氣液聯(lián)動(dòng)閥是集壓力驅(qū)動(dòng)與電子控制于一體的高度集成化輸氣生產(chǎn)設(shè)備,目前已大量應(yīng)用于輸氣管道,。忠武管道全線采用Shafer氣液聯(lián)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)球閥共計(jì)84臺(tái)(56臺(tái)含電子單元的9870型閥和28臺(tái)無(wú)電子單元的8414型閥),。2006年和2007年期間,由控制系統(tǒng)導(dǎo)致的閥門(mén)誤關(guān)斷事故多達(dá)16次,,嚴(yán)重影響了管道的運(yùn)行安全,。 一、氣液聯(lián)動(dòng)閥控制系統(tǒng) 9870型氣液聯(lián)動(dòng)閥應(yīng)用于忠武管道的分輸站,、清管站及閥室,,其電子單元采用LineGuard2200裝置對(duì)閥門(mén)進(jìn)行控制,,通過(guò)對(duì)壓力的采樣和計(jì)算,連續(xù)監(jiān)控和檢測(cè)壓力,、壓降速率參數(shù),,并根據(jù)配置的大、小事件條件控制閥門(mén)關(guān)閉,。忠武管道控制系統(tǒng)規(guī)定高壓,、低壓、壓降速率參數(shù)為小事件(報(bào)警)和大事件(關(guān)閥)的設(shè)定條件,。每5s對(duì)管道的壓力采樣一次,當(dāng)計(jì)算值不符合設(shè)定條件時(shí),,便會(huì)產(chǎn)生大,、小事件記錄。如果大事件在可配置的“事件持續(xù)”時(shí)間內(nèi)連續(xù)存在,,LineGuard2200控制系統(tǒng)將會(huì)接通控制氣路,,打開(kāi)兩位常閉活塞閥,接通動(dòng)力氣源,,推動(dòng)液壓油使擺缸葉片旋轉(zhuǎn),,驅(qū)動(dòng)閥門(mén)關(guān)閉,見(jiàn)圖1,。 作為站內(nèi)干線進(jìn)出站閥,,8414型氣液聯(lián)動(dòng)閥主要參與ESD控制,其控制相對(duì)簡(jiǎn)單,,見(jiàn)圖2,。圖中編號(hào)X是一個(gè)三位常閉電磁閥,正常工作狀態(tài)下通電開(kāi)啟,,保持C,、P口貫通,截?cái)鄤?dòng)力氣源,;斷電時(shí)電磁閥關(guān)閉,,C、E口貫通排氣,,ESD控制閥使動(dòng)力氣路關(guān)閥,。 二、忠武管道閥門(mén)誤關(guān)斷的原因分析 1,、閥門(mén)誤關(guān)斷事故統(tǒng)計(jì) 忠武管道2006年和2007年氣液聯(lián)動(dòng)閥關(guān)斷事故及原因見(jiàn)表1,。其中,在山區(qū)與丘陵地帶安裝的9870型閥發(fā)生10次關(guān)斷事故,,站場(chǎng)內(nèi)的8414型閥發(fā)生6次關(guān)斷事故,。 2,、關(guān)斷原因分析 根據(jù)表1數(shù)據(jù),造成閥門(mén)關(guān)斷的原因主要有FLASH卡損壞,、主板損壞,、壓力變送器損壞等。 (1)設(shè)備選型不當(dāng)導(dǎo)致供電系統(tǒng)不可靠 LineGuard2200氣液聯(lián)動(dòng)閥的控制系統(tǒng)是在LineGuard2000基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,。LineGuard2000設(shè)備主要進(jìn)行壓力與壓變數(shù)據(jù)監(jiān)控,,其取樣周期長(zhǎng),功耗低,,一般采用12V/40Ah蓄電池供電,,在不更換電池的情況下,一塊電池可持續(xù)運(yùn)行18個(gè)月,。而LineGuard2200控制系統(tǒng)雖然集成了流量管理等硬件,,功能更為強(qiáng)大,但耗電量高,,如果僅靠電池供電,,一塊12V/40Ah電池只能持續(xù)供電5~7d。 為彌補(bǔ)LineGuard2200供電時(shí)間短的不足,,忠武管道大部分閥室供電系統(tǒng)采用了太陽(yáng)能電池和蓄電池聯(lián)合供電模式,。忠武管道渝東鄂西山區(qū)太陽(yáng)能資源條件有限,在日照較好的夏季尚好,,但其它季節(jié)陰雨天較多時(shí)易發(fā)生閥門(mén)誤關(guān)斷事故,。 另外,忠武管道閥室進(jìn)出口端無(wú)絕緣接頭,,電子單元控制箱與管道陰極保護(hù)系統(tǒng)之間也未做絕緣,,控制系統(tǒng)極易發(fā)生電氣故障。 (2)設(shè)備本身缺陷 壓力變送器靠ROC312主板的AI接口供電,,廠家的程序設(shè)置未考慮電壓過(guò)低易導(dǎo)致關(guān)閥的情況?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),當(dāng)ROC312主板供電電壓在8V左右波動(dòng)時(shí),,系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生壓降速率超高信號(hào),,誤報(bào)警導(dǎo)致關(guān)閥。試驗(yàn)表明,,ROC312主板在正常供電電壓12V條件下,,AI接口輸出電壓為24V,滿足壓變的運(yùn)行要求,;當(dāng)外界供給主板的電壓在8~11V范圍內(nèi)時(shí),,ROC312主板給AI模塊的供電電壓在23V左右,該數(shù)值也在壓力變送器正常工作電壓范圍內(nèi)(9~24V),,不會(huì)對(duì)壓變的數(shù)據(jù)采集造成影響,;但當(dāng)外界供給主板的電壓低于8V時(shí),,會(huì)使ROC312主板將正常壓力值誤讀為異常,從而導(dǎo)致執(zhí)行機(jī)構(gòu)誤操作,。 三,、技術(shù)改進(jìn)措施 1、9870型氣液聯(lián)動(dòng)閥的技術(shù)改造 (1)改進(jìn)與完善閥室的供電系統(tǒng),。在閥室增加一塊太陽(yáng)能電池板,,并對(duì)電池板支架進(jìn)行改造,隨季節(jié)的變化調(diào)整電池板對(duì)太陽(yáng)的傾角,,保證其在季節(jié)變換或陰雨天時(shí)也能穩(wěn)定供電,。 對(duì)山區(qū)16號(hào)閥室新舊兩個(gè)供電系統(tǒng)進(jìn)行了持續(xù)工作時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)圖3和圖4,。在相同條件下,,原供電系統(tǒng)的持續(xù)工作時(shí)間為16天,而新供電系統(tǒng)的持續(xù)工作時(shí)間可以超過(guò)20天,。根據(jù)測(cè)試結(jié)果,,每?jī)芍芨鼡Q一次電池,,可以保證供電的可靠性,。 (2)在電磁閥的進(jìn)出口管道以及壓變和主管道間增加絕緣接頭,將電子控制單元與管道從物理上進(jìn)行隔離處理,;在控制箱與閥體(執(zhí)行機(jī)構(gòu))連接處加裝絕緣墊,,以消除管道陰保系統(tǒng)或外界雷擊等因素對(duì)控制系統(tǒng)的干擾。 (3)對(duì)原軟件打補(bǔ)丁,,取消電池電壓低于8V時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閥的功能,。 2、8414型氣液聯(lián)動(dòng)閥的技術(shù)改造 從圖2可以看出,,電磁閥是持續(xù)帶電的,,一旦斷電,就會(huì)造成閥門(mén)關(guān)斷而導(dǎo)致進(jìn)出站氣源中斷,,對(duì)安全運(yùn)行構(gòu)成威脅,。 對(duì)8414型的三位常閉電磁閥進(jìn)行了改造。原電磁閥C,、P,、E在斷電情況下,C,、E口貫通,,E口為放空口,改造時(shí)將P口的引壓管改至E口,,電磁閥相當(dāng)于為常開(kāi)閥,。利用PLC程序,,為電磁閥設(shè)置了有ESD信號(hào)觸發(fā)才關(guān)閉的功能,避免了因斷電而觸發(fā)的誤關(guān)閥,。 3,、加強(qiáng)管理 利用氣液聯(lián)動(dòng)閥數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)電池電壓進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),并定期更換電池,,保證供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,。 四、結(jié)束語(yǔ) 氣液聯(lián)動(dòng)閥是輸氣管道的主要設(shè)備,,其結(jié)構(gòu)與控制系統(tǒng)較為復(fù)雜,,因此,在設(shè)備選型時(shí)一定要考慮其適用性,,尤其要考慮設(shè)備供電的可靠性,、控制部分與外界的隔離以及軟件識(shí)別誤報(bào)警的診斷性能等問(wèn)題。自2007年年底實(shí)施改造措施后,,未出現(xiàn)新的閥門(mén)誤關(guān)斷事故,。 |
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