2012-2-14 8:02:11
一,、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)情況舉例及檢查員解讀
濫用潔凈走廊的概念 有些無菌制劑企業(yè)盲目設(shè)置潔凈走廊。潔凈走廊通常是用在固體制劑的生產(chǎn)車間里,,它的目的是在一些多品種或者產(chǎn)粉塵的車間,,防止產(chǎn)生粉塵污染,如果操作間壓差大于走廊的壓差,,那么操作間的粉塵就會流入到走廊,,這樣會污染其它的區(qū)域。于是對這樣的車間要求操作間相對于走廊要形成一定的負壓,,這樣就可以控制固體制劑的粉塵污染,。反而無菌制劑生產(chǎn)中,這個潔凈走廊并不是必須的,,只在部份的環(huán)節(jié),,如稱量系統(tǒng)等會產(chǎn)生粉塵的環(huán)節(jié),需要潔凈走廊,,但并不是所有的操作間都需要設(shè)置潔凈走廊,。 不了解設(shè)置壓差梯度的核心:新版GMP對固體制劑提出這個概念,壓差梯度設(shè)置的核心是控制污染和交叉污染,。我們國家早期的潔凈車間設(shè)計時是不太合理的,,空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計中往往沒有考慮壓差梯度。過去僅規(guī)定哪個地方要有壓差表,,那么企業(yè)就會按照這個規(guī)定,,在這里安上壓差表;你說要大于10P,,我就大于10P了,,別的沒有規(guī)定我也就不用管了。企業(yè)不是從壓差梯度防止污染這個根本的核心去考慮的,只是為了符合當(dāng)時GMP的根本條款規(guī)定來放置,。 但是這種情況現(xiàn)在還是存在,。我們在檢查中發(fā)現(xiàn)有固體制劑企業(yè)對此的理解不到位。他放個壓差表仍然不理解意義何在,,GMP規(guī)定潔凈區(qū)比非潔凈區(qū)大10P,,他就調(diào)高壓差,數(shù)字上大于10P ,。但是在潔凈區(qū)的空氣的流向他不去關(guān)注,。 檢查員解讀:要真正理解GMP要求的目的是什么,再選擇要不要做,,怎么做,,這是很重要的。 無菌保障的實質(zhì)是全過程質(zhì)量管理 在對藥品GMP證書有效期延期中檢查中,,曾遇到有注射劑的生產(chǎn)企業(yè),,在洗瓶的初洗、精洗過程,,對洗瓶的水量是沒有考查和控制的,。即便是初洗,如果達不到要求,,也會影響下一步的精洗甚至影響整過過程,。如這一批洗5000個瓶,瓶子的污染程度如何,?應(yīng)該用多大的水量,?這些水初洗后,什么時候需要重新更換新的水,?有些企業(yè)甚至循環(huán)使用精洗的水再返回用來初洗,,這都是不行的,因為水已經(jīng)污染了,。這些過程都是需要納入嚴(yán)格的全過程質(zhì)量控制中去的,。 檢查員解讀:無菌保障不只是某一個環(huán)節(jié)的問題,硬件設(shè)備的先進,、原料質(zhì)量控制,、環(huán)境監(jiān)測、生產(chǎn)全過程做到無菌保障,,在線監(jiān)測等,,這是一個全程質(zhì)量管理控制過程。 寫了不等于懂了 對軟件的建立還是存在生搬硬套的現(xiàn)象,。98版來了,,我放上硬件,;2010版來了,我就建文件了,。你要的質(zhì)量回顧,,那我寫上,你要偏差,,我也寫上。曾見過一個企業(yè),,偏差寫得特別好,,但問為什么做?哪些是偏差,?卻一問三不知,,也不知道哪考來的模板。在這個現(xiàn)場檢查灌裝車間時,,正好看到運輸線上一個西林瓶,,啪一下掉下來,碎了,。操作人員就一掃了之,。問他這算生產(chǎn)的異常還是偏差呢?他說算偏差吧,,就沒注意而已,。也沒有進一步的分析,就結(jié)束了,。 如空調(diào)系統(tǒng),,有些企業(yè)SOP寫得很清楚,我們多少時間清潔過濾器一次,,壓差到多少以后就不用了或者換了,,這些都給背下來了。但是現(xiàn)場問她,,為什么壓差會越來越高,,她說堵了,堵了怎么辦,,不知道,。很多人是在機械的在背SOP上寫的,如現(xiàn)場檢查溫度設(shè)置,,溫度,,50度正負2度,問他,,你調(diào)哪里,?他說,,我們的機器就是50 度正負2度。 檢查員解讀:一問三不知,,主要缺陷也可能是嚴(yán)重缺陷,。 人員質(zhì)量風(fēng)險意識薄弱 ·在現(xiàn)場檢查中,曾看到腫瘤藥物的檢驗室操作人員戴上了防毒面具進行操作,,看起來安全防范做得很到位,。這時,在稱量操作過程中,,有一滴液體濺落在稱量臺上,,稱量臺正對上方是通風(fēng)口。操作員順手拿了一塊抹布,,將濺液擦掉,,然后再順手將抹布放在一邊。沒有采取其它的措施,。沒有再進行風(fēng)險分析,,抹布上是否帶有藥粉,?濺落液是否會通過通風(fēng)口造成污染? ·檢查中,,有一家企業(yè)是不久前通過歐盟GMP認證的企業(yè),,他們的委托國外公司提供的文件版本所建立的文件系統(tǒng)是我所見的做得很好,。但是檢查過程中發(fā)現(xiàn),,他們的人員質(zhì)量意識缺失。該公司生活飲用水委托當(dāng)?shù)丶部刂行娜z驗的,,疾控中心出具報告是水質(zhì)指標(biāo)不合格。但是他們卻沒看到,,到我們?nèi)z查的時候才看到,。水,,相當(dāng)于你的原料,,是一定要去審核的,,要去檢查,,并找出不合格的原因,,再去控制。這里可以看出他們質(zhì)量管理體系出現(xiàn)了空缺,,也可以說是人員質(zhì)量意識缺失,。另外,,該公司的生產(chǎn)部長在陪同檢查的時候,在生產(chǎn)區(qū)一直在嚼口香糖,。即便這位部長的專業(yè)能力很強,,但質(zhì)量風(fēng)險意識怎么算高呢? 檢查員解讀:質(zhì)量風(fēng)險意識沒有真正貫徹和理解,,文件體系做得再漂亮沒有真正有效執(zhí)行也只是一堆文件,;專業(yè)能力的高低不等于質(zhì)量風(fēng)險意識一定強;通過歐盟認證的企業(yè)也不一定做得很好,。 這是嚴(yán)重缺陷 “一生產(chǎn)粉針劑的無菌制劑企業(yè),來了一批料,,操作人員把其中的兩桶料打開發(fā)現(xiàn)有問題(粉針是分裝的)。于是,,他把它們拿掉了,,但其它的剩下繼續(xù)使用,?!?/P> 檢查員解讀:這肯定是嚴(yán)重缺陷,。一是品種風(fēng)險高,,二是發(fā)現(xiàn)了這個情況,首先應(yīng)該把這一批料全部停下來,這批料不能罐,要查找原因,,甚至要查找這一批、再上一批物料,要跟供應(yīng)商聯(lián)系。這說明該企業(yè)的質(zhì)量管理體系已經(jīng)破壞了,,人員質(zhì)量意識非常淡薄。2010版GMP檢查缺需要結(jié)合整體情況,、品種風(fēng)險程度,,現(xiàn)場情況,,企業(yè)的情況來進行判斷,。 如純化水系統(tǒng)出了問題,如果是注射劑用水,,就是嚴(yán)重缺陷,;如果是外用制劑,口服制品用的水,,就不算嚴(yán)重缺陷。還要從整體來看,,看是偶然發(fā)生還是經(jīng)常發(fā)生,,還是所有環(huán)節(jié)都有問題;如產(chǎn)品問題,,是偶然一個批號出了問題,,還是多批次都出了問題,對偏差有沒有及時的糾正,,變更你有沒有進行有效的控制措施,,有沒有進行風(fēng)險評估,風(fēng)險評估的工具是什么,。質(zhì)量管理體系的幾個要素發(fā)現(xiàn)了問題,,但是卻沒有去處理,我認為至少是一種缺陷。 固體制劑實際上要找到嚴(yán)重缺陷是比較少的,,除非有違法違規(guī)的問題,,或者是有硬傷的東西,那可能出現(xiàn)在硬件上,,或者人員資質(zhì)上,。并不一定沒有嚴(yán)重缺陷就一定會通過,我們會通過主要缺陷綜合判斷,,通過這個判斷我們會知道你這個企業(yè)的整體狀況,。 二、不同劑型企業(yè)存在缺陷項舉例 (不注明企業(yè)名字) 凍干粉針劑生產(chǎn)線現(xiàn)場檢查 主要缺陷: 在動態(tài)情況下如何維持A級區(qū)域內(nèi)良好氣流組織形式,,要求提供更加充分的證據(jù),;半加塞后產(chǎn)品由操作人員從灌裝機出瓶區(qū)取出人工轉(zhuǎn)運至層流車內(nèi),崗位操作SOP規(guī)定不夠細致,;膠塞轉(zhuǎn)運過程未進行動態(tài)的氣流流行確認,。(對應(yīng)無菌附錄第32、33條) 一般缺陷:原輔料秤量室的設(shè)置,、記錄填寫規(guī)范性,、警戒限行動限超標(biāo)后的處理、清潔驗證最難清潔部位的確認,、設(shè)備自動檢測工位的定期功能確認,、委托檢驗合同的訂立等; 生物制劑企業(yè)現(xiàn)場檢查 主要缺陷: 企業(yè)對流感疫苗與甲注射液共用清洗間與器具濕熱滅菌柜的風(fēng)險評估報告中,,缺少對預(yù)防用生物制品與治療用化學(xué)藥品,、不同給藥途徑產(chǎn)品相互影響進行有效評估;生產(chǎn)車間非潔凈控制區(qū)的儲存間中,,同時存放甲注射液與流感疫苗的生產(chǎn)用器具,,未分區(qū)存放且無標(biāo)識;(對應(yīng)GMP的第15條) 外購的免洗安瓿瓶采用紙盒加氣泡緩沖墊的包裝形式,,供應(yīng)商審計中未對包裝形式進行確認,;直接通過D級脫去紙盒包裝后傳入干熱滅菌柜;生產(chǎn)過程中也未對免洗安瓿瓶對該生產(chǎn)環(huán)境的潛在影響進行評估,;(對應(yīng)GMP的第198條) 批號為ESE20100606的甲注射液的含量測定項目缺少具體操作過程,、實驗條件及儀器參數(shù)相關(guān)信息,無法進行有效審核,;(對應(yīng)GMP的第223條) 中藥制劑(不含注射劑)現(xiàn)場檢查 主要缺陷: 1.紅外,、高效液相等儀器原始檢驗圖譜保存在電腦中,未在批檢驗記錄中保存,;(對應(yīng)GMP的第223條) 一般缺陷: 液體車間個別操作間(如:衛(wèi)生工具清洗間,、存放間)地面局部破損,不平整,未及時維護,;(對應(yīng)GMP的第49條) 前處理(凈料)車間凈料暫存庫存放的薄荷,、川芎等凈藥材未按規(guī)定的條件儲存;(對應(yīng)GMP的中藥制劑附錄第21條) 驗證主計劃(文件編號:AD-G59-ZL0001)未對空調(diào)凈化系統(tǒng),、水系統(tǒng)年度質(zhì)量回顧等相關(guān)內(nèi)容提出要求,;(對應(yīng)GMP的第145條) 液體車間有十二臺洗、灌,、封聯(lián)運生產(chǎn)線,,每批產(chǎn)品生產(chǎn)時使用六臺洗、灌,、封聯(lián)動生產(chǎn)線,,安神補腦液批生產(chǎn)記錄設(shè)計中只能記錄一臺設(shè)備的工藝參數(shù);(對應(yīng)GMP的第175條) 《液體車間FSZKW30,FSZKW40型組合式空調(diào)機組清潔規(guī)程》(文件編號:AD-G64-YT0023)規(guī)定清洗,、更換初中效過濾器依據(jù)不合理,,未規(guī)定記錄壓差初始阻力;(對應(yīng)GMP的第183條) 小容量注射劑現(xiàn)場檢查 主要缺陷: 公司未啟動A級區(qū)懸浮粒子在線監(jiān)測系統(tǒng)的報警功能,,對報警裝置2-4小時巡檢的SOP缺少驗證數(shù)據(jù)支持,。注:檢查組在該公司期間,經(jīng)現(xiàn)場確認,,該設(shè)備的在線監(jiān)測系統(tǒng)的報警功能已啟動,。(對應(yīng)GMP的無菌附錄10條) 一般缺陷: 公司個別偏差分析內(nèi)容不完整,如:2010年年度回顧中對進入B級潔凈區(qū)的潔凈服整衣間的懸浮粒子超標(biāo),,風(fēng)險評估分析內(nèi)容不全面,,未對所涉及批次產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。(對應(yīng)GMP的第13條) 按照新版GMP要求對員工質(zhì)量管理,、偏差調(diào)查,、風(fēng)險管理、無菌保障培訓(xùn)不夠深入系統(tǒng),,對個別從事生產(chǎn)的操作崗位SOP培訓(xùn)不到位,,如: 空壓站崗位操作工崗位SOP培訓(xùn)不到位。(對應(yīng)GMP的第27條) C級區(qū)無菌內(nèi)衣的無菌鞋套沒有編號,,無法確認清洗的唯一性。(對應(yīng)GMP的第30條) 內(nèi)包材進入C級區(qū)時,,傳遞窗內(nèi)的疊加式碼放方式不利于自凈,。(對應(yīng)GMP的第47條) C級洗衣潔凈區(qū)物料入口緩沖間地架設(shè)計不合理,不能充分自凈,。(對應(yīng)GMP的第47條) 編號43-1011《制劑車間凈化空調(diào)系統(tǒng)維護規(guī)程》中,,未對低于初阻力阻力時應(yīng)更換初、中效過濾器做出規(guī)定。(對應(yīng)GMP的第48條) 部分驗證原始數(shù)據(jù)歸檔不全,,如:純化水系統(tǒng)驗證缺少儲罐取樣點,;運輸模擬驗證方案中,僅有德國,、美國,、法國,未對實際發(fā)運地如國內(nèi)做氣候溫度數(shù)據(jù)采集,;氮氣系統(tǒng)驗證缺少對儲氣鋼瓶清潔狀態(tài)的描述,。(對應(yīng)GMP的第172條) 批號為4011C42的某某注射液的配液批生產(chǎn)記錄,沒有規(guī)定夾層的正常壓力范圍,。(對應(yīng)GMP的第174條) 批生產(chǎn)記錄配制過程中注射用水的除菌過濾器過程記錄不全,,未記錄制備量和操作過程。(對應(yīng)GMP的第48條) 藥液除菌過濾操作中,,清洗確認記錄內(nèi)容不全,,如快裝接頭、三通等,。(對應(yīng)GMP的第199條) 代碼為R-56-0004-04《菌株/菌液滅活處理記錄》中未體現(xiàn)菌種編號,。(對應(yīng)GMP的第226條) 未按文件規(guī)定對膠塞、針頭等內(nèi)包材的境外供應(yīng)商進行現(xiàn)場審計,。(對應(yīng)GMP的第255條) 物料供應(yīng)商審計資料不完整,,如藥用鹽酸和藥用氫氧化鈉未加蓋物料供應(yīng)商印章。(對應(yīng)GMP的第256條) 無菌原料企業(yè)現(xiàn)場檢查 主要缺陷 原料藥生產(chǎn)藥品傳遞的在線的管道滅菌,,這是耐壓的管道,,但之前沒有按照蒸氣保壓循環(huán)過程的設(shè)計,蒸氣就從這頭進去從那頭出去,。該企業(yè)雖采取通過進的量要比出的量大這種方式,,來保證有一定的壓差。但這樣的方式還是存在一定的風(fēng)險的,,始終不及密閉循環(huán)方式保持的壓差,。這家企業(yè)也采取了監(jiān)測取樣等措施,但純粹通過取樣監(jiān)測來保證,,可能不足以完全避免風(fēng)險,。(對應(yīng)GMP原料藥附錄第7條?) 另外,,在末端房間,,也屬于潔凈區(qū),蒸氣直接放出來的,,通過排風(fēng)放走,,這樣這個潔凈房間的潮濕度會高,,這個潔凈間空調(diào)過濾器不是耐高濕的,這也是一個缺陷,。 他們整改時,,在末端設(shè)多了一個監(jiān)測點,換了耐高濕的高效過濾器,。 三,、2011年12月某企業(yè)新版GMP檢查缺陷 檢查時間:2011年12月17日-2011年12月20日 1. 質(zhì)量管理負責(zé)人的職責(zé)未規(guī)定“確保在產(chǎn)品放行前完成對批記錄的審核”和“審核和批準(zhǔn)所有與質(zhì)量有關(guān)的變更(第23條) 2. 制水崗位操作人員上崗培訓(xùn)無考核及評價記錄(第27條) 3. 車間稱量無防止粉塵擴散措施(第53條) 4. 原液庫自動溫控溫度顯示裝置失靈(第58條) 5. 原輔料不合格區(qū)未進行有效隔離(第61條) 6. 制水間用于監(jiān)測總回水的溫度探頭未校驗(第91條) 7. 未對純化水總回水和總送水的電導(dǎo)率進行日常監(jiān)測(第100條) 8. 已過期的原輔料甘氨酸,無醒目標(biāo)識,,未及時放入不合格品區(qū)(第131條) 9. 鋁蓋滅菌用臭氧消毒柜未進行驗證,;除菌過濾系統(tǒng)的驗證僅進行了完整性測試,未進行適應(yīng)性,、截留率等內(nèi)容的驗證,;潔凈區(qū)C+A(半成品配制間)未進行氣流流形確認(第138條) 10. 全自動膠塞清洗機未進行設(shè)計確認,性能確認中未作設(shè)備在負載運行下的控制準(zhǔn)確性,;未進行膠塞干燥度確認(第140條) 11. B級區(qū)使用的消毒劑異丙醇,,未作消毒效果驗證(第143條) 12. 培養(yǎng)基模擬灌裝記錄中無沉降菌培養(yǎng)皿布點圖;水系統(tǒng)驗證缺少呼吸器完整性測試數(shù)據(jù)(第148條) 13. 文件(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))中未規(guī)定原輔料的復(fù)驗期(第165條) 14. 某產(chǎn)品批生產(chǎn)記錄中無輔料甲苯領(lǐng)用記錄,;某產(chǎn)品生產(chǎn)批記錄中未記錄加注射用水的時間和溫度(第175條) 15. 物料暫存間存放的硫酸銨內(nèi)包裝上未粘貼標(biāo)簽,,且貨位卡未注明批號、廠家,、規(guī)格等信息(第191條) 16. 消化工序中,,血漿混合加入注射用水的溫度,超出工藝規(guī)程規(guī)定13度,,且未記錄偏差處理情況(第195條) 17. 灌裝線未進行全程懸浮粒子監(jiān)測(第200條) 18. C機區(qū)二更懸浮粒子超標(biāo)的偏差處理,,未按規(guī)定進行原因分析(第248條) 不過說白了 這個檢查報告的意義不大了。,。,。因為我們的中國式GMP。,。,。。相信大家都懂的,,,,。,。,。 |
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