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資深工程師多年數(shù)控機(jī)床故障分析與維修案例的嘔心瀝血總結(jié)!

 晴耕雨讀夜觀星 2016-02-12

 

 

   數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用越來越廣泛,,其加工柔性好,,精度高,,生產(chǎn)效率高,具有很多的優(yōu)點(diǎn),。但由于技術(shù)越來越先進(jìn),、復(fù)雜,對(duì)維修人員的素質(zhì)要求很高,,要求他們具有較深的專業(yè)知識(shí)和豐富的維修經(jīng)驗(yàn),,在數(shù)控機(jī)床出現(xiàn)故障才能及時(shí)排除。下面結(jié)合一些典型的實(shí)例,,對(duì)數(shù)控機(jī)床的故障進(jìn)行系統(tǒng)分析,,以供參考。


一,、NC系統(tǒng)故障

  1.硬件故障

  有時(shí)由于NC系統(tǒng)出現(xiàn)硬件的損壞,,使機(jī)床停機(jī)。對(duì)于這類故障的診斷,,首先必須了解該數(shù)控系統(tǒng)的工作原理及各線路板的功能,,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,在有條件的情況下利用交換法準(zhǔn)確定位故障點(diǎn),。

  例一,、一臺(tái)采用德國(guó)西門子SINUMERIK SYSTEM3的數(shù)控機(jī)床,其PLC采用S5─130W/B,,一次發(fā)生故障,,通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),在加工中不起作用,,不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值,。通過對(duì)NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,我們認(rèn)為PLC的主板有問題,,與另一臺(tái)機(jī)床的主板對(duì)換后,,進(jìn)一步確定為PLC主板的問題。經(jīng)專業(yè)廠家維修,,故障被排除,。

  例二、另一臺(tái)機(jī)床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數(shù)控系統(tǒng),,其加工程序程序號(hào)輸入不進(jìn)去,,自動(dòng)加工無法進(jìn)行。經(jīng)確認(rèn)為NC系統(tǒng)存儲(chǔ)器板出現(xiàn)問題,,維修后,,故障消除。


  例三,、一臺(tái)采用德國(guó)HEIDENHAIN公司TNC 155的數(shù)控銑床,,一次發(fā)生故障,,工作時(shí)系統(tǒng)經(jīng)常死機(jī),停電時(shí)經(jīng)常丟失機(jī)床參數(shù)和程序,。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)主板彎曲變形,,經(jīng)校直固定后,系統(tǒng)恢復(fù)正常,,再也沒有出現(xiàn)類似故障,。

 

  2.軟故障

  數(shù)控機(jī)床有些故障是由于NC系統(tǒng)機(jī)床參數(shù)引起的,,有時(shí)因設(shè)置不當(dāng),,有時(shí)因意外使參數(shù)發(fā)生變化或混亂,這類故障只要調(diào)整好參數(shù),,就會(huì)自然消失,。還有些故障由于偶然原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),這類故障有時(shí)必須采取強(qiáng)行啟動(dòng)的方法恢復(fù)系統(tǒng)的使用,。


  例一,、一臺(tái)采用日本發(fā)那科公司FANUC-OT系統(tǒng)的數(shù)控車床,每次開機(jī)都發(fā)生死機(jī)現(xiàn)象,,任何正常操作都不起作用,。后采取強(qiáng)制復(fù)位的方法,將系統(tǒng)內(nèi)存全部清除后,,系統(tǒng)恢復(fù)正常,,重新輸入機(jī)床參數(shù)后,機(jī)床正常使用,。這個(gè)故障就是由于機(jī)床參數(shù)混亂造成的,。


  例二、一臺(tái)專用數(shù)控銑床,,NC系統(tǒng)采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,,在批量加工中NC系統(tǒng)顯示2號(hào)報(bào)警“LIMIT SWITCH”,這種故障是因?yàn)閅軸行程超出軟件設(shè)定的極限值,,檢查程序數(shù)值并無變化,,經(jīng)仔細(xì)觀察故障現(xiàn)象,當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí),,CRT上顯示的Y軸坐標(biāo)確定達(dá)到軟件極限,,仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)是補(bǔ)償值輸入變大引起的,適當(dāng)調(diào)整軟件限位設(shè)置后,,故障被排除,。這個(gè)故障就是軟件限位設(shè)置不當(dāng)造成的。


  例三,、一臺(tái)采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機(jī)床,,一次出現(xiàn)問題,,每次開機(jī)系統(tǒng)都進(jìn)入AUTOMATIC狀態(tài),不能進(jìn)行任何操作,,系統(tǒng)出現(xiàn)死機(jī)狀態(tài),。經(jīng)強(qiáng)制啟動(dòng)后,系統(tǒng)恢復(fù)正常工作,。這個(gè)故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),。

 

  3.其他故障

  因其它原因引起的NC系統(tǒng)故障有時(shí)因供電電源出現(xiàn)問題或緩沖電池失效也會(huì)引起系統(tǒng)故障。

 

  例一,、一臺(tái)采用德國(guó)西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機(jī)床,,一次出現(xiàn)故障,NC系統(tǒng)加上電后,,CRT不顯示,,檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)上“COUPLING MODULE”板上左邊的發(fā)光二極管閃亮,指示故障,。對(duì)PLC進(jìn)行熱啟動(dòng)后,,系統(tǒng)正常工作。但過幾天后,,這個(gè)故障又出現(xiàn)了,,經(jīng)對(duì)發(fā)光二極管閃動(dòng)頻率的分析,確定為電池故障,,更換電池后,,故障消除。


  例二,、一臺(tái)采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機(jī)床,,有時(shí)在自動(dòng)加工過程中,系統(tǒng)突然掉電,,測(cè)量其24V直流供電電源,,發(fā)現(xiàn)只有22V左右,電網(wǎng)電壓向下波動(dòng)時(shí),,引起這個(gè)電壓降低,,導(dǎo)致 NC系統(tǒng)采取保護(hù)措施,自動(dòng)斷電,。經(jīng)確認(rèn)為整流變壓器匝間短路,,造成容量不夠。更換新的整流變壓器后,,故障排除,。


  例三、另一臺(tái)也是采用西門子SINUMIK 810的數(shù)控機(jī)床,,出現(xiàn)這樣的故障,,當(dāng)系統(tǒng)加上電源后,,系統(tǒng)開始自檢,當(dāng)自檢完畢進(jìn)入基本畫面時(shí),,系統(tǒng)掉電,。經(jīng)分析和檢查,發(fā)現(xiàn)X軸抱閘線圈對(duì)地短路,。系統(tǒng)自檢后,,伺服條件準(zhǔn)備好,抱閘通電釋放,。抱閘線圈采用24V電源供電,,由于線圈對(duì)地短路,致使24V電壓瞬間下降,,NC系統(tǒng)采取保護(hù)措施自動(dòng)斷電,。

 

二,、伺服系統(tǒng)的故障

  由于數(shù)控系統(tǒng)的控制核心是對(duì)機(jī)床的進(jìn)給部分進(jìn)行數(shù)字控制,,而進(jìn)給是由伺服單元控制伺服電機(jī),帶動(dòng)滾珠絲杠來實(shí)現(xiàn)的,,由旋轉(zhuǎn)編碼器做位置反饋元件,,形成半閉環(huán)的位置控制系統(tǒng)。所以伺服系統(tǒng)在數(shù)控機(jī)床上起的作用相當(dāng)重要,。伺服系統(tǒng)的故障一般都是由伺服控制單元,、伺服電機(jī)、測(cè)速電機(jī),、編碼器等出現(xiàn)問題引起的,。下面介紹幾例:


  例一、伺服電機(jī)損壞 一臺(tái)采用SINUMERIK 810/T的數(shù)控車床,,一次刀塔出現(xiàn)故障,,轉(zhuǎn)動(dòng)不到位,刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),,出現(xiàn)6016號(hào)報(bào)警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,,根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)是由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)的,,電機(jī)一啟動(dòng),,伺服單元就產(chǎn)生過載報(bào)警,切斷伺服電源,,并反饋給NC 系統(tǒng),,顯示6016報(bào)警。檢查機(jī)械部分,,更換伺服單元都沒有解決問題,。更換伺服電機(jī)后,,故障被排除。


  例二,、一臺(tái)采用直流伺服系統(tǒng)的美國(guó)數(shù)控磨床,,E軸運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報(bào)警,觀察故障發(fā)生過程,,在啟動(dòng)E軸時(shí),,E軸開始運(yùn)動(dòng),CRT上顯示的E軸數(shù)值變化,,當(dāng)數(shù)值變到14時(shí),,突然跳變到471,為此我們認(rèn)為反饋部分存在問題,,更換位置反饋板,,故障消除。


  例三,、另一臺(tái)數(shù)控磨床,,E軸修整器失控,E軸能回參考點(diǎn),,但自動(dòng)修整或半自動(dòng)時(shí),,運(yùn)動(dòng)速度極快,直到撞到極限開關(guān),。觀察發(fā)生故障的過程,,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時(shí),其顯示的坐標(biāo)值遠(yuǎn)小于實(shí)際值,,肯定是位置反饋的問題,。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn),,E軸修整器是由Z軸帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)的,,一般回參考點(diǎn)時(shí),E軸都在Z軸的一側(cè),,而修整時(shí),,E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗(yàn),,將E軸修整器移到Z軸中間,,然后回參考點(diǎn),這時(shí)回參點(diǎn)也出現(xiàn)失控現(xiàn)象,;為此我們斷定可能由于E軸修整器經(jīng)常往復(fù)運(yùn)動(dòng),,導(dǎo)致E軸反饋電纜折斷,而接觸不良。校線證實(shí)了我們的判斷,,找到斷點(diǎn),,焊接并采取防折措施,使機(jī)床恢復(fù)工作,。


三,、外部故障

  由于現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可變性越來越高,故障率越來越低,,很少發(fā)生故障,。大部分故障都是非系統(tǒng)故障,是由外部原因引起的,。


  1.數(shù)控設(shè)備故障發(fā)生頻率較高

  現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備都是機(jī)電一體化的產(chǎn)品,,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,保護(hù)措施完善,,自動(dòng)化程度非常高,。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作,、調(diào)整,、處理不當(dāng)引起的。這類故障在設(shè)備使用初期發(fā)生的頻率較高,,這時(shí)操作人員和維護(hù)人員對(duì)設(shè)備都不特別熟悉,。


  例一、一臺(tái)數(shù)控銑床,,在剛投入使用的時(shí)候,旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題,,經(jīng)過對(duì)機(jī)床工作原理和加工過程進(jìn)行分析,,發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題與分度裝置有關(guān),只有分度裝置在起始位置時(shí),,工作臺(tái)才能旋轉(zhuǎn),。


  例二、另一臺(tái)數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,,按急停按鈕后,,換上新刀,但工作臺(tái)不旋轉(zhuǎn),,通過PLC梯圖分析,,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,計(jì)算機(jī)認(rèn)為換刀過程沒有結(jié)束,,不能進(jìn)行其它操作,,按正確程序重新?lián)Q刀后,機(jī)床恢復(fù)正常,。


  例三,、有幾臺(tái)數(shù)控機(jī)床,,在剛投入使用的時(shí)候,有時(shí)出現(xiàn)意外情況,,操作人員按急停按鈕后,,將系統(tǒng)斷電重新啟動(dòng),這時(shí)機(jī)床不回參考點(diǎn),,必須經(jīng)過一番調(diào)整,,有時(shí)得手工將軸盤到非干涉區(qū)。后來吸取教訓(xùn),,按急停按鈕后,,將操作方式變?yōu)槭謩?dòng),松開急停按鈕,,把機(jī)床恢復(fù)到正常位置,,這時(shí)再操作或斷電,就不會(huì)出現(xiàn)問題,。

 

  2.由外部硬件損壞引起的故障

  這類故障是數(shù)控機(jī)床常見故障,,一般都是由于檢測(cè)開關(guān)、液壓系統(tǒng),、氣動(dòng)系統(tǒng),、電氣執(zhí)行元件、機(jī)械裝置等出現(xiàn)問題引起的,。有些故障可產(chǎn)生報(bào)警,,通過報(bào)答信息,可查找故障原因,。


  例一,、一臺(tái)數(shù)控磨床,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,,出現(xiàn)故障報(bào)警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,,指示主軸冷卻系統(tǒng)有問題,而檢查冷卻系統(tǒng)并無問題,,查閱PLC梯圖,,這個(gè)故障是由流量檢測(cè)開關(guān)B9.6檢測(cè)出來的,檢查這個(gè)開關(guān),,發(fā)現(xiàn)開關(guān)已損壞,,更換新的開關(guān),故障消失,。


  例二,、一臺(tái)采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控淬火機(jī)床,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機(jī)床不能工作。報(bào)警信息指示,,淬火液面不夠,,檢查液面已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出最低水平,檢測(cè)液位開關(guān),,發(fā)現(xiàn)是液位開關(guān)出現(xiàn)問題,,更換新的開關(guān),故障消除,。

 

  有些故障雖有報(bào)警信息,,但并不能反映故障的根本原因。這時(shí)要根據(jù)報(bào)警信息,、故障現(xiàn)象來分析,。


  例三、一臺(tái)數(shù)控磨床,,E軸在回參考點(diǎn)時(shí),,E軸旋轉(zhuǎn)但沒有找到參考點(diǎn),而一直運(yùn)動(dòng),,直到壓到極限開關(guān),,NC系統(tǒng)顯示報(bào)警“EAXIS AT MAX.TRAVEL”。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,,可能是零點(diǎn)開關(guān)有問題,,經(jīng)確認(rèn)為無觸點(diǎn)零點(diǎn)開關(guān)損壞,更換新的開關(guān),,故障消除,。


  例四、一臺(tái)專用的數(shù)控銑床,,在零件批量加工過程中發(fā)生故障,,每次都發(fā)生在零件已加工完畢,Z軸后移還沒到位,,這時(shí)出現(xiàn)故障,加工程序中斷,,主軸停轉(zhuǎn),,并顯示F97號(hào)報(bào)警“SPINDLESPEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題,,檢查主軸系統(tǒng)并無問題,,其它問題也可導(dǎo)致主軸停轉(zhuǎn),于是我們用機(jī)外編程器監(jiān)視PLC梯圖的運(yùn)行狀態(tài),,發(fā)現(xiàn)刀具液壓卡緊壓力檢測(cè)開關(guān) F21.1,,在出現(xiàn)故障時(shí),瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,,為安全起見,,PLC使主軸停轉(zhuǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)液壓壓力不穩(wěn),,調(diào)整液壓系統(tǒng),,使之穩(wěn)定,故障被排除,。

 

  還有些故障不產(chǎn)生故障報(bào)警,,只是動(dòng)作不能完成,這時(shí)就要根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn),,機(jī)床的工作原理,,PLC的運(yùn)行狀態(tài)來判斷故障。


  例五,、一臺(tái)數(shù)控機(jī)床一次出現(xiàn)故障,,負(fù)載門關(guān)不上,自動(dòng)加工不能進(jìn)行,,而且無故障顯示,。這個(gè)負(fù)載門是由氣缸來完成開關(guān)的,關(guān)閉負(fù)載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實(shí)現(xiàn)的,。用NC系統(tǒng)的PC功能檢查PLCQ2.0的狀態(tài),,其狀態(tài)為1,但電磁閥卻沒有得電,。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,,中間繼電器損壞引起這個(gè)故障,更換新的繼電器,,故障被排除,。


  例六、一臺(tái)數(shù)控機(jī)床,,工作臺(tái)不旋轉(zhuǎn),,NC系統(tǒng)沒有顯示故障報(bào)警。根據(jù)工作臺(tái)的動(dòng)作原理,,工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)第一步應(yīng)將工作臺(tái)氣動(dòng)浮起,,利用機(jī)外編程器,跟蹤PLC梯圖的動(dòng)態(tài)變化,,發(fā)現(xiàn)PLC這個(gè)信號(hào)并未發(fā)出,,根據(jù)這個(gè)線索繼續(xù)查看,最后發(fā)現(xiàn)反映二,、三工位分度頭起始位置檢測(cè)開關(guān)I9.7,、I10.6動(dòng)作不同步,,導(dǎo)致了工作臺(tái)不旋轉(zhuǎn)。進(jìn)一步確認(rèn)為三工位分度頭產(chǎn)生機(jī)械錯(cuò)位,,調(diào)整機(jī)械裝置,,使其與二工位同步,這樣使故障消除,。


  發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的第一步,,而且是最重要的一步。特別是對(duì)數(shù)控機(jī)床的外部故障,,有時(shí)診斷過程比較復(fù)雜,,一旦發(fā)現(xiàn)問題所在,解決起來比較輕松,。對(duì)外部故障的診斷,,我們總結(jié)出兩點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),首先應(yīng)熟練掌握機(jī)床的工作原理和動(dòng)作順序,。其次要熟練運(yùn)用廠方提供的PLC梯圖,,利用NC系統(tǒng)的狀態(tài)顯示功能或用機(jī)外編程器監(jiān)測(cè)PLC的運(yùn)行狀態(tài),根據(jù)梯圖的鏈鎖關(guān)系,,確定故障點(diǎn),,只要做到以上兩點(diǎn),一般數(shù)控機(jī)床的外部故障,,都會(huì)被及時(shí)排除,。

 

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