1.設(shè)備概況 該電廠3號(hào)鍋爐為武漢股份有限公司生產(chǎn)的WGZ1165/17.5-2型亞臨界壓力,、自然循環(huán),、汽包鍋爐,。燃燒器四角布置、切向燃燒,,每臺(tái)燃燒器配有22個(gè)噴口,其中一次風(fēng)噴口5層(最下層為微油點(diǎn)火燃燒器),,17層二次風(fēng)噴口,,SOFA燃燒器每角分為兩組,,每組設(shè)置3層二次風(fēng)噴口,。除布置了周界風(fēng)外,每角還布置了8層CFS噴口 ,。 鍋爐采用中速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),,配5套北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的ZGM95G-Ⅱ型中速磨煤機(jī),制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)為四臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用,,燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),實(shí)際燃料消耗141.09t/h,。 2.投產(chǎn)以來(lái)水冷壁高溫腐蝕換管情況 該電廠3號(hào)爐于2015年06月移交生產(chǎn),,2016年06月、09月兩次停爐水冷壁共換管221根(最低壁厚3.5 mm,換管壁厚6.0mm),;2017年11月3號(hào)爐停爐水冷壁共換管135根(最低壁厚4.7 mm,換管壁厚5.8mm),。上次高溫腐蝕區(qū)域更換直管管壁減薄速率均小于0.5mm/a,。 從數(shù)據(jù)可看出,3號(hào)爐水冷壁換管數(shù)量由2016年221根減少至2017年135根同比減少了86根,減少了38.9%,。如果考慮本次換管壁厚為5.8mm,上次換管壁厚為6.0mm以及本次有78根水冷壁管為未更換原始管的話,,則本次換管數(shù)量將大大減少,說明分廠在前期煤質(zhì),、燃燒調(diào)整及制粉系統(tǒng)精細(xì)化調(diào)整方面管控較好,。 3. 高溫腐蝕原因分析 3.1原煤硫份較高 從圖1、圖2可知,,2015年06月~2016年06月煤中硫份平均值2.36%,,2016年10月~2017年10月煤中硫份平均值1.69%,硫份呈下降趨勢(shì),,說明分廠燃煤硫份管控有成效,,但燃煤硫份仍超過設(shè)計(jì)值0.98%,約72%,。 圖1 2015.06~2016.06原煤硫份統(tǒng)計(jì) 圖2 2016.10~2017.10原煤硫份統(tǒng)計(jì) 眾所周知,,煤種含硫量較高是發(fā)生鍋爐水冷壁高溫腐蝕的重要因素,上鍋設(shè)計(jì)處高工張翔認(rèn)為,水冷壁外壁高溫腐蝕主要判斷依據(jù)是: a.燃料硫份Sar≥1%; b.煤粉氣流沖刷水冷壁管,; c.水冷壁管壁溫度>350℃; d.水冷壁附近O2≤2%,; 從我公司現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量來(lái)看,,水冷壁壁面氣氛均處于強(qiáng)還原性氣氛中,CO含量均>0.5%(儀表滿量程),,需要指出的是CO并不直接參與水冷壁高溫腐蝕,,而僅是還原性氣氛的指示劑。300MW等級(jí)亞臨界鍋爐蒸汽飽和溫度可達(dá)到350℃,,水冷壁管壁外部溫度至少在400℃以上,;從上述依據(jù)來(lái)看,該電廠3號(hào)爐水冷壁完全具備發(fā)生高溫腐蝕的條件,。 從多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際來(lái)看,,在保證鍋爐正常燃燒狀況下,維持水冷壁壁面附近一定氧氣,,達(dá)到破壞還原性氣氛,,就可有效減緩甚至避免水冷壁發(fā)生高溫腐蝕。 3.2燃燒器CFS風(fēng)門開度不合理 機(jī)組投產(chǎn)后,,燃燒器CFS風(fēng)門開度和主二次風(fēng)風(fēng)門開度,,機(jī)組投產(chǎn)后一直維持同步開度在30~45%之間, 一次風(fēng)速維持在30 m/s左右,這種配風(fēng)方式容易導(dǎo)致火焰偏斜,因?yàn)樗慕侨紵骶O(shè)計(jì)有8個(gè)CFS噴口,,該噴口設(shè)計(jì)角度為沿水冷壁方向與主氣流正切22o,,設(shè)計(jì)意圖為風(fēng)包粉保護(hù)水冷壁;但從實(shí)際來(lái)看,,當(dāng)該風(fēng)門開度較大時(shí),,容易造成煤粉氣流貼壁,這點(diǎn)從冷態(tài)空氣動(dòng)力工況測(cè)量可以得到驗(yàn)證,。也就是說鍋爐熱態(tài)運(yùn)行時(shí),,CFS開度較大起不到應(yīng)有設(shè)計(jì)意圖,反而可能會(huì)導(dǎo)致煤粉氣流刷墻,,引起爐膛水冷壁結(jié)渣及高溫腐蝕,。上述觀點(diǎn),從2016年停爐檢查發(fā)現(xiàn)爐膛四壁掛焦嚴(yán)重,,尤其是爐右墻掛焦較多,,且右墻水冷壁換管207根,即可得到證實(shí),。 鑒于3號(hào)爐高溫腐蝕嚴(yán)重情況,,科室會(huì)同運(yùn)管科進(jìn)行了分析,改變輔助風(fēng)和CFS風(fēng)門均等開度為CFS風(fēng)門不大于25%,,輔助風(fēng)根據(jù)負(fù)荷為30~45%開度的調(diào)整思路,,以改善煤粉氣流貼壁現(xiàn)象;并專門下發(fā)了№:TSYC 2016002派遣單,,要求分廠重點(diǎn)進(jìn)行制粉系統(tǒng)精細(xì)化調(diào)整,,同樣是為了起到改善一次風(fēng)煤粉氣流和二次風(fēng)良好混合、燃燒充分,,改善火焰偏斜現(xiàn)象,。 該電廠3號(hào)爐燃燒調(diào)整后,于2017年11月停爐檢查發(fā)現(xiàn)爐膛結(jié)焦情況得到了明顯減輕,,同時(shí)換管數(shù)量大大減少也定量驗(yàn)證了前期調(diào)整思路的正確性,。 3.3燃燒區(qū)域局部缺氧燃燒 受各粉管阻力不一和煤粉分配器分離特性影響,即使風(fēng)量調(diào)平也存在粉量不平情況,。一般來(lái)說,,采用良好性能動(dòng)態(tài)分離器的煤粉管道粉量偏差可在10%左右,但采用靜態(tài)分離器的煤粉管道粉量偏差,,最高甚至高達(dá)30%以上,;而二次風(fēng)量一般保持同層一致,這樣在總風(fēng)量不變情況下,,部分燃燒器出現(xiàn)缺氧燃燒,,另一部分燃燒器出現(xiàn)富氧燃燒,,這樣以來(lái)部分水冷壁區(qū)域會(huì)處于還原性氣氛中,在導(dǎo)致結(jié)渣的同時(shí)也往往伴隨著高溫腐蝕的出現(xiàn),。2016年06,、09月份停爐檢查發(fā)現(xiàn)右墻水冷壁結(jié)渣較多、換管數(shù)量較多,,也說明粉量偏差大,,存在火焰偏斜沖刷水冷壁現(xiàn)象。 從2016年06月冷態(tài)空氣動(dòng)力場(chǎng)和2016年08月制粉熱態(tài)測(cè)量數(shù)據(jù)來(lái)看,,3號(hào)爐部分磨煤機(jī)出口一次風(fēng)管冷態(tài),、熱態(tài)均存在風(fēng)速不平現(xiàn)象,且一般前墻風(fēng)速高于后墻,。當(dāng)前墻兩角風(fēng)速高于后墻,,往往會(huì)導(dǎo)致火焰中心偏向右墻,從而引起水冷壁管高溫腐蝕,,在2016年07月底08月初利用西安熱工院在2號(hào)爐做熱力試驗(yàn)機(jī)會(huì),,借用該院設(shè)備進(jìn)行了制粉熱態(tài)測(cè)量并進(jìn)行四角粉管熱態(tài)調(diào)整,盡管有個(gè)別粉管縮孔卡澀,,但從2017年11月停爐檢查結(jié)果來(lái)看,,該調(diào)整對(duì)減緩水冷壁高溫腐蝕也取得了積極效果。 3.4燃燼風(fēng)量設(shè)計(jì)較大 該電廠3號(hào)爐設(shè)計(jì)有6層燃燼風(fēng),,燃燼風(fēng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出鍋爐低氮燃燒實(shí)際需要,。BMCR工況燃燼風(fēng)率該電廠3號(hào)爐設(shè)計(jì)值40%,而同類型機(jī)組另一A電廠東鍋燃燼風(fēng)率設(shè)計(jì)值28%,,B電廠華西能源鍋爐燃燼風(fēng)率設(shè)計(jì)值24%,,可見該電廠鍋爐燃燼風(fēng)率設(shè)計(jì)值明顯偏大,主燃燒區(qū)過量空氣系數(shù)僅為0.65,,很容易導(dǎo)致主燃燒區(qū)缺風(fēng)、燃燼風(fēng)富氧燃燒,,直接后果就是加劇了主燃燒區(qū)水冷壁還原性氣氛,;眾所周知,該工況恰恰為水冷壁高溫腐蝕創(chuàng)造了良好的內(nèi)部條件,,很容易導(dǎo)致水冷壁區(qū)域發(fā)生大面積高溫腐蝕,。針對(duì)燃燼風(fēng)設(shè)計(jì)偏大狀況,解決的總體思路為在保證NOx達(dá)標(biāo)排放情況下,,盡量少開上三層SOFA風(fēng),,適當(dāng)提高輔助風(fēng)剛性,維持良好的爐膛火焰切圓,,減少火焰貼壁概率,。 4.減輕高溫腐蝕的措施 4.1繼續(xù)執(zhí)行“制粉系統(tǒng)精細(xì)化調(diào)整派遣單”要求內(nèi)容,,做到勤、細(xì)調(diào)整,,并繼續(xù)加強(qiáng)原煤硫份管控,。 4.2 保持合理的輔助風(fēng)和CFS風(fēng)配比,CFS風(fēng)門開度建議不超過30%,。 4.3維持一次風(fēng)速在30m/s以下,,適當(dāng)開大周界風(fēng),減輕水冷壁面還原性氣氛,。 4.4定期校驗(yàn)DCS一次風(fēng)速值,,偏差較大時(shí)進(jìn)行制粉熱態(tài)調(diào)整,盡量保證四角風(fēng)粉平衡,。 4.5機(jī)組正常運(yùn)行中二次風(fēng)箱/爐膛壓差不允許低于0.2KPa,,以保證燃燒器良好的空氣動(dòng)力工況。 4.6鍋爐運(yùn)行中高負(fù)荷氧量維持應(yīng)不低于3.0%,,適當(dāng)提高主燃燒區(qū)氧量,,控制燃燼風(fēng)率小于設(shè)計(jì)值。 4.7提高水冷壁管噴涂質(zhì)量,,同時(shí)修補(bǔ)發(fā)生腐蝕的耐磨涂層,。 4.8鑒于現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)一次風(fēng)縮孔卡澀現(xiàn)象,建議每次大修均對(duì)縮孔進(jìn)行治理,,確保靈活好用,。 5.結(jié)論 SOFA、輔助風(fēng)和CFS風(fēng)門開度不合理,、燃燒配風(fēng)不佳以及煤質(zhì)硫份較高是導(dǎo)致水冷壁高溫腐蝕的主要原因,,水冷壁噴涂質(zhì)量差也是導(dǎo)致高溫腐蝕的一個(gè)重要原因。 |
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