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單端反激電源電路調(diào)試

 青山依舊41mpk8 2017-09-07

  單端反激式開關(guān)電源電路調(diào)試

         

 問題總結(jié)     



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01

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解決MOS管溫升過高問題

以講解實(shí)例為例,實(shí)際調(diào)試中發(fā)現(xiàn)主要的發(fā)熱源是MOS管芯片,、高頻變壓器,、

輸出二極管。

針對MOS管芯片,,實(shí)際調(diào)試中發(fā)現(xiàn),,溫升達(dá)到了45度,由于TOP246YN提供了兩種開關(guān)頻率,,132KHZ和66KHZ,,通過改變開關(guān)頻率為66KHz時,發(fā)現(xiàn)效果不明顯,,于是主要從MOS管的導(dǎo)通損耗入手,,將MOS管換成更低RDS的TOP247YN,然后設(shè)置降低外部限流點(diǎn)大小后,,發(fā)現(xiàn)溫升有明顯改善,,最后再適當(dāng)加大了外部散熱片散熱面積,最終MOS管溫升控制在了25度左右



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02

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解決輸出整流管溫升過高問題

仍然以本主題帖講解實(shí)例為例,,調(diào)試中發(fā)現(xiàn)輸出二極管,,溫升達(dá)到了42度,由于第一次樣機(jī)使用的是TO220封裝的MUR1060二極管,導(dǎo)通壓降約1.1V,,后來改為導(dǎo)通壓降約0.7~0.8V左右的MBR10200,,再將TO220散熱片改為寬體的散熱片,輸出整流管溫升等到明顯改善,,最終輸出整流管溫升控制在了22度左右





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03

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解決上電時輸出過沖幅度太大的問題

在測試輸出過沖幅度指標(biāo)時,,發(fā)現(xiàn)上電時輸出過沖幅度有點(diǎn)大,超出了后級供電模塊的安全電壓,,分析原因可能是系統(tǒng)反饋環(huán)路的動態(tài)響應(yīng)太慢造成的,,于是從TL431反饋環(huán)路入手,通過改變TL431反饋環(huán)路中的零極點(diǎn)位置及大小,,可以明顯改善上電時輸出過沖幅度太大的問題,。改善后,輸出電壓平穩(wěn)上升至輸出電壓大小后穩(wěn)定輸出,,我過沖現(xiàn)象




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04

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解決輸出電壓100HZ工頻紋波太大的問題

測試輸出電源紋波時,,發(fā)現(xiàn)100HZ工頻紋波比較大,進(jìn)行了以下試驗(yàn):

1.增大輸出電解電容容量,,選用更小ESR的電解電容,,測試結(jié)果無明顯改善;

2.增大輸入電解電容的容量,,測試結(jié)果無明顯改善,;

3.增加反饋環(huán)路的直流增益,以增加低頻段增益,,測試結(jié)果無明顯改善,;

4.在輸出電壓地和機(jī)殼地之間接一個103大小的Y電容(機(jī)殼地接大地),測試結(jié)果100HZ工頻紋波得到明顯改善,,基本上可以控制在輸出電壓的0.5%~1%,;



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05

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解決高頻變壓器溫升過高問題

測試時變壓器溫升時,發(fā)現(xiàn)變壓器表面的溫升達(dá)到了50度,,這樣一來很難滿足85度工作環(huán)境下的應(yīng)用需求,,進(jìn)行了以下試驗(yàn):

1.更換磁芯材料,最初選用的是PC40材質(zhì)的磁芯材料,,后更換了PC44材質(zhì)的磁芯材料,,測試結(jié)果有輕微改善;

2.為了減小趨膚效應(yīng)帶來的影響,,增加了繞組并饒的股數(shù),,測試結(jié)果有輕微改善;

3.PCB板上變壓器的焊接引腳全部加大銅皮表面積并露銅處理,,測試結(jié)果改善不明顯,,但有輕微改善,;

4.PCB板上變壓器下方開槽處理,增加變壓器上下空氣對流速度,,測試結(jié)果改善不明顯,,但有輕微改善;

經(jīng)過以上綜合處理后,,變壓器溫升得到一定蓋上,,現(xiàn)基本上能控制在40度左右;

 




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06

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提高開關(guān)電源效率問題

測試電源效率時,,發(fā)現(xiàn)效率為85.3%,雖然這樣的效率已經(jīng)可以適合產(chǎn)品應(yīng)用了,,本著精益求精的原則,,做了一下試驗(yàn):

1.反饋比例分壓電阻最初用的37.4K和3.19K,現(xiàn)在保持分壓不變,,改為73.2K,6.19K;

2.去掉了電源輸出指示燈電路,;

3.再不影響環(huán)路穩(wěn)定性的前提下,適當(dāng)減小環(huán)路直流增益,;

4.輸出二極管采用低壓降,,高反向耐壓的快恢復(fù)二極管,同時在保證二極管反向耐壓的前提下去掉了輸出二極管兩端的RC吸收電路,;

5.合理調(diào)試初級繞組的RCD鉗位電路參數(shù),,避免不必要的能量吸收;

經(jīng)過以上試驗(yàn)后,,電源效率有所改善,,目前已提高到了87.6%。




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07

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解決變壓器高頻嘯叫問題

在進(jìn)行各種理論計算完成后,,就開始聯(lián)系打樣變壓器,,為了方便調(diào)試中對變壓器參數(shù)進(jìn)行改裝,特意聯(lián)系了供應(yīng)商打樣了兩種規(guī)格的變壓器:一種浸過絕緣漆的,,一種不做浸漆處理,。調(diào)試中發(fā)現(xiàn)工作過程中電源板有幾KZ左右的高頻嘯叫聲,進(jìn)行了以下試驗(yàn):

1.調(diào)試反饋環(huán)路參數(shù),,確認(rèn)環(huán)路參數(shù)設(shè)計合理,,調(diào)試過程中高頻嘯叫聲一直存在;

2.測試MOS管開關(guān)DS波形及輸出波形,,以確認(rèn)設(shè)計參數(shù)是否合理,;

3.將部分陶瓷電容全部更換為插件點(diǎn)解電容,以排除陶瓷電容的壓電效應(yīng)產(chǎn)生的嘯叫,;

4.更換浸漆處理和未做浸漆處理的變壓器,;

5.改變MOS管開關(guān)頻率,嘯叫聲有所改善,但無法徹底解決,;

經(jīng)過以上試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),,更換浸漆處理過的變壓器后,嘯叫聲基本上沒有了,,初步判定是由于變壓器線圈的高頻振蕩引起的嘯叫





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