摘 要: 從電路理論,、失效模式分析、品質缺陷,、電網(wǎng)環(huán)境方面精確分析阻容降壓電源的起火原因,,找到解決方案并進行市場驗證。起火原因是電磁爐等電器產(chǎn)生的干擾通過電網(wǎng)加到阻容降壓電源上的電阻,,使電阻產(chǎn)生高溫,,引起火災。在阻容降壓電源上串聯(lián)規(guī)格適當?shù)碾姼?,能降低加到電阻上的干擾功率,。 關鍵詞: 阻容降壓;電阻發(fā)熱,;起火 0 引言 阻容降壓電源設計簡單,,元件少,制造和使用都較可靠,,在家電,、照明等行業(yè)大量應用。但隨著技術的發(fā)展,,產(chǎn)品種類越來越多,,通過電網(wǎng)對阻容降壓電源產(chǎn)生越來越大的影響,表現(xiàn)為電阻發(fā)熱嚴重,,甚至引起火災,,起火案例呈上升趨勢。國家消防電子產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心2011年11月9日在《征求意見通知<電器產(chǎn)品消防安全通用要求>等三項》的意見是“民用電器產(chǎn)品中主電源降壓裝置不應使用阻容降壓方式”[1],。 許多廠家找不到原因,,無法有效改進,給社會帶來嚴重隱患,。本文通過理論分析,、試驗測試、市場反饋調查,,尋找阻容降壓電源起火的原因,,進行針對性的改善,保護用戶的生命財產(chǎn)安全,。 1 起火現(xiàn)象介紹
圖1為典型的阻容降壓電源原理圖,,圖中MC2為起降壓作用的電容,R2為降低上電瞬間的浪涌電流的電阻(本文未特殊說明,,所提到的電容和電阻就是這兩個元件),。起火的產(chǎn)品上,,電阻下的PCB板發(fā)黑碳化,電阻溫度明顯過高,,此高溫易引燃附近的塑料等易燃材料,,最終引起火災。 2 起火原因分析 2.1 內部原因 2.1.1 設計分析 以圖1為例,,電容容量C為1 ?滋F,,電阻為20 Ω(2 W),輸入電壓UN和頻率fN分別為220 V,、50 Hz,,則電阻流過的電流IN近似為: IN=2πfNCUN≈0.06 9 A(1) 電阻消耗的功率為:
實測電阻溫度小于10 kΩ,這不會讓電阻發(fā)熱,,引起電路板損壞和著火,。 2.1.2 失效模式分析 表1對圖1進行失效模式分析,找到電阻過熱的兩個可能原因:“電容虛焊”和“電阻虛焊”,。這兩個原因會引起焊點頻繁打火,,等效為電容短路,產(chǎn)生峰值為11 A的浪涌電流,,如浪涌電流持續(xù),,會讓電阻過熱。但實際情況是,,失效樣品上的這些焊接明顯是可靠的,“電容虛焊”和“電阻虛焊”不是電阻發(fā)熱的主要原因,。 2.1.3 品質缺陷分析 圖1電路能通過《GB 4706.1 家用和類似用途電器的安全 第一部分:通用要求》所有測試標準,,也能通過鹽霧、高溫高濕,、高低溫交變等家電行業(yè)的常規(guī)測試,,品質缺陷不是電阻發(fā)熱的原因。 2.2 外部原因
對電阻過熱的用戶抽樣4個,,檢查能引起電阻過熱的外部原因,,統(tǒng)計結果見表2。從表中可以看出,,電磁爐是最可能的原因,。 為了驗證電磁爐對阻容降壓電源的影響,隨機購買一個電磁爐,,采用圖1電路,,按圖2配置做了一個模擬測試,模擬用戶環(huán)境,,將電磁爐與阻容電路共用一個插排,,測量電阻的溫度,。圖中電感的作用是將電磁爐的干擾與電網(wǎng)隔開,防止干擾傳到電網(wǎng),。 將電磁爐開到2 000 W,,環(huán)境溫度為24 ℃,測試發(fā)現(xiàn)在1 min內,,電阻的溫度上升到180 ℃,,這種高溫能引起著火。 電磁爐的工作原理是由整流電路將市電變成約300 V的直流電壓,,再經(jīng)過控制電路以20~40 kHz的頻率開關IGBT,,將高頻高壓加到電磁爐線圈盤上,產(chǎn)生的交變磁場在鍋具底部產(chǎn)生渦流,,使鍋底迅速發(fā)熱,,然后再加熱器具內的東西。 這種對高壓進行高頻通斷的操作方式產(chǎn)生強大的干擾,,電磁爐行業(yè)因成本原因,,一般都不會在電源端口加濾波元件,或加的濾波元件效果不大,,端子騷擾電壓和騷擾功率遠遠高于其他家電標準,,有大量的諧波信號耦合到電網(wǎng)中。高頻諧波信號施加到阻容降壓電路后,,由于頻率與電容的容抗成反比,,諧波將直接穿過電容,幾乎全部加到電阻上,。實測干擾是幅值超過30 V,、頻率與IGBT開關頻率的近似正弦波。 為具體說明電磁爐的影響,,設電阻R為20 ,,電容C為1 F,干擾頻率fr為20 kHz,,干擾電壓Ur為30 V,,計算加到電阻上的功率。 電容容抗XC:
電阻電流I:
電阻功率P: P=I2R=38.8 W(5) 阻容降壓電源的電阻功率一般為2 W,,如果加38.8 W,,電阻溫度將非常高。 2.3 起火原因總結 從內部查找原因,,不管是從設計,、制造,還是從測試方法上,,均不能找到電阻過熱的原因,,而從外部原因上能分析得出電磁爐是最可能的原因,。市場不良于2010年開始大量產(chǎn)生,同期國家正實施家電下鄉(xiāng)補貼政策,,有大量的電磁爐銷售,,這些情況表明電磁爐是電阻溫度過高、引起火災的重要原因,。 3 阻容降壓電源的改進 3.1 理論分析 已經(jīng)知道電磁爐能造成電阻過熱,,進一步分析出微波爐、開關電源產(chǎn)品(手機充電器等)也有影響,,它們的工作頻率均高于電磁爐,,干擾能量低。對于高頻干擾,,阻容降壓電路中串聯(lián)一個電感能抑制,,如能抑制電磁爐的20 kHz的干擾,就能抑制更高頻率的電器干擾(其他電器干擾頻率高,,但能量低),,能防止目前市場上幾乎所有電器產(chǎn)生的干擾。 下面按圖1計算應能防干擾的電感的電感量L和電流,。相關定義如下: P:電阻最大功率,,2 W; R:電阻阻值,,20 Ω,; C:電容容值,1 F,; UN:電網(wǎng)電壓,,220 V; fN:電網(wǎng)頻率,,50 Hz; T:電網(wǎng)周期,,0.02 s,; IN:阻容降壓電源額定電流; Ur:電磁爐干擾電壓,,30 V,; fr:電磁爐干擾頻率,20 kHz以上,; Ir:電磁爐干擾電流,; I:電阻上總電流; α:Ir與IN的相位差,; XL:電感在20 kHz時的感抗,; XC:電容在20 kHz時的容抗,。 根據(jù)有效值的定義:
由于fr在20 kHz以上,式(6)后2項近似為零,,由此得:
按式(7)得允許的最大電磁爐干擾電流為:
在電磁爐干擾時,,有|(R+jXL-jXc)|Ir=Ur,所以電感的感抗XL為:
代入?yún)?shù)得XL=103.1 Ω 電感量L為:
取1.5 mH,,計算出加了電感后的電路最終數(shù)據(jù)如下:
電阻所加最大功率P=I2×R=0.64 W,。 為防止電感飽和,電感的電流規(guī)格應約為電阻總電流(0.179 A)的1.414倍,,取0.25 A,。所以圖1電阻過熱的解決方法是在阻容降壓電路上串聯(lián)一個1.5 mH/0.25 A的電感。 3.2 測試驗證
不同配置的阻容降壓電源串聯(lián)電感后,,電阻的溫升數(shù)據(jù)見表3,,可以看出溫升下降很多,改進有明顯效果,。測試時有意選用電流低于理論值的電感,,數(shù)據(jù)表明實際干擾低于理論值,電感均未飽和,。 測試數(shù)據(jù)表明電感選型有以下規(guī)律: (1)電感量選用大,,就允許電流小,這對選用電感時考慮體積很重要,。 (2)干擾抑制程度只與電感量有關系,。電容容量和電阻阻值大時,應選用大電感量,。 (3)電阻阻值過小時,,發(fā)熱降低很多,但電流規(guī)格會大,,需要考慮電感飽和,。 4 總結 阻容降壓電源串聯(lián)電感能有效抑制電網(wǎng)上的各種諧波干擾,本方案實施已3年,,生產(chǎn)約有300萬臺產(chǎn)品,,未再有電阻過熱的案例發(fā)生。 實際應用時,,電阻發(fā)熱會加熱電感,,要考慮電感的居里溫度點,電感溫度超過居里溫度點就沒有感量,。常見電感選用錳鋅鐵氧體(MX系列),,居里溫度范圍為100±20 ℃,最低只有80 ℃,。以風扇為例,,夏天正常環(huán)境溫度為40 ℃,,受到干擾后溫升為37 K,則電感溫度為77 ℃,,可以保證正常工作,;如果環(huán)境溫度為45 ℃,電感溫度將達到82 ℃,,這將使一些電感失去感量,,有一定的不良率。因此,,設計時要讓電感盡量遠離電阻等發(fā)熱元件,。 另外,本文僅從當前家電現(xiàn)狀進行分析,,不排除會出現(xiàn)比電磁爐干擾更嚴重的電器產(chǎn)品出現(xiàn),,對此處理方法是:(1)確定電感規(guī)格時,優(yōu)選大電感量,,擴大電感對干擾的抑制范圍,;(2)采用非隔離BULK式開關電源。隨著開關電源芯片的大量普及使用,,成本已經(jīng)和阻容降壓電源相當,。
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