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消失模鑄造鑄鋼件夾渣分析及解決辦法

 GXF360 2019-11-06

我廠在2012年開始組織使用消失模鑄造工藝,,通過對(duì)一些廢舊設(shè)備的利用,,自行建設(shè)了一套消失模鑄造工藝系統(tǒng),主要用于對(duì)5~100kg的中小型鑄鋼件批量加工,。由初期的缺乏經(jīng)驗(yàn)到現(xiàn)在已經(jīng)初具規(guī)模,,對(duì)消失模鑄造中普遍存在的夾渣、縮孔等缺陷進(jìn)行了原因分析,,提出了實(shí)用的解決措施,,有效地提高了鑄件質(zhì)量,,降低了生產(chǎn)成本。

設(shè)計(jì)意圖:讓學(xué)生知道酒精脫色的原理和掌握酒精脫色方法,;不用明火水浴加熱酒精,,消除可能因操作不當(dāng)引發(fā)火災(zāi)的安全隱患;恒溫在酒精沸點(diǎn)之下加熱,,避免酒精因沸騰飛濺出來意外傷到學(xué)生,;全班共用一套儀器集中脫色,可以節(jié)省儀器,、簡(jiǎn)化操作,、便于課堂管理和安全監(jiān)控。

1. 夾渣缺陷的發(fā)現(xiàn)過程

發(fā)現(xiàn)夾渣缺陷是在皮帶輸送機(jī)主滾筒端部軸承座機(jī)加工時(shí),,表面出現(xiàn)大量白色或黑色的顆粒狀斑點(diǎn),,同時(shí)切面出現(xiàn)粉狀痕跡,可以肯定是出現(xiàn)了夾渣缺陷,。通過顯微鏡觀察,,這些斑點(diǎn)和我廠用的鎂橄欖石型砂組織結(jié)構(gòu)相同,說明這些夾渣成分就是鎂橄欖石,。經(jīng)過多次分析總結(jié),,以及根據(jù)鑄件及澆注系統(tǒng)表面狀況,判斷在澆口杯,、直澆道,、橫澆道、內(nèi)澆道和澆口表面或連接處以及鑄件表面粘砂嚴(yán)重或有裂紋狀粘砂存在,,基本可以肯定鑄件有夾渣和進(jìn)砂缺陷,。通過對(duì)澆道棒或澆道拉筋的取樣,可看到取樣端面上有白色斑點(diǎn),,嚴(yán)重時(shí)端面會(huì)形成一圈白色斑點(diǎn),。

2. 夾渣缺陷產(chǎn)生的原因分析

經(jīng)在生產(chǎn)實(shí)踐中觀察,從澆口杯,、直澆道,、橫澆道及鑄件等可能進(jìn)砂部位著手分析,發(fā)現(xiàn)在澆口杯與直澆道,、直澆道與橫澆道,、橫澆道與工件的連接處,缺陷最為明顯,,追溯鑄造記錄分析,,有以下幾個(gè)方面的原因。

(1)白模涂料厚度不均勻 進(jìn)行第二次和第三次上涂料時(shí),,在工件轉(zhuǎn)折過渡處涂層局部變?。换蚴窃跐茶T注時(shí)由于鋼水液的沖刷形成的涂料破裂,,砂和鋼液混合進(jìn)入工件中,,從而導(dǎo)致了夾渣缺陷。

(2)涂料未干透,,強(qiáng)度差 由于白模裝箱時(shí),,澆口杯及所有澆道均是在澆注前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)粘接,導(dǎo)致粘接位置局部涂料無法干透,,強(qiáng)度過低,。

按照規(guī)定,可以要求被告按照其因侵權(quán)造成的損失進(jìn)行賠償,。但如果在實(shí)際的案件中,,原告使用的圖片不屬于商業(yè)使用圖片,被告的使用不會(huì)對(duì)原告的市場(chǎng)造成威脅,,甚至圖片可能對(duì)原告起到一定的積極影響,,此時(shí),原告不能以造成自己經(jīng)濟(jì)損失為由要求被告進(jìn)行賠償,。

(3)澆注系統(tǒng)的白膜表面涂料開裂或脫落,,造成鎂橄欖石砂進(jìn)入工件 這種情況主要發(fā)生在天氣較差時(shí),由于人員操作不當(dāng),,將白膜放在烤箱內(nèi)烘烤時(shí)溫度偏高,,從而造成涂料開裂。

(4)裝箱振動(dòng)不到位 這會(huì)造成局部型砂松散不實(shí),,鎂橄欖石砂對(duì)涂層支撐強(qiáng)度差,,局部被鋼液沖垮,從而導(dǎo)致漏砂,、漏鋼液,。

(5)工藝參數(shù)選擇不恰當(dāng) 生產(chǎn)中,涂層的厚薄,、澆注速度的快慢,、澆注溫度的高低、負(fù)壓的大小等因素,,都會(huì)對(duì)鑄件夾渣和進(jìn)砂問題產(chǎn)生影響,。

3. 解決進(jìn)砂夾渣缺陷的措施

(1)涂料環(huán)節(jié)改進(jìn)措施 涂料主要作用:提高模樣表面的強(qiáng)度和剛度,排氣,,隔離金屬熔液和型砂,,降低工件表面的光潔度粗糙度值。我廠使用的涂料是桂林六號(hào),這種涂料具有良好的耐高溫性,、透氣性,、耐火性能、耐高溫沖刷等性能,。

在涂料環(huán)節(jié),,具體的改進(jìn)措施是改變過去多次浸涂的方式,采用一種少量多層澆涂方式,。通過第一次浸涂后,,待底層干透后,第二層采用澆涂,,利用勺子將涂料均勻的澆在工件上,,待第二層干透后,再澆第三層,,對(duì)于轉(zhuǎn)角處采用局部補(bǔ)澆,,保證各處涂層均勻,涂層厚度控制在2~3mm,。改進(jìn)涂刷工藝后,,在工件表面基本上消除了進(jìn)砂的現(xiàn)象。

涂料的干燥最好采用自然風(fēng)干,,如果在雨季,,則在室內(nèi)通過對(duì)流通風(fēng)設(shè)備風(fēng)干;如采用烤箱烘烤,,溫度不得超過60℃,,并且依靠通風(fēng)環(huán)流設(shè)備控制空氣的濕度,既可提高烘干效率,,又能保證涂層不開裂,。

(2)裝箱環(huán)節(jié)的改進(jìn)措施 在裝箱時(shí),首先要仔細(xì)檢查模樣表面的涂料層,,避免有任何脫落,、裂紋和開裂,尤其是直澆道與橫澆道結(jié)合處,、橫澆道與內(nèi)澆道結(jié)合處,、內(nèi)澆口與鑄型結(jié)合處,一旦存在松動(dòng),、裂紋,、連接不牢等現(xiàn)象就有可能進(jìn)砂。這就要求結(jié)合處強(qiáng)度要高,、涂料層較厚,,同時(shí)澆注系統(tǒng)要有足夠的剛度,,必要時(shí)需設(shè)置拉筋或加固套。在裝箱粘接完畢后,,如發(fā)現(xiàn)有裂紋,,可適當(dāng)加厚補(bǔ)刷涂層,但補(bǔ)刷后必須增加烘干措施,,提高涂層的強(qiáng)度,,防止跑砂。

模樣組放置于砂箱底砂上時(shí)應(yīng)保持平穩(wěn),,需放置到位才允許開始撒砂振動(dòng),以避免震裂涂料層,。加砂動(dòng)作應(yīng)盡量輕柔,,可先用軟管加砂,振動(dòng)穩(wěn)定后再用雨淋設(shè)備撒砂,。開始時(shí)只需通過一到兩臺(tái)振動(dòng)器進(jìn)行小幅振動(dòng),,待模樣完全被干砂埋沒再增加兩臺(tái)振動(dòng)器進(jìn)行大幅振動(dòng)。整個(gè)裝箱,、撒砂,、振動(dòng)、造型操作過程中,,要保證在澆注前模樣組涂料層沒有任何脫落,、開裂和裂紋,同時(shí)要保證鎂橄欖石砂將模樣空隙充填嚴(yán)實(shí),。

(3)澆注環(huán)節(jié)的改進(jìn)措施 澆注時(shí)速度越快對(duì)澆注系統(tǒng)和鑄型的沖刷越大,,涂料被沖壞造成進(jìn)砂現(xiàn)象的可能性也越大,因此澆包要盡可能降低澆注高度,,包嘴盡量靠近澆口杯,,以降低沖刷力。在澆注前必須充分打渣,,澆注時(shí)要進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿踉?,防止渣料進(jìn)入,影響工件品質(zhì),。

澆注時(shí)溫度控制也是關(guān)鍵的一環(huán),,溫度越高,對(duì)涂料性能要求就越高,,就越容易產(chǎn)生粘砂,、夾渣等缺陷,應(yīng)選擇合適的澆注溫度,。鑄鋼件澆注溫度為1430~1500℃為宜(可在打渣時(shí)用紅外測(cè)溫儀進(jìn)行檢測(cè)),。

我廠使用的熔煉爐爐為1t中頻感應(yīng)電爐,,一包鐵液在600~700kg。澆注時(shí)間控制在20~30s,,防止鋼液將涂層沖垮,。

(4)負(fù)壓控制環(huán)節(jié)的改進(jìn)措施 消失模鑄造的澆注過程一般是在真空條件下進(jìn)行的,負(fù)壓主要是用于緊實(shí)干砂,、加快排氣,、提高充型能力。而負(fù)壓度的大小對(duì)鑄件質(zhì)量也有很大影響,,過大的負(fù)壓度使金屬液流經(jīng)開裂處時(shí)吸入干砂和夾雜物的可能性增加,,也使鑄件的粘砂缺陷增加,因此必須控制負(fù)壓值,,降低負(fù)壓系統(tǒng)的流量,,控制真空泵每分鐘流量在砂箱容積的5~8倍。負(fù)壓值一般控制在0.6 MPa以下,,澆注鑄鋼件負(fù)壓值采用先大后小的原則,,開始澆注時(shí)控制在0.5 MPa,隨著澆注量的增加,,負(fù)壓值會(huì)有所降低,,但要盡量控制在0.4 MPa以上。

“哈哈哈……”左達(dá)突然放聲大笑起來,,“是嗎,?是我自以為聰明,還是你自以為聰明,?你想過沒有,,你的錢包在我身上,萬一我死了,,你怎么解釋,?”

4.生產(chǎn)效果

通過采取以上改進(jìn)措施后,鑄件質(zhì)量有了明顯的改善,。在出箱時(shí)可以發(fā)現(xiàn),,工件上基本不存在漏水、粘砂現(xiàn)象,,而在工件冷卻收縮過程中,,涂層自然脫落比較完整,降低了清砂工作量,。工件熱處理后進(jìn)行機(jī)加工時(shí),,基本上不出現(xiàn)夾渣現(xiàn)象,刀具的損耗也明顯降低,。改進(jìn)工藝前,,機(jī)加工車間的每臺(tái)車床平均車刀消耗量為每年60把左右,,現(xiàn)在已經(jīng)降低至每年20把左右。同時(shí)鑄造工件合格率由過去的70%提高到90%以上,,既提高了工效,,又降低了生產(chǎn)成本。

孟子云:“天將降大任于斯人也,,必先苦其心志,,勞其筋骨,餓其體膚,,空乏其身,,行拂亂其所為?!笨喽谎?,是讓我們靜靜地蛻變,待到時(shí)運(yùn)際遇,,一鳴而天下驚。

從中石化某分公司的實(shí)際停工經(jīng)驗(yàn)來看,,通過增加密閉吹掃流程,,實(shí)現(xiàn)吹掃期間廢氣、污水的密閉排放,,通過柴油和超級(jí)清洗,、合理統(tǒng)籌和優(yōu)化方案,降低吹掃難度和提高吹掃質(zhì)量,,通過化學(xué)清洗降低設(shè)備打開后的發(fā)生自燃的風(fēng)險(xiǎn),。從種種措施和效果上來看,完全可以做到在平穩(wěn)和安全的前提下實(shí)現(xiàn)常減壓裝置的環(huán)保停工,。

5. 結(jié)語

在消失模鑄造生產(chǎn)的全過程中,,涂料層的脫落、開裂,、裂紋,,以及直澆道和澆注系統(tǒng)封閉不嚴(yán)密等因素是造成進(jìn)砂和夾渣缺陷的主要原因。消失模鑄造與其他鑄造方法相比難度較大,,因此其中任一環(huán)節(jié),、任一道工序都需要進(jìn)行嚴(yán)格的管控。只有加強(qiáng)管理,,發(fā)現(xiàn)問題,,認(rèn)真開展追溯,找到問題的根源,,采取辦法進(jìn)行處理,,才能有效地降低缺陷的產(chǎn)生。

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