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外加劑在商品混凝土應(yīng)用中存在的問題及解決方法

 寂寞獨(dú)行客 2014-04-20
核心提示:外加劑與水泥的適應(yīng)性問題是讓所有商品混凝土廠家感到擔(dān)心,、頭痛的問題,也是讓許多外加劑廠家感到委屈的問題,??梢哉f目前在國內(nèi),只要出現(xiàn)外加劑與水泥不相適應(yīng),,從而導(dǎo)致商品混凝土坍落度損失過大或混凝土過于快凝無法滿足施工要求,,乃至帶來工程質(zhì)量問題時

  外加劑與水泥的適應(yīng)性問題是讓所有商品混凝土廠家感到擔(dān)心、頭痛的問題,,也是讓許多外加劑廠家感到委屈的問題,。可以說目前在國內(nèi),,只要出現(xiàn)外加劑與水泥不相適應(yīng),,從而導(dǎo)致商品混凝土坍落度損失過大或混凝土過于快凝無法滿足施工要求,乃至帶來工程質(zhì)量問題時,,最終總是歸罪于外加劑的問題,,這是不公正的。外加劑與水泥不適應(yīng)而導(dǎo)致商品混凝土坍落度損失過大等問題,,既有外加劑的質(zhì)量,、化學(xué)成分方面的原因,但也有屬于水泥本身礦物組成,、所用石膏的種類,、含堿量的高低及水泥摻和物的種類等多種因素造成的原因,。因本人是學(xué)硅酸鹽專業(yè)(重點(diǎn)為水泥)出身的,,1977年以來又先后從事過木質(zhì)素磺酸鹽、β-萘磺酸鹽,、三聚氰胺類等各種外加劑的開發(fā),、研究、生產(chǎn),,又先后在日本和國內(nèi)商品混凝土合資公司長期從事于外加劑在商品混凝土中的應(yīng)用工作,,對外加劑在商品混凝土行業(yè)、水泥制品行業(yè)及陶瓷行業(yè)中的應(yīng)用有著較深的體會,,特別是商品混凝土不同于其他行業(yè),,它有著時間及距離的限制,對外加劑要求更高,,也比其他行業(yè)更易發(fā)生問題,,現(xiàn)就外加劑在商品混凝土應(yīng)用中存在的問題及解決方法談?wù)勼w會吧,!

  一、外加劑與水泥適應(yīng)性的問題

  1.水泥礦物組成對外加劑的影響

  水泥礦物的組成為鋁酸三鈣(C3A),、硅酸三鈣(C3S),、硅酸二鈣(C2S)和鐵鋁酸四鈣(C4AF),水泥水化速度以C3A為最快,,C3S其次,,再次C2S、 C4AF,。根據(jù)一般回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的水泥熟料來看,,水泥礦物的組成一般為C3S:45~65%,C2S:15~32%,,C3A:4~11%,, C4AF:10~18%。但從實(shí)際上與外加劑匹配的角度來看,,C3A水化最快,,吸附外加劑最快,C3S水化其次,,吸附外加劑也其次,,這兩項(xiàng)是影響外加劑與水泥適應(yīng)性的主要因素。從多年經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)來看,,水泥礦物組成中的C3A,、C3S如滿足以下二條件:a) C3A≤8%,b) C3A +C3S≤65%即只要C3A≤8% ,,C3S在50~55%之間,,并用二水石膏配制的水泥與各種外加劑適應(yīng)性都較好,用這種水泥與一般木質(zhì)素類減水劑,、萘系高效復(fù)合減水劑,、泵送劑等配制的商品混凝土的坍落度損失較小,一般都能滿足施工要求,。但當(dāng)C3A>8%或C3A +C3S>65%情況下,,就出現(xiàn)外加劑與水泥不相適應(yīng)情況,商品混凝土損失大,,無法滿足施工要求,。

  這僅是本人多年來的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),我很希望有哪個研究單位對此比較感興趣的話,,能進(jìn)一步論證,,這樣對今后外加劑的應(yīng)用起到作用。

  下面舉例說明水泥礦物組成對外加劑的影響。

  合肥某研究院下屬外加劑公司配合某工程采用山東某水泥廠回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的42.5#普通硅酸鹽水泥和合肥當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的42.5#普通硅酸鹽水泥,,使用上海建工麥斯特高科技建材公司用進(jìn)口原料進(jìn)口配方生產(chǎn)的聚羧酸高效引氣減水劑,,該減水劑在上海重點(diǎn)工程中使用已獲得很好效果,可以說是當(dāng)前國內(nèi)最好的外加劑,。但是該公司在配制混凝土?xí)r,,卻發(fā)現(xiàn)用同樣的外加劑,同樣的摻量,,采用山東生產(chǎn)的水泥配制的混凝土30分鐘坍落度損失比當(dāng)?shù)厮嗯渲频幕炷撂涠葥p失大50%之多,,而且根本無法使用,使用萘系減水劑坍損更大,。該公司訴來電與我聯(lián)系,,憑多年經(jīng)驗(yàn),我馬上判斷出不是外加劑的問題,,而是水泥礦物組成的問題,。我立即要求對方調(diào)查兩家水泥礦物組成,結(jié)果不出所料,,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)山東產(chǎn)水泥礦物組成如下:C3A10.96%,, C3S64.36%, C2S10.23%,, C4AF11.55%,,而當(dāng)?shù)厮嗟腃3A僅6%,最后該工程放棄了山東產(chǎn)水泥,。

  水泥礦物組成中C3A對外加劑的影響最為顯著,,近幾年來,水泥廠為了提高水泥早期強(qiáng)度,,一般采用提高C3A含量的辦法,,這給外加劑的應(yīng)用帶來了諸多麻煩。本人在南京合資混凝土公司工作期間,,有一次元旦剛過,,便發(fā)現(xiàn)幾輛混凝土攪拌車中的混凝土無法卸料,幾位攪拌車駕駛員在開車時也感到混凝土罐有異?,F(xiàn)象,。當(dāng)時中方外方立即確認(rèn)了混凝土配合比沒有變、使用的同一罐萘系外加劑沒有變,、全電腦計(jì)量操作無異常,只是剛從當(dāng)?shù)啬乘鄰S進(jìn)了一批水泥(本廠是該水泥廠老客戶,,過去從未發(fā)生過此現(xiàn)象),,于是我們馬上懷疑是水泥問題,馬上赴該水泥廠調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該水泥廠正邀請德國一位水泥專家在進(jìn)行回轉(zhuǎn)窯技術(shù)改造,,元旦前后將C3A的含量由以往的7~8%調(diào)到了9.5%,。為此我們要求該廠恢復(fù)原有的C3A含量,將C3A控制在8%以內(nèi),。同時將已入庫的水泥采取增加外加劑摻量及在水灰比不變的情況下,,增加用水量和單位水泥用量,從而增加了混凝土出廠坍落度,,以保證施工要求,,但這樣的措施無疑增加了商品混凝土的成本,由此可見,,C3A過高,,無論是對普通減水劑還是萘系高效減水劑乃至當(dāng)今最好的聚羧酸系高效減水劑都會帶來水泥與外加劑不適應(yīng)的情況,所以配制商品混凝土?xí)r,,要特別注意水泥中C3A,、C3S的含量問題。

  因?yàn)楸救耸菍W(xué)水泥的,,又是搞外加劑的,,現(xiàn)在又在使用外加劑,所以遇到水泥與外加劑不相適應(yīng)時,,我采用的辦法是:

 ?。?)用同一種外加劑與幾種不同種類、不同品牌(不同廠家)的水泥進(jìn)行砂漿流動度試驗(yàn),,以判斷該外加劑對各種水泥的適應(yīng)情況

 ?。?)用常用的、已知其適應(yīng)性較好的一種水泥與幾種不同種類,、不同廠家的外加劑進(jìn)行砂漿流動度試驗(yàn),,以判斷各種外加劑的質(zhì)量情況。

  這樣一對比,,便可發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)問題是外加劑造成的還是水泥造成的,。如是水泥造成的,應(yīng)進(jìn)一步分析水泥礦物組成,、石膏種類,、含堿量高低及摻合料種類對外加劑的影響。如是因外加劑造成的,,應(yīng)立即與生產(chǎn)廠家聯(lián)系:調(diào)查外加劑的配方是否變動,?母體(多數(shù)為β-萘磺酸鈉及木鈣)的質(zhì)量是否有波動?近幾年來,,木質(zhì)素類外加劑的原料發(fā)生變化,,針葉樹原料緊缺,,優(yōu)質(zhì)木鈣又出口,結(jié)果造成許多復(fù)配木質(zhì)素類的外加劑廠家質(zhì)量不穩(wěn)定,,減水率下降,,含氣量過高,商品混凝土表面出現(xiàn)大氣泡,、混凝土強(qiáng)度下降等現(xiàn)象,,而萘系減水劑目前國內(nèi)除少數(shù)幾家大廠是采用全自動控制、質(zhì)量穩(wěn)定外,,許多生產(chǎn)合成萘磺酸鈉的廠家還是人工操作,,以致磺化、縮合等幾個關(guān)鍵生產(chǎn)過程不穩(wěn)定,,從而導(dǎo)致母體聚合度不高,,減水率不穩(wěn)定,用這樣的母體復(fù)合各種萘系減水劑,,自然產(chǎn)品的質(zhì)量不穩(wěn)定,。這種情況,我們商品混凝土公司常遇到,。與外加劑廠家交涉,,廠家認(rèn)為配方?jīng)]變,質(zhì)量不會變化,,卻忽視了產(chǎn)品母體質(zhì)量的變化,。對于合資公司,對原材料進(jìn)料質(zhì)量嚴(yán)格控制,,一旦發(fā)現(xiàn)是外加劑的問題,,立即退貨,二次退貨即停止使用,,尋找更穩(wěn)定的外加劑,。作為外加劑用戶,需要的是穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,,目前國內(nèi)大多數(shù)外加劑廠家是搞復(fù)配的,,更應(yīng)注意母體質(zhì)量穩(wěn)定的問題。

  2水泥熟料中添加的石膏種類對外加劑的影響

  主要是硬石膏的影響,,以硬石膏作緩凝劑的水泥,,不僅與木鈣、糖蜜類外加劑不相適應(yīng),,還產(chǎn)生假凝現(xiàn)象,,而且硬石膏對萘系減水劑的減水率影響也很大。早在80年代,,當(dāng)首次在江蘇南京發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)啬持行椭鄰S的水泥與木鈣,、糖蜜產(chǎn)生假凝,,給施工單位帶來諸多麻煩后,,本人曾將硬石膏及二水石膏以不同比例配制的水泥進(jìn)行萘系減水劑適應(yīng)性試驗(yàn),。結(jié)果表明,100%硬石膏配置的水泥,,對萘系減水劑的影響同樣很大,,凈漿流動度僅為105~110,而100%二水石膏配制的水泥,,同樣摻量同種萘系減水劑凈漿流動度為240~245,。但硬石膏:二水石膏=1:1時,木鈣,、糖蜜類仍不適應(yīng),,萘系減水劑基本適應(yīng),凈漿流動動度為200~210,,硬石膏:二水石膏=2:8時,,對萘系減水劑沒多大影響,凈漿流動度為230左右,,對木鈣,、糖蜜類減水劑有影響,但不致出現(xiàn)假凝現(xiàn)象,。

  在實(shí)際商品混凝土生產(chǎn)中,,我也曾遇到過此類情況。南京某合資混凝土公司剛投產(chǎn)不久,,用的水泥品種較多,,有次訂購了2000噸當(dāng)?shù)啬乘鄰S生產(chǎn)的水泥,為慎重起見,,取樣進(jìn)行適應(yīng)性試驗(yàn),,結(jié)果無論是木質(zhì)素類還是萘系高效減水劑,都分別出現(xiàn)假凝和速凝現(xiàn)象,。外方人員立即與我聯(lián)系,,因當(dāng)時南京硬石膏帶來的問題我很了解,馬上派人調(diào)查該水泥廠所用石膏,,果然該水泥廠全部使用硬石膏,,之后,混凝土公司將預(yù)購的2000噸水泥作了退貨處理,。

  所以在使用外加劑時,,也需要事先對水泥中的石膏種類及其含量做一調(diào)查,以防出現(xiàn)不適應(yīng)的情況,。

        3水泥堿含量對外加劑應(yīng)用效果的影響

  在外加劑學(xué)會發(fā)表的一些論文中已談到過水泥堿含量越大,,適應(yīng)性就越差,,但在實(shí)際應(yīng)用中,一般商品混凝土公司不太注意此問題,。相比之下,,水泥礦物組成及石膏種類對外加劑的影響比堿含量的影響更為明顯,但是使用低堿水泥配制的商品混凝土不僅可減少因適應(yīng)性而帶來的坍落度損失問題,,也能避免混凝土發(fā)生堿骨料反應(yīng),。作為合資混凝土公司,為了保證混凝土質(zhì)量,,我們選用優(yōu)質(zhì),、高強(qiáng)、低堿水泥,。

  4水泥礦物摻合料對外加劑適應(yīng)性的影響

  一般地說,,使用純礦渣作為摻合料配制的礦渣水泥,與外加劑適應(yīng)性較好,。有的商品混凝土公司自行外摻礦渣微粉,,對外加劑適應(yīng)性有利,而且還能改善混凝土的和易性,、泵送性,、減低水化熱、提高后期強(qiáng)度,,適于在大體積混凝土中使用,。只是目前市場上礦渣微粉的價格也不低,故一般商品混凝土公司均采用使用粉煤灰和外加劑的“雙摻”辦法,。

  無論是在水泥廠還是在商品品混凝土公司,,使用粉煤灰作為摻合料時,必須嚴(yán)格控制粉煤灰的質(zhì)量,,特別是粉煤灰中的含碳量,,因碳素對外加劑的吸附作用大。含碳量過大,,吸附外加劑過多,,影響外加劑的使用效果。所以水泥與外加劑的適應(yīng)性與粉煤灰質(zhì)量即含碳量有關(guān),。一級粉煤灰含碳量最低,,對適應(yīng)性沒有影響,二級粉煤灰一般對適應(yīng)性影響不大,,但二級粉煤灰中顏色較深,,含碳量較高,接近三級粉煤灰的指標(biāo)時,,將對外加劑的使用帶來不利影響,。三級粉煤灰在商品混凝土中一般不能使用,。所以在實(shí)際應(yīng)用中,商品混凝土公司從粉煤灰的顏色就能判斷其對外加劑的影響,,顏色越淺,,對外加劑的使用影響越小,反之,,就越大,。

  其他摻用工業(yè)廢渣,、煤矸石等的水泥,,因成分復(fù)雜、不穩(wěn)定,,與外加劑適應(yīng)性較差,。

  由于外加劑與水泥的不適應(yīng)給商品混凝土廠家?guī)砹说淖畲髥栴}是坍落度損失過大,有時到了現(xiàn)場,,混凝土無法從攪拌車中卸出,。對于這種情況,我們的辦法是采用二次添加方法,,即試驗(yàn)室人員帶著高效減水劑立即趕往施工現(xiàn)場,,再次按一定比例將高效減水劑均勻加入攪拌車的拌罐中,并高速攪拌一分鐘后立即卸料,,由泵車壓送澆筑,。此種情況絕對不能任意加水,若任意加水,,水灰比增大,,不僅影響強(qiáng)度,還造成干燥收縮裂縫,,給工程質(zhì)量帶來后患,。

  其實(shí)關(guān)于外加劑與水泥適應(yīng)性的問題,早在20世紀(jì)60~70年代,,在日本也常有發(fā)生,。由于日本水泥生產(chǎn)公司只有十幾家大型公司,全屬于日本水泥協(xié)會成員,。外加劑公司也只有十幾家,,也全屬于日本外加劑協(xié)會成員。一旦發(fā)生外加劑與水泥適應(yīng)性不相適應(yīng)而影響混凝土質(zhì)量時,,兩個協(xié)會就聯(lián)合邀請大學(xué)教授,、專家來進(jìn)行原因分析并仲裁,誰的原因,,誰負(fù)責(zé)徹底改進(jìn),,所以80年代以來就不再出現(xiàn)外加劑與水泥不相適應(yīng)的情況了,。同樣,商品混凝土的二次添加法在日本70年也曾流行過,。他們的做法是:先使用木質(zhì)素系減水劑將商品混凝土配制成坍落度8公分左右的混凝土,,用攪拌車送往工地現(xiàn)場,在現(xiàn)場再添加萘系高效減水劑(麥地150),,攪拌車上的攪拌罐高速攪拌后即卸料澆筑,,但因現(xiàn)場再次添加需要人工,日本人工費(fèi)較高,,另外高速攪拌帶來噪音形成環(huán)境污染問題,。于是80年代開始研究以聚羧酸鹽為代表的高效引氣減水劑,85年正式成為商品,,開始使用,,從而解決了商品混凝土中的重要一環(huán)—坍落度損失問題。

  由于國情不同,,我國水泥廠光回轉(zhuǎn)窯就上萬家,,外加劑廠家大大小小也好幾百家,不可能像日本一樣,,由協(xié)會出面解決外加劑與水泥適應(yīng)性問題,,這就給用戶—商品混凝土廠家?guī)砹俗顡?dān)心也是最頭痛的問題:外加劑與水泥不適應(yīng),影響商品混凝土質(zhì)量,,甚至造成工程事故,。

  作為合資商品混凝土公司,采用優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的原材料,,以科學(xué)合理的配合比,、全自動控制系統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備及嚴(yán)格的層層把關(guān),向現(xiàn)場提供優(yōu)質(zhì)的商品混凝土是我們的宗旨,。為此我們的做法是:

 ?。?)盡可能選定優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的大型外加劑廠家、大型優(yōu)質(zhì)的水泥廠家,、優(yōu)質(zhì)的砂石廠家作為我們固定的原料基地,。

  (2)對各種原料按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的入廠復(fù)檢,。

 ?。?)以砂漿流動度來判斷水泥與外加劑的適應(yīng)性問題,如不適應(yīng),,判斷是水泥問題還是外加劑的問題,,并立即與發(fā)生問題一方聯(lián)系,立即要求解決或退貨。

  我們之所以用砂漿流動度來判斷,,而未采用凈漿流動度來判斷水泥與外加劑適應(yīng)性問題,,是因?yàn)槲覀冊啻斡龅竭^采用凈漿流動度來判斷,對于某些改性的高分子外加劑不適宜,,包括對于某些聚羧酸鹽類外加劑,。分子量大、粘度大,,用凈漿流動度方法不能真實(shí)反映其擴(kuò)展性能,,凈漿流動度并不大,但砂漿流動度卻大,,混凝土中使用效果也好,。此情況下,單用凈漿流動度易被誤判為不適應(yīng),。使用砂漿流動度來判斷,,一是更接近于混凝土,二是由于砂子的加入,,充分發(fā)揮了其分散性,克服了其粘稠性的一面,,這也與混凝土試驗(yàn)吻合,。所以建議國標(biāo)中,外加劑與水泥適應(yīng)性的判斷方法改為測定砂漿流動度的方法,。

 ?。?)如遇到坍落度損失過大(特別是夏季)難以卸料時,采用二次添加方法解決,,絕對禁止隨意加水,。

  (5)要配制優(yōu)質(zhì)混凝土,,特別是高強(qiáng)混凝土,,除外加劑外,砂,、石級配,、石子的堅(jiān)硬度(壓碎值)、形狀,、是否含泥等也必須嚴(yán)格控制,。特別是夏季,砂石在露天暴曬,,溫度高,,將引起坍落度損失增大,所以夏季要注意對石子不斷灑水、降溫,,這也很重要,,可避免坍損增大。

 ?。?)不同種類的外加劑必須嚴(yán)格區(qū)分,、明顯標(biāo)識。在外加劑加入儲罐時,,必須有生產(chǎn)商和混凝土廠家雙方確認(rèn)后才能入罐,,絕對不能搞錯,特別是高效減水劑與普通減水劑,,一旦搞錯,,把普通減水劑當(dāng)作高效減水劑使用,使用量增加3~4倍,,以致造成現(xiàn)場混凝土幾天不凝,,造成嚴(yán)重工程事故。

  幾年前,,本人在上海工作期間,,就聽說某地發(fā)生了這樣的事故。各種外加劑都有著各種不同的應(yīng)用范圍,、摻量范圍,,超出此范圍,必將發(fā)生工程質(zhì)量事故,,必須特別謹(jǐn)慎,。

  在商品混凝土中,當(dāng)遇到外加劑與水泥不適應(yīng)時,,坍落度損失大,,不能滿足施工要求時,怎么辦,?

  一般地說,,商品混凝土公司購入水泥時,一次性購入量大,,而且一般都是直接打入水泥儲倉中,,所以一般都是外加劑去適應(yīng)水泥,只有明顯的因水泥礦物組成或石膏原因,,產(chǎn)生很不適應(yīng)時,,才會考慮更換水泥廠家,因此一般出現(xiàn)不適應(yīng)時,,可采取以下措施:

 ?。?)適當(dāng)增加外加劑摻量。

  (2)更換外加劑,,一般說,,外加劑與水泥適應(yīng)性以聚羧酸鹽類為最好,其次是氨基磺酸鹽(氨基磺酸鹽單獨(dú)使用,,泌水嚴(yán)重,,需與萘系復(fù)合使用),再次為萘系及其復(fù)合減水劑,、木質(zhì)素磺酸鹽,、糖蜜類等。但國內(nèi)目前使用的外加劑絕大多數(shù)是普通,、高效,、緩凝等多種復(fù)合而成,復(fù)合的配方不同,,各單體質(zhì)量不同,,效果均不同,所以當(dāng)遇到不適應(yīng)情況時,,可取當(dāng)?shù)囟喾N產(chǎn)品進(jìn)行砂漿適應(yīng)性試驗(yàn),,從中選擇較適應(yīng)的外加劑,也就是說,,改變外加劑去適應(yīng)水泥,。

  (3)如上述方法仍不能解決問題,,坍落度損失還是較大,無法滿足施工需求時,,則可采用二次添加方法,,在現(xiàn)場卸料前加入萘系高效減水劑,攪拌罐高速回轉(zhuǎn)1~2分鐘即卸入泵車中進(jìn)行澆筑,。

 ?。?)采用增加水泥漿的辦法,增大出廠坍落度,,增大至20~22cm,,即保持水灰比不變的前提下,同時增加單位水泥用量和單位用水量,。當(dāng)坍落度在12cm以下時,,坍落度每增加1cm,單位用水量增加1.2%,,當(dāng)坍落度在15cm以上時,,坍落度每增加1cm,單位用水量增加1.5~2.5%。注意:必須同時增加單位水泥量和單位用水量,,以保持水灰比不變,,混凝土強(qiáng)度不變,但這樣做,,無疑將增加商品混凝土的成本,,一般商品混凝土廠家萬不得已下,才會采用此方法,。

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