光伏好文每日暢享,!實時光伏政策,、技術(shù)、資訊一網(wǎng)打盡,! 因此,,安全質(zhì)量問題,,已經(jīng)成為光伏電站首要考慮的問題。安全出了問題,,發(fā)電量和投資收益都是零,。 本文將光伏電站主要面臨的安全問題分為組件和逆變器兩大部分: 組件的安全問題主要來自接線盒和熱斑效應(yīng)。 接線盒質(zhì)量問題評析 不起眼的接線盒是引起很多組件自燃的“元兇”,,目前,,接線盒市場較為混亂和無序。根據(jù)一項調(diào)查顯示,,國外史陶比爾公司出產(chǎn)的MC4光伏連接器由于山寨和人為誤導(dǎo),,大部分人都以為MC4是連接器的一個標準型號而非這家公司獨有的產(chǎn)品規(guī)格,因此大量的劣質(zhì)“山寨”連接器流入市場被制成接線盒賣給組件企業(yè),。 劣質(zhì)連接器由于內(nèi)部粗糙不平,,接觸點較少,使電阻過高引燃接線盒,,進而燒毀組件背板引起組件碎裂,。
建議組件企業(yè)在選購接線盒時,將質(zhì)量而非價格作為優(yōu)選,,同時對連接器等關(guān)鍵零部件進行考察,,從源頭消滅隱患。 在實際應(yīng)用中,,太陽能電池一般是由多塊電池組件串聯(lián)或并聯(lián)起來,,以獲得所期望的電壓或電流的。為了達到較高的光電轉(zhuǎn)換效率,,電池組件中的每一塊電池片都須具有相似的特性,。在使用過程中,可能出現(xiàn)一個或一組電池不匹配,,如:出現(xiàn)裂紋,、內(nèi)部連接失效或遮光等情況,導(dǎo)致其特性與整體不諧調(diào),。
在一定條件下,,一串聯(lián)支路中被遮蔽的太陽電池組件,將被當(dāng)作負載消耗其他有光照的太陽電池組件所產(chǎn)生的能量,。被遮蔽的太陽電池組件此時會發(fā)熱,,這就是熱斑效應(yīng)。這種效應(yīng)能嚴重的破壞太陽能電池,。 熱斑效應(yīng)除對組件壽命有嚴重影響之外,,還可能燒毀組件甚至引起火災(zāi),。 一般情況下認為:光伏組件在正常工作時的溫度為30℃時,局部溫度高于周邊溫度6.5℃時,,可認為組件局部為熱斑區(qū)域,。不過這也不是絕對的,因為熱斑檢測會受到輻照度,、組件輸出功率,、環(huán)境溫度及組件工作溫度、熱斑形成原因等因素的影響,,因而判斷熱斑效應(yīng)最好是以熱成像儀圖像上的數(shù)據(jù)分析為準,。(以下圖片為組件局部的熱斑成像) 異物長時間遮擋的熱斑成像 組件燒損處的熱斑成像 組件裂紋處的熱斑成像 一般說來,每個組件所用太陽電池的電特性要基本一致,,否則將在電性能不好或被遮擋的電池(問題電池)上產(chǎn)生所謂熱斑效應(yīng),。遮擋多為設(shè)計不合理或運維不及時造成,而問題電池成因則多種多樣,。主要成因有劣質(zhì)硅料造成電池的自身缺陷,、電池制造中邊緣短路、柵線局部短路,、燒結(jié)度不夠或過度等問題都會造成熱斑,。除嚴把檢測環(huán)節(jié)之外,在采購組件時,,最好對該組件廠電池片來源甚至硅料來源有所了解,。 另外,光伏組件制造時電池盡可能選擇同一批次電池片并通過精密的測試,,避免性能不一,,同時不要發(fā)生人為混片現(xiàn)象。在焊接時要檢查隱裂,、虛焊和異物,。 直流側(cè)安全風(fēng)險大,、易起火 傳統(tǒng)方案組件經(jīng)直流匯流箱,、直流配電柜到逆變器,電壓高達1000V,,直流拉弧起火和長距離直流輸電起火給電站帶來很大的安全風(fēng)險,。匯流箱、配電柜易被燒毀,、進水等,。 案例1:2014年8月,武漢某屋頂光伏電站發(fā)生著火,彩鋼瓦屋頂被燒穿了幾個大洞,,廠房內(nèi)設(shè)備燒毀若干,,損失慘重。 最終分析原因為:由于施工或其他原因?qū)е履硡R流箱線纜對地絕緣降低,,在環(huán)流、漏電流的影響下進一步加劇,,最終引起絕緣失效,,線槽中的正負極電纜出現(xiàn)短路、拉弧,,導(dǎo)致了著火事故的發(fā)生,。 案例2:2014年5月,某山地光伏電站發(fā)生著火,,當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門立即責(zé)令停止并網(wǎng)發(fā)電,,進行全面風(fēng)險評估,持續(xù)時間三個月,,造成了數(shù)百萬的損失,。 最終分析原因為:由于某匯流箱電纜在施工時被拖拽磨損,在運行一段時間后絕緣失效,,正負極電纜出現(xiàn)短路,、拉弧,導(dǎo)致了著火事故的發(fā)生,。 直流線纜觸電風(fēng)險高,,危害人身安全事故 傳統(tǒng)集中式方案,每個逆變器100多組串正負極并聯(lián)在一起,,當(dāng)任意的組串正極和負極漏電,,1000V的直流高壓,觸電將無可避免,。漁光互補,、農(nóng)光互補電站都是開放式電站,漁民,、農(nóng)民經(jīng)常出入,,一旦線纜對地或者魚塘出現(xiàn)絕緣破損,1000V高壓直流對水塘漏電,,將可能導(dǎo)致人畜觸電安全事故,。 傳統(tǒng)電站采用熔絲設(shè)計增加了直流節(jié)點,,電站即使使用熔絲,,也不能有效地保護組件;而且在過載電流情況下,熔絲還會因熔斷慢,,發(fā)熱高,,引發(fā)著火風(fēng)險。 幾乎所有的傳統(tǒng)電站都受熔絲故障率高的困擾,,部分電站年故障率>7%,,特別是在夏天,某30MW電站運維人員反饋夏季平均每天熔絲故障數(shù)量達5-6個,。 熔絲接線不良引發(fā)的燒毀著火案例 熔絲與底座接觸不良 1.逆變器監(jiān)測數(shù)據(jù)不準確,。內(nèi)蒙某電站集中式逆變器監(jiān)控數(shù)據(jù)與實際發(fā)電量嚴重不符,監(jiān)控上報值比實際值虛高了3%,。 2.逆變器或者直流匯流箱數(shù)據(jù)采樣精度不夠,,造成故障信息判斷不準確、不及時,。 集裝箱設(shè)計易燒機,;IP20、風(fēng)扇設(shè)計無法隔離塵沙,,設(shè)備腐蝕損壞,;組串式逆變器噪音污染大 1.集裝箱設(shè)計,內(nèi)部溫度過高,,導(dǎo)致燒機現(xiàn)象,。2011年在江蘇大豐某電站(在電站完工并網(wǎng)儀式上,嘉賓一邊現(xiàn)場剪彩,,而另一邊逆變器卻突然起火燃燒),,2013年8月在青海烏蘭某電站發(fā)生類似事故。 2.IP20設(shè)計,,無法隔離沙塵,,設(shè)備易被腐蝕損壞。沙塵會引起開關(guān)接觸不良,,風(fēng)扇失效散熱變差,,電路板打火等現(xiàn)象,存在著火風(fēng)險,。 3.組串式逆變器噪音污染大,,奧地利某學(xué)校電站,在夏天光照好的環(huán)境下也只能將逆變器關(guān)機,,避免影響教學(xué),。 傳統(tǒng)方案PID衰減嚴重,抑制方法危害人身安全 常熟某漁光互補電站,,電站運行2年多,,部分電池板衰減嚴重,,達到30%以上,最高的衰減達到50%,。傳統(tǒng)抑制PID的方法是采用負極接地,,但該方案存在極大的安全隱患,特別是漁光互補電站容易漏電導(dǎo)致觸電,,如果直接將負極接地,,等于只要正極一旦對地漏電,作業(yè)人員和魚類觸電將無可避免,。 電站運維效率低下:逆變器廠家很多,、質(zhì)量參差不齊,無法快速定位故障,,故障恢復(fù)時間長、損失大 1.逆變器廠家多,,很多廠家倒閉或者退出市場,,使電站后期運維變得很困難
多數(shù)電站的匯流箱與逆變器非同一廠家生產(chǎn),通訊匹配困難,、質(zhì)量參差不齊,。某電站站長談到運維頗有申冤訴苦的感覺,該電站選用了近十家逆變器品牌,,對運維,、售后造成了非常大的麻煩。某電站采用的集中式逆變器某設(shè)備已過保修期,,當(dāng)時購買設(shè)備時是通過代理,,現(xiàn)在該廠家已不在了,有問題代理也沒法解決,,后面還有20年,,站長對后期運維非常擔(dān)心。 2.無法快速定位故障,,電站運維效率異常低下
國內(nèi)光伏電站目前普遍存在直流匯流箱故障率高,、匯流箱通訊可靠性較低、數(shù)據(jù)信號不準確甚至錯誤導(dǎo)致無法通信的情況,,因此難以準確得知每個組串的工作狀態(tài),。即使通過其他方面或手段發(fā)現(xiàn)異常,也難以快速準確定位并解決問題,。
因此,,為掌握光伏區(qū)每一組串工作狀態(tài),當(dāng)前的檢測方法是:找到區(qū)內(nèi)每一個直流匯流箱,,打開匯流箱,,用手持電流鉗表測量每個組串的工作電流來確認組串的狀態(tài),。但在部分電站,由于直流匯流箱內(nèi)直流線纜過于緊密,,直流鉗表無法卡入,,導(dǎo)致無法測量。運維人員不得不斷開直流匯流箱開關(guān)和對應(yīng)組串熔絲,,再逐串檢測組串的電壓和熔絲的狀態(tài),。檢查工作量大,現(xiàn)場運維繁瑣且困難,、緩慢,,在給運維人員帶來巨大工作量和技術(shù)要求的同時,也會危及運維人員的人身安全,。
三峽某山地電站巡檢匯流箱必須斷開總開關(guān),,逐個手動測量每一組串的電壓和熔絲狀態(tài),效率異常低下,。更嚴重的是,,檢查完后忘記閉合匯流箱總開關(guān),導(dǎo)致當(dāng)月發(fā)電量損失近30%,。因是山地電站,,加之運維人員數(shù)量不足,逆變器,、箱變巡檢1次/月,,匯流箱巡檢半年一次,所以組串和匯流箱故障一般難以發(fā)現(xiàn),。
順德某屋頂電站監(jiān)控系統(tǒng)通訊經(jīng)常出現(xiàn)異常,,每天逆變器會送上大量異常信號,電站運維效率低下,。 3.逆變器故障恢復(fù)時間太長,,損失很大
一臺逆變器遭遇故障而影響發(fā)電,將導(dǎo)致整個子陣約50%的發(fā)電量損失,。集中式逆變器必須由專業(yè)人員檢測維修,,配件體積大、重量重,,從故障發(fā)現(xiàn)到故障定位,,再到故障解除,周期漫長,。按日均發(fā)電4h計算,,一臺500kW的逆變器在故障期間(從故障到解除,按15d計算)損失的發(fā)電量為500kW×4h/d×15d=30000kWh,。按照上網(wǎng)電價1元/kWh計算,,故障期間損失達到3萬元,。 來源:艾萊光伏網(wǎng) |
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