對(duì)220kV雙閘變電站長(zhǎng)期誤發(fā)10kV單相接地現(xiàn)象進(jìn)行分析,,發(fā)現(xiàn)了變電站消弧線圈容量不足,造成長(zhǎng)期欠補(bǔ)償運(yùn)行的現(xiàn)象。對(duì)此進(jìn)行了技術(shù)分析,,計(jì)算出消弧線圈容量的缺少量并選擇最優(yōu)的改造方案,,為老舊變電站的消弧線圈容量過(guò)渡性改造提供了經(jīng)濟(jì)安全的選擇,。
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引言
隨著電纜在配電網(wǎng)中的大量使用,,系統(tǒng)電容電流大幅度增長(zhǎng)。對(duì)于中性點(diǎn)不接地系統(tǒng),,當(dāng)發(fā)生單相接地時(shí),,由于電容電流較大,弧光不能自熄,,造成跳閘事故率上升,,嚴(yán)重危脅著電網(wǎng)的安全運(yùn)行。
220kV雙閘變電站是南京河西奧體地區(qū)的一個(gè)重要電源點(diǎn),,其10kV出線直供周邊的用戶。奧體周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直很快,,2014年南京的青奧會(huì),,更是讓周邊的基礎(chǔ)建設(shè)及用電需求突飛猛進(jìn)。24面10kV出線柜已全部投運(yùn),,其中有5條出線是雙拼出線,,實(shí)際出線29回,,近期又新增了6回出線柜。所有的10kV線路均是全電纜出線,,電容電流非常大,。本文針對(duì)220kV雙閘變電站長(zhǎng)期誤發(fā)10kV單相接地現(xiàn)象進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)了變電站消弧線圈容量不足,,造成長(zhǎng)期欠補(bǔ)償運(yùn)行的現(xiàn)象,,對(duì)此進(jìn)行了技術(shù)分析,并提出了改造方案,。
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故障的發(fā)生
2012年4月17日上午9時(shí)左右,,220kV雙閘變電站10kVⅡ段母線接地動(dòng)作,母線三相電壓分別為UA=10.21 kV,,UB=0.38 kV,,UC=10.51kV,選線裝置顯示新城2號(hào)線251線路單相接地,、恢復(fù)頻發(fā),。試?yán)鲁?號(hào)線251后接地消失,對(duì)新城2號(hào)線251線進(jìn)行絕緣測(cè)試,,無(wú)異常,,巡視也未發(fā)現(xiàn)異常,中午12時(shí)試送正常,。在處理故障時(shí)發(fā)現(xiàn)10kV XHK-Ⅱ型消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧及接地選線成套裝置的人機(jī)界面顯示:“2號(hào)消弧線圈容量過(guò)小,,當(dāng)前擋位12擋,已到最大擋,,上調(diào)無(wú)效,!”(見圖1),過(guò)后又顯示正常,,擋位在12擋,,電容電流86.04 A。
2013年220kV雙閘變電站發(fā)生多起10kV母線單相接地,、恢復(fù)頻發(fā)現(xiàn)象,,表現(xiàn)為母線三相電壓不平衡(兩相偏高,一相偏低),,后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)判斷為母線接地故障,,但經(jīng)拉合10kV線路后接地消失,電壓恢復(fù)平衡,。線路單相接地,、恢復(fù)頻發(fā)現(xiàn)象發(fā)生時(shí)間不固定,原因不清楚,。為排查原因需運(yùn)行人員按故障處理流程巡視檢查,,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,,找出發(fā)生故障的根本原因。
圖1 消弧線圈控制裝置圖
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雙閘變電站消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧裝置介紹
220kV雙閘變電站10kV系統(tǒng)采用的是上海思源公司生產(chǎn)的XHK-Ⅱ型消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧及接地選線成套裝置,。由于220kV雙閘變電站是南京河西奧體地區(qū)的一個(gè)重要電源點(diǎn),,其10kV出線直供周邊的用戶。10kV 24面出線柜已全部上滿,,其中有5條出線是雙拼出線,,實(shí)際出線29回,近期又新增了6回出線柜,。所有的10kV線路均是全電纜出線,,系統(tǒng)對(duì)地電容電流非常大,10kV系統(tǒng)采用經(jīng)接地變壓器中性點(diǎn)消弧線圈接地方式,。
220kV雙閘變電站消弧線圈成套裝置采用的是預(yù)先調(diào)節(jié)式補(bǔ)償方式,,即:系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),消弧線圈預(yù)先調(diào)節(jié),,備在補(bǔ)償位置,;單相接地故障時(shí),消弧線圈零延時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償,。在回路中增加阻尼電阻可防止系統(tǒng)振蕩時(shí)諧振過(guò)電壓產(chǎn)生,。而當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地時(shí),中性點(diǎn)流過(guò)很大的電流,,這時(shí)阻尼電阻的保護(hù)單元?jiǎng)幼?,阻尼電阻被短接,流過(guò)消弧線圈的電感性電流與流入接地點(diǎn)的電容性電流相位相反,,電感性電流對(duì)電容性電流進(jìn)行補(bǔ)償,,從而消除弧光接地過(guò)電壓。
阻尼電阻的保護(hù)投退由一套可控硅設(shè)備控制,,當(dāng)阻尼電阻兩端電壓大于可控硅觸發(fā)電壓時(shí),,可控硅觸發(fā),迅速將阻尼電阻短接,,系統(tǒng)電壓恢復(fù)正常達(dá)到可控硅返回值時(shí),,阻尼電阻投入。
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故障原因分析
由阻尼電阻投退原理可知,,正常情況下可控硅應(yīng)不會(huì)觸發(fā)動(dòng)作,,但如果10kV母線三相負(fù)荷不平衡較嚴(yán)重,正常運(yùn)行狀態(tài)下中性點(diǎn)位移電壓就比較大,,一旦系統(tǒng)發(fā)生變化就會(huì)造成阻尼電阻非正常短接,,這時(shí)由于消弧線圈已處于補(bǔ)償狀態(tài)(即XC=XL),系統(tǒng)諧振條件具備,,中性點(diǎn)位移電壓將急劇升高,。同樣,如果可控硅返回電壓設(shè)置不當(dāng),,會(huì)造成可控硅觸發(fā)后無(wú)法返回,,阻尼電阻無(wú)法再次投入,引發(fā)系統(tǒng)諧振,。
220kV雙閘變電站消弧線圈系統(tǒng)主要配置如表1所示,。由表1可知220kV雙閘變電站消弧線圈容量配置不足,已接近補(bǔ)償極限,,系統(tǒng)不對(duì)稱電壓正常情況下均在260V左右,,可控硅觸發(fā)電壓為270V,系統(tǒng)運(yùn)行方式改變或三相負(fù)荷出現(xiàn)較大變化時(shí)均會(huì)造成系統(tǒng)不對(duì)稱電壓增大,,引起可控硅觸發(fā)并短接阻尼電阻,。系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地故障后由于可控硅返回電壓偏小,阻尼電阻將無(wú)法再次投入,,以上兩點(diǎn)可以解釋線路單相接地,、恢復(fù)頻發(fā)現(xiàn)象產(chǎn)生的原因。
欠補(bǔ)償是指運(yùn)行中線圈電感電流IL小于系統(tǒng)電容電流IC的運(yùn)行方式,。當(dāng)0<IC-IL≤Id(Id為消弧線圈相鄰擋位間的級(jí)差電流)時(shí),,即當(dāng)殘流為容性且殘流值小于或等于級(jí)差電流時(shí),消弧線圈不進(jìn)行調(diào)擋,。若對(duì)地電容發(fā)生變化不滿足上述條件時(shí),,則消弧線圈將向上或向下調(diào)節(jié)分接開關(guān),直至重新滿足上述條件為止,。
空載電纜電容電流的計(jì)算方法有以下兩種:
1) 根據(jù)單相對(duì)地電容,,計(jì)算電容電流:
式中:Up為電網(wǎng)線電壓,kV,;C為單相對(duì)地電容,,F,一般電纜的單位電容為200~400 pF/m,。
2) 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式,,計(jì)算電容電流:
式中:Up為電網(wǎng)線電壓,kV,;L 為電纜長(zhǎng)度,,km。
若采用第二種計(jì)算方法,,雙閘變電站10kVⅡ段母線上的所有出線總電容電流ICΣ=0.1×10×90.825=90.825(A) (L由10kVⅡ段母線上的所有出線電纜長(zhǎng)度疊加,再考慮未投運(yùn)的3條出線電纜的長(zhǎng)度得出) ,。
消弧線圈容量應(yīng)主要根據(jù)系統(tǒng)單相接地故障時(shí)電容電流的大小來(lái)確定,并應(yīng)留一定裕度,,以適應(yīng)系統(tǒng)今后的發(fā)展和滿足設(shè)備裕度的要求等,。消弧線圈的容量可按式(3)確定:
式中:Q 為消弧線圈的容量, kVA,;UN 為系統(tǒng)標(biāo)稱電壓,kV,;IC 為對(duì)地電容電流,,A。
根據(jù)式(3),,雙閘變電站消弧線圈容量
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改造方案及實(shí)施
通過(guò)上述分析得知,,虛假接地現(xiàn)象的成因有兩個(gè):一是變電站出線較多,系統(tǒng)電容電流較大,,而消弧線圈容量偏小,,消弧線圈補(bǔ)償裕度不足;二是系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)中性點(diǎn)位移電壓較大,,阻尼電阻保護(hù)可控硅觸發(fā)返回電壓偏小,,造成正常運(yùn)行時(shí)阻尼電阻短接或無(wú)法返回,本文重點(diǎn)對(duì)后一種原因進(jìn)行分析,。
消弧線圈補(bǔ)償裕度不足,,可通過(guò)消弧線圈增容改造處理,但投資較大,。中性點(diǎn)位移電壓較大,,其根本原因是三相負(fù)荷不平衡造成的,變電站投運(yùn)后負(fù)荷情況復(fù)雜,,處理難度更大,。如原來(lái)是自動(dòng)跟蹤的消弧線圈系統(tǒng),容量不足時(shí)可增加一臺(tái)固定式并聯(lián)電抗器方法,,就能恢復(fù)原來(lái)消弧線圈的自動(dòng)調(diào)諧功能,。增加的容量為:710-630=80( kVA)。
如圖2所示:L為原有的消弧線圈,,容量是630kVA,,新增加的L2為固定式電抗器,容量為80kVA,,K2為小開關(guān),,B2為小型避雷器。這樣消弧線圈原有的自動(dòng)調(diào)諧裝置可以在15~90A之間分成12擋進(jìn)行調(diào)節(jié),。
按照環(huán)流法的原理:在電壓不變的情況下,,并聯(lián)一個(gè)同類型的阻抗,可以分流,。通過(guò)這種方法變相的增加了消弧線圈的容量,,達(dá)到了經(jīng)濟(jì)型增容的目的。
2013年該變電站小電流接地系統(tǒng)消弧線圈容量不足經(jīng)濟(jì)型技改方案被作為群眾性創(chuàng)新項(xiàng)目在220kV雙閘變電站開發(fā)、試驗(yàn),、實(shí)施,,并取得了成功。
圖2 消弧線圈增容圖
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結(jié)語(yǔ)
本文通過(guò)對(duì)雙閘變電站長(zhǎng)期誤發(fā)10kV單相接地現(xiàn)象的分析,,發(fā)現(xiàn)了變電站消弧線圈容量不足,、長(zhǎng)期處在欠補(bǔ)償?shù)倪\(yùn)行方式下的現(xiàn)象,并通過(guò)技術(shù)分析,,提出了增加并聯(lián)電抗器的經(jīng)濟(jì)安全的方法,能夠?yàn)槠渌冸娬境霈F(xiàn)的類似情況提供借鑒和解決思路,。