裂,。 4 腐蝕 EH 油系統(tǒng)的正常工作油溫為21~60 ℃,運行中一般控制在43~55 ℃,,當EH 油局部過熱時,,就可能產(chǎn)生氧化,導致酸值增加變質,,對伺服閥,、電磁閥、管道等產(chǎn)生腐蝕,。統(tǒng)計歷年EH 油管道泄漏事件,,EH 油管道因腐蝕原因造成泄漏的情況并不多見,但是,,因EH 油酸值,、水分、顆粒度升高造成油質下降進而影響系統(tǒng)的正常運行的事件時有發(fā)生,,運行人員應加強對EH 油取樣化驗監(jiān)督,,如發(fā)現(xiàn)油中酸度、電阻率,、水分,、顆粒度等嚴重超標時,應及時進行換油處理,。 2018 年1 月28 日某電廠11 號機組發(fā)生了GV3 油動機EH 安全油管道彎頭內(nèi)側因腐蝕導致漏油,,造成EH 油壓低機組非計劃停運。該EH油管道彎頭漏點處最靠近主汽門的殼體,,運行溫度相對較高,,在高溫的長期作用下,EH 油發(fā)生變質,,并結成油垢沉積在彎頭局部管壁上,,隨著油垢的濃度和酸度大幅增加,較高的溫度又加快了腐蝕,,形成腐蝕坑,,最終穿透管壁而發(fā)生泄漏。通過對該彎頭縱向剖開宏觀檢查,,發(fā)現(xiàn)在油管彎頭處存在長約6 cm 左右的黑色硬質碳化物,,清理后,有2 個5 mm 左右的腐蝕坑,,其中有一個腐蝕坑已完全穿透管壁造成本次事件,。 5 結論與建議 EH 油管道作為油介質的傳輸通道,,直接關系到EH 油系統(tǒng)中油介質的流通傳遞,一旦油系統(tǒng)管道發(fā)生泄漏,,將直接造成發(fā)電機組非計劃停運,。本文結合幾起典型案例,從金屬材料角度,,概括了EH 油管道常見的幾類失效機制,,主要有材質質量缺陷、焊接質量缺陷,、疲勞斷裂以及腐蝕等,。各發(fā)電企業(yè)應高度重視EH 油系統(tǒng)管道的監(jiān)督、檢驗和診斷,,超前預測EH 油管道的缺陷和隱患,,全面提高EH 油管道的安全穩(wěn)定。 1)重視對EH 油管道的監(jiān)督檢驗,,全面梳理基建期間及在役運行階段EH 油管道等機,、爐外小管及壓力容器技術檔案,建立健全技術檔案,,動態(tài)管理,。技術檔案至少應包括系統(tǒng)名稱、安裝部位,、管道(及閥門),、規(guī)格及長度、彎頭數(shù)量及位置,、使用材質,、焊口數(shù)量及位置,檢驗及更換記錄等等,,必要時應有管線圖,。 2)組織排查EH 油管道是否存在焊縫質量缺陷、管道異常振動,、管道布置不合理,、管道材質缺陷、與熱源安全距離不足,、管道支吊架異常情況等問題,,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取有效的防范措施。 3)加強EH 油管道振動監(jiān)測與治理,。EH 油管道受機組振動,、管夾固定不良以及壓力油波動等因素影響,會產(chǎn)生頻繁的振動現(xiàn)象,應避免管道和焊縫長期處在振動較大的工況下運行,,及時治理,,消除隱患,。 4)加強對EH 油管道焊縫的檢驗檢測,,特別是插入式焊接結構形式的三通焊縫、結構突變部位焊縫的檢測,,檢測時應優(yōu)先選用射線探傷與滲透探傷結合的方式,,如檢測空間允許,進行射線探傷時應采用2次透射的方式(2次透射角度相差90°),,以提高缺陷檢出率,。 5)加強EH 油管的焊接監(jiān)督:對于性能不良、存在缺陷的焊口進行更換,,更換時,,優(yōu)先采用對接形式,加強焊工技術資格的審查,,嚴格執(zhí)行焊接工藝要求,,焊接過程應有專人進行質量監(jiān)督,加強過程質量控制,。焊后對焊口進行100%檢驗,。 6)加強新更換EH 油管的檢驗。更換的新管必須按照相關標準的要求經(jīng)檢驗合格后方可投入使用,。其化學成分,、規(guī)格尺寸應符合要求,無表面質量缺陷,,必要時,,應取樣進行微觀組織、力學性能,、工藝性能的檢驗,。 參考文獻 [1] 王笑微,董曄,,常治軍,,等.EH 供油系統(tǒng)油泵出口濾網(wǎng)堵塞原因分析及污染防控[J].中國電力,2015,,48(9):56-60. 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