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汽車鑄鐵件氣孔缺陷的形成原因及防止措施

 風中燕然 2017-02-23

「鑄造吧新媒體,,現(xiàn)代鑄造文化集散地


摘要:汽車鑄鐵件常用覆膜砂制作砂芯,,氣孔缺陷是常見的鑄造缺陷之一,主要表現(xiàn)為侵入性氣孔,、翹皮,、少肉、嗆火等,,形成的主要原因是覆膜砂砂芯發(fā)氣量大,,排氣不暢等原因?qū)е隆Mㄟ^對增壓器中間體鑄件氣孔缺陷的解決,,提出了覆膜砂生產(chǎn)汽車鑄鐵件防止氣孔缺陷需遵循排,、減、溢原則,,僅加強芯頭排氣對簡單砂芯鑄件有效,,而減少砂芯的實際發(fā)氣量、冒口溢流,、高溫澆注等是解決復雜砂芯鑄件氣孔缺陷的有效措施,。

關鍵詞:覆膜砂;氣孔類缺陷,;發(fā)氣量,;溢流

中圖分類號:TG255     文獻標識碼:A

汽車鑄鐵件的形狀復雜、尺寸精度高,,如增壓器殼體零件,,這類鑄件通常采用覆膜砂砂芯或組芯生產(chǎn)。覆膜砂砂芯具有尺寸精度高,生產(chǎn)效率高,、易潰散等優(yōu)點,,但覆膜砂砂芯發(fā)氣量大,容易產(chǎn)生氣孔缺陷,。氣孔通常包括侵入性氣孔,、翹皮、少肉,、嗆火等類型,,主要分布在鑄件的上表面或內(nèi)腔[1]。氣孔存在會大大降低鑄件的力學性能,,此外,,氣孔存在會降低鑄件致密性[2]。本文以筆者公司生產(chǎn)的汽車增壓器中間體氣孔改善為例,,從而提出了覆膜砂生產(chǎn)汽車復雜鑄件氣孔類缺陷的形成原因和有效性防止措施,。

 

氣孔類缺陷的形成及解決

1.1 氣孔缺陷

1為一種中間體鑄件的鑄造工藝示意圖,材質(zhì)為HT250,,圖中看出,,該工藝法蘭豎直放置,側面設置冒口進行補縮,,同時在鑄件上表面設計排氣溢流冒口,。圖2為鑄件的砂芯,采用組芯工藝,,由外殼芯和兩個內(nèi)腔砂芯組成,,內(nèi)腔砂芯采用高強度低發(fā)氣覆膜砂制作。表1統(tǒng)計生產(chǎn)結果表明,,氣孔為該鑄件的主要缺陷,,約占到料廢件總數(shù)的60%鑄件氣孔缺陷如圖3所示,,圖3a為鑄件上表面分布的氣孔,,且能明顯看到鑄件表面質(zhì)量較差,圖3b為鑄件內(nèi)腔上表面的侵入性大氣孔,。

 

檢查數(shù)

氣孔不良率

氣孔

粘砂

砂眼

16

100%

16

0

0

12

33%

4

2

0

65

32%

21

2

1

1.2 氣孔的形成原因

4是鑄件的砂芯組裝圖,,從圖中可以看出,水環(huán)芯尺寸較大,、結構復雜,,有兩處厚大部位,制芯時難以完全固化,,四個芯頭較細小,,無法做出砂芯排氣通道,在澆注充型過程中容易砂芯會發(fā)出大量的氣體,,分析認為充型完成后水環(huán)芯持續(xù)發(fā)氣,,在澆注過程中發(fā)生嗆火,使鐵液沸騰產(chǎn)生氧化膜和氣孔,,其次是工藝朝上鑄件表面形狀復雜,,壁厚不均,即使設計了溢流冒口,,但由于溢流冒口頸部細長,,排氣面積較小,氣體不能完全從冒口頸排出到溢流冒口中,,因此在鑄件的最上表面形成氣孔,、氧化夾雜物(按照雙層膜理論[3],由于鐵液在嗆火過程中大量氧化,,留在鑄件中形成氧化夾雜物),。同時,澆注過程中砂芯發(fā)氣在鐵液中產(chǎn)生的氣泡往上表面移動,,停留在該處形成內(nèi)腔氣孔,。

1.3 氣孔的解決

根據(jù)圖4砂芯結構分析,水環(huán)芯與鑄件的大法蘭之間距離較近,,且大法蘭式平面且形狀簡單,,可以放置較大的補縮冒口和溢流冒口,改進后的工藝見圖5,,該工藝改進后鑄件復雜形狀部位的氣孔缺陷完全消除,,就是在法蘭的冒口根部時有大氣孔產(chǎn)生,但分散性的小氣孔明顯減少,。為了完全消除氣孔,,水環(huán)芯經(jīng)過200烘烤2h,另外,,澆注溫度與氣孔的關系相當密切,,提高澆注溫度可以有效增強氣體的溢出能力,因此澆注溫度由1380~1420提高至1420~1450,。生產(chǎn)后,,氣孔缺陷不良率為6.2%。結果表明,,通過改變工藝設計,、二次烘芯、提高澆注溫度等方法消除了氣孔缺陷,。

2       分析與討論

2.1 發(fā)氣量的影響

發(fā)氣量大是覆膜砂的特點,,覆膜砂的樹脂加入量3%左右,,比其他型砂的發(fā)氣量大很多,在生產(chǎn)復雜砂芯的鑄件時,,通常選用低發(fā)氣高強度覆膜砂,,嚴格控制覆膜砂的發(fā)氣量,目前高強度低發(fā)氣量覆膜砂發(fā)氣量可達13ml/g以下,,但在一些情況下,,即使采用低發(fā)氣量覆膜砂,氣孔問題也不能有效解決,,主要是砂芯的實際發(fā)氣量還與砂芯的重量,、大小、形狀有關,。減少砂芯的惡實際發(fā)氣量還與其他因素有關,,首先,如圖6所示,,砂芯芯頭掏空,,制作排氣通道,可以有效的減少發(fā)氣量,。但圖中可以看出,,砂芯下半部較大,中間較細小,,該部位在澆注過程中產(chǎn)生的氣體當無法有效排出,,就會形成氣孔缺陷,如圖7所示,,氣孔呈較大的球形,,分布在鑄件內(nèi)腔或淺表面。當砂芯的排氣或掏空無法有效制作時,,砂芯二次烘烤可以較大程度降低砂芯的實際發(fā)氣量,,如圖6所示,右邊的砂芯經(jīng)過200烘烤2h,,砂芯的顏色明顯深一些,,經(jīng)過批量生產(chǎn)驗證,氣孔缺陷從30%降到3%以下,。

2.2工藝的影響

有些中間體鑄件內(nèi)腔形狀復雜,,砂芯完全被鐵液包裹,而芯頭排氣能力十分有限,。在充型過程中,,砂芯大量發(fā)氣,可分為二個階段,,第一階段為充型初期鐵液還未完全覆蓋砂芯,,此時砂芯產(chǎn)生的氣體可以有效從型腔中排出,,第二階段為鐵液完全覆蓋砂芯,此時產(chǎn)生的氣體必須要通過鐵液溢出,,才能防止氣孔,,但如果此時鐵液開始凝固或表面產(chǎn)生較厚的氧化膜,氣孔無法有效溢出,,造成氣孔。從圖8看出,,該鑄件的砂芯較大,,芯頭非常細小,無法有效設置排氣通道,,當鑄件法蘭豎直放置時,,冒口設置在側面,此時鑄件的上表面微形狀復雜且壁厚不均的復雜形狀面,,且為零件的重點使用面,,即使設置溢流冒口,但冒口頸較細長,,氣體不可能有效溢出,,從而產(chǎn)生嚴重氣孔缺陷。但大法蘭形狀簡單且厚大,,如果法蘭水平放置,,在砂芯的正上方法蘭位置放置冒口,該冒口既是補縮冒口,,也是溢流冒口,,由于冒口的鐵液溫度高,不易凝固,,大量氣體仍可以有效溢出鑄件,,防止氣孔產(chǎn)生。因此,,對一些具有復雜砂芯的鑄件,,應該遵循壁厚較大,形狀簡單的部位朝上,,有利于設置冒口,,加強氣體的溢出。

2.3 鐵液溫度的影響

從根本上來說,,溢流冒口的合理設置可以使鐵液中的氣體能夠有效溢出,,但與鐵液的溫度又很大關系,鐵液流動性差和表面氧化膜能夠阻止氣體的溢出,,提高澆注溫度可以延緩鐵水表面氧化膜的生成和提高流動性,,對防止氣孔是非常有效的措施,。筆者發(fā)現(xiàn),把澆注溫度由1380~1420提高至1420~1450,,可以保證在鑄件不產(chǎn)生收縮缺陷的前提下,,盡可能延緩氧化膜形成的時間,氣體能夠有效溢出,。因此在解決氣孔類缺陷時,,尤其是容易產(chǎn)生氣孔的鑄件,提高澆注溫度是較有效的方案,,是生產(chǎn)具有復雜覆膜砂砂芯汽車鑄件的必要條件之一,。

2.4 措施的有效性

氣孔的產(chǎn)生的原因是砂芯或砂型的氣體的釋放,最終氣體以氣泡的形式停留在鑄件內(nèi)形成氣孔缺陷,,往往表現(xiàn)為氣孔,、嗆火、局部凹陷,、翹皮等氣孔類缺陷,。如何有效解決氣孔是鑄造工作者經(jīng)常思考的問題,但往往解決方法比較片面,。根據(jù)氣孔形成的原因,,假設澆注過程中氣體能夠全部排出,自然不會產(chǎn)生氣孔,,因此提出了“排,、減、溢”的原則,。首先,,在澆注過程中氣體能沿砂芯中的排氣通道順利排出,則不會產(chǎn)生氣孔,,因此,,這種措施經(jīng)常采用,這是“排”的原則,。但是往往效果不好,,因為即使制作了排氣通道,產(chǎn)生的氣體也不可能全部及時排出,,這種方案無效,。其次,針對復雜砂芯,,尤其芯頭較小的砂芯,,無法設計排氣通道時,減少砂芯的總的發(fā)氣量體現(xiàn)了“減”的原則,,有兩種方式,,第一是控制型砂本身的發(fā)氣量,,通常采用低發(fā)氣量覆膜砂,這種方法在一定程度上減少氣體的產(chǎn)生,,但當砂芯較大,,即使型砂的發(fā)氣量較小,但砂芯實際發(fā)氣量同樣可以很大,,但往往容易被忽視,,一般工藝過程中為了保證制芯的效率,固化時間一般不可能很長,,砂芯的斷面一致性不好,,里面的砂固化不充分,所以對砂芯采用二次烘烤是較為有效的方法,,經(jīng)驗表明對砂芯進行180~220烘烤1~2h(烘烤后解剖砂芯斷面,,檢查斷面固化均勻性,,反復試驗可得到最佳烘烤參數(shù),。)可以有效降低砂芯的實際發(fā)氣量,可以有效解決氣孔問題,。最后,,當隊醫(yī)一些非常復雜的鑄件,上述“排,、減”原則都不能完全解決時,,充分利用“溢”的原則,即在砂芯的正上方的厚大部位或簡單部位設置補縮或溢流冒口,,同時提高澆注溫度可以有效提高氣體的溢出能力,,防止氣孔的產(chǎn)生。因此,,“排,、減、溢”的原則依次采用是解決氣孔的最有效方法,,是制定具體解決措施的依據(jù),。

3   結論

1)復雜汽車鑄鐵件生產(chǎn)中出現(xiàn)的氣孔、嗆火,、局部凹陷,、翹皮等氣孔類缺陷是由于砂芯發(fā)氣導致的,解決措施要遵循“排,、減,、溢”原則。

2)砂芯的制作中首先考慮砂芯的排氣通道,,但對于芯頭較細,,體積較大的復雜砂芯,,排氣無法有效做出,采用180~220二次烘烤1~2h減少砂芯實際發(fā)氣量是有效措施,。

3)對砂芯已經(jīng)實施排氣和二次烘烤,,但氣孔仍未有效解決的,在砂芯的正上方設置補縮或溢流冒口,,使氣體效溢出鐵液,,防止氣孔產(chǎn)生。

4)對于容易形成氣孔的鑄件,,壁厚不均勻,,形狀復雜的重要鑄件面不宜向上放置,而盡量使厚大部位或簡單面向上并適當設置冒口,,加強氣體的溢出,。

5)在不引起其他鑄造缺陷的前提下,提高澆注溫度30~40可以顯著提高氣體的溢出能力,,防止氣孔的發(fā)生,。

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