廣告及商務(wù)咨詢熱線電話15024739177 投稿及業(yè)務(wù)交流郵箱:[email protected] 1概況 我公司年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)焦炭90萬噸,,煤焦油 4萬噸,粗苯 1噸,。我公司化產(chǎn)回收工段采用HPF濕法脫硫工藝,,日產(chǎn)脫硫廢液約30噸,三鹽含量達(dá)到300g/L,。一直以來,,我公司脫硫廢液的處理方法都是采用將其摻入到備煤用水,,在此過程中造成硫化物的二次污染和處理,久而久之造成脫硫液副鹽積累,,嚴(yán)重影響了脫硫效率,,副鹽提取已勢在必行。 經(jīng)過多方考察,,我公司于2010年5月與信美科貿(mào)有限公司合作建成日處理30噸脫硫廢液提鹽裝置一套,。工程于2010年5月動工,并與2010年11月投產(chǎn)試運行,,經(jīng)過一段時間的調(diào)試,、優(yōu)化、改造,,現(xiàn)已基本達(dá)產(chǎn),。日產(chǎn)含量≥96%NH4SCN(濕基)2噸,硫代硫酸銨混鹽 2噸,,脫硫液處理量完全滿足脫硫工段需要,。 2基本操作 脫硫液副鹽提取裝置一般有下面三個主要環(huán)節(jié): 2.1脫色 將脫硫廢液用活性炭在一定的溫度下進(jìn)行脫色,脫色后的清夜進(jìn)入清液儲槽暫時儲存供下個工序使用,,脫色后的廢棄活性炭加入到配煤中焚燒,,無固體廢棄物產(chǎn)生。 2.2濃縮 將脫色后的清液加入到濃縮釜進(jìn)行減壓濃縮,,當(dāng)濃縮到一定的溫度和濃度時,,對濃縮液進(jìn)行過濾,分離出其中的硫代硫酸銨和硫酸銨等混合鹽,,過濾后母液進(jìn)入結(jié)晶釜,。 2.3結(jié)晶 將過濾后的母液在結(jié)晶釜中進(jìn)行降溫冷卻結(jié)晶,達(dá)到一定溫度時析出硫氰酸銨晶體,,再通過離心機進(jìn)行固液分離得到硫氰酸銨作為主導(dǎo)產(chǎn)品外賣,,甩后母液進(jìn)入濃縮釜循環(huán)使用,整個系統(tǒng)沒有廢液產(chǎn)生,。 3效益分析 3.1直接效益 含量≥96%的硫氰酸銨每噸售價在4500元以上,,硫代硫酸銨混鹽每噸在200元以上,全年生產(chǎn)以330天計,,直接經(jīng)濟效益: 4500×2×330=2970000元=297萬元 200×2×330=132000元=13.2萬元 合計:310.2萬元 3.2間接效益 副鹽提取后廢液不再用于備煤,,降低了煤中的硫含量和二氧化硫的排放量,可以在原有的基礎(chǔ)上增加了高硫煤的配比,,從而降低了生產(chǎn)成本,,根據(jù)煤炭采購信息,原料煤中硫含量每增加1%,,煤炭價格每噸降低約150元,,效益相當(dāng)可觀。 同時,,由于副鹽提取裝置的穩(wěn)定運行,,使脫硫液中的副鹽始終維持在較低指標(biāo),提高了脫硫溶液吸收硫化氫的效率,,減少了催化劑及堿的用量,,從而降低了脫硫系統(tǒng)的運行費用。 4存在問題 東獅公司的副鹽提取裝置在我廠已經(jīng)已經(jīng)運行一年多,,在這段時間也發(fā)現(xiàn)了很多問題,,其中主要的有兩點,一是板框壓濾機在清理時存在氨味重和勞動強度過大的問題,,效率低,,有待改進(jìn)。二是結(jié)晶釜離心機在加料時容易有液體濺出,,現(xiàn)場環(huán)境太差,。對此,我們也在和東獅公司聯(lián)系改進(jìn),,以便使該裝置能夠長周期的穩(wěn)定運行下去,。
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